微机型主变差动保护误动原因分析

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-07 阅读:202
摘要:通过对国内几起微机型主变差动保护误动原因分析,对新建变电站、运行中变电站、改造变电站的主变差动保护误动的原因,提出了防范措施。  关键词:差动保护;误动;暂态特性;线路纵差保护  在电力系统中,主变是承接电能输送的主要设备,作为主设备主保护的微机型纵联差动(简称纵差或差动)保护,虽然经过不断的改进,但是还存在“原因不明”误动作的情况,这将造成主变的非正常停运,影响大面积地区的供电,甚至是造成系统振荡,对电力系统供电的稳定运行是很不利的。因此对新建变电站、运行中变电站、改造变电站的主变差动保护误动原因进行分析,并提出了防止主变差动误动的对策。  1主变差动保护  主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过主变各侧电流的向量和得到,在主变正常运行或者保护区外部故障时,该差动电流近似为零,当出现保护区内故障时,该差动电流增大。现以双绕组变压器为例进行说明。  1.1比率差动保护的动作特性  当变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。  二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为主变空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使主变不误动,采用谐波制动原理。通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是主变故障还是主变空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。二次谐波制动比一般取0.12~0.18。对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。  1.2差动速断的作用  差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和zui大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。  2主变差动保护误动作原因分析  根据主变差动保护误动作可能性的大小,大致分为新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是相互区别,只是为了便于在分析问题时优先考虑现实问题。  2.1新建变电站主变差动保护误动作原因分析  新建变电站的主变差动保护误动作,在主变差动保护误动作中占了较大的比例,但这种情况的误动作,一般大多在主变投运带负荷试运行的72h就会被发现。根据现场经验,可以总结以下几方面。  2.1.1定值不合理造成主变差动保护误动作  差动速断定值和二次谐波制动的比率差动定值选择不正确造成误动作。  差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧的断路器,切除故障点。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和zui大运行方式下,穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。对于保护定值的计算部门,特别是非电力系统的定值计算部门,往往根据运行经验,将差动速断定值取为(5~6)Ie。这样,就会造成主变在空载合闸时断路器出现误跳。  二次TA接线方式整定值选择不正确造成误动作。对于微机保护来说,实现高、低压侧电流相角的转移由软件来完成,不管高压侧是采用Y型接线还是采用△型接线,都能得到正确的差动电流,和传统的常规继电保护比较,实际运用更方便、灵活,但也是由于这种灵活性、方便性,往往导致现场的差动保护误动作。  对于变压器差动保护来说,如果二次TA接线方式整定值选择不正确,就不能实现高压侧相角的转移,高低压侧差电流在正常运行情况下就不能平衡,从而造成差动保护误动作。  2.1.2接线错误造成主变差动保护误动作  TA极性接反导致误动作。对于微机保护来说,实现差动电流的计算由软件来完成,不管是采用加的算法还是采用减的算法都能得到差动电流。  从电磁感应知道,TA有极性,也就是同名端,主变差动回路TA的同名端指向母线侧还是指向变压器,将对差动电流的计算结果正确与否有直接影响。  相序接反导致误动作。电力系统正常地相序为正序,也就是以A相为基准,B相比A相超前120°,C相比A相滞后120°。如果主变任意一侧的TA出现相序接错的情况,就会形成差电流,导致主变差动保护误动作。  TA中性线没有按照一点接地原则接线导致误动作。差动保护的二次电流回路接地时,包括各侧TA的二次电流回路,必须通过一点可靠接于接地网。因为一个变电站的接地网各点并非等电位,在不同点之间有一定的电位差,当发生区外短路故障时,有较大的电流流入接地网,各点之间将会产生较大的电位差。如果差动保护的二次电流回路在接地网的不同点接地,接地网中的不同接地点间的电位差,产生的电流将会流入保护二次回路,这一电流将可能增加差动回路中的不平衡电流,使差动保护误动作。  高低压侧断路器操作回路存在寄生现象导致误动作。对采用两套独立运行的双直流系统的变电站,当高低压侧断路器操作回路存在寄生现象,亦即两套直流系统之间存在寄生回路时,容易造成保护误动。广东220kV东湖变电站曾因为该原因,导致连续两次主变保护误动作事故。  2.2改造变电站主变差动保护误动作原因分析  TA变比提供不准确造成差动保护误动作。  更换TA后,主变各侧TA不匹配,造成差动保护误动作。  为使主变差动回路选用的TA,均是能躲过暂态饱和特性,然而在变电站改造更换TA的过程中,忽视了这一点,将TA更换成P类或者同时将两侧TA更换为P类的,这样在外部故障存在时,当满足一定条件时,必然将导致主变差动保护误动作。    2.3运行中变电站主变差动保护误动作原因分析   运行中的变电站出现差动保护误动作的也不少见,但对于一个变电站来说,这种误动作情况不是经常性的出现,而是要满足一定的条件,甚至变电站正常运行是很长时间以后才会出现,现就根据现场经验,总结以下几个方面原因。   P类TA的暂态饱和特性导致差动保护误动作。   TA的饱和实际就是铁芯中的磁通达到饱和,TA分为P和TP两大类。P类TA要求在稳态情况下不饱和,而TP类TA则要求在稳态和暂态的情况下都不饱和。   当采用P类TA时,当外部存在故障,外部故障切除瞬间,外部存在间歇性的短路情况等,均容易导致主变差动保护误动作。从国内多起主变差动保护误动作的实例,也得到进一步证明。   变压器低压侧真空断路器绝缘性能不良时,会导致差动保护误动作。     3防止主变差动保护误动作的对策  对于新建变电站和改造变电站的那些原因造成的主变保护误动情况,应严格按照国家相关标准、文件或者厂家说明书执行,每一个流程均需要严格把关。特别是主变初次投运,一定要带负荷查看差电流,根据现场负荷情况再适当调整定值。  对于P类TA的暂态饱和特性造成主变差动保护误动作,可采用以下几点改进方法:  采用D类、PR类带气隙的或者是TPY类的,或者是电流变换器等抗暂态饱和的TA;  提高微机继电保护装置抗饱和的能力,特别是抗暂态饱和的能力。
标签: 微机
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