据客户反映,该车在时速100km左右时有“后坐”和“闯车”的感觉。经初步检查,未发现明显故障,也无故障码。为了使故障重现,在底盘测功机上模拟路试,同时接上电脑检测仪和点火示波器检测。当故障现象出现时,发现次级点火击穿电压明显高于其它同类车型(该车约为20kV以上,而正常值应约为6~10kV),且故障现象不仅在车速100km/h时有,只要发动机转速在2600~2800r/min左右就十分明显,此时尾气中的HC排放量也明显增高并有波动。经初步诊断,为次级点火击穿电压过高,造成失火而致。
影响击穿电压的因素主要有火花塞间隙、高压线阻值、分火头与分电器盖电极间隙、混合气过稀、气缸压缩比等原因。在进一步的检查中仍未发现明显的故障点,只是感觉分火头的位置稍提前了一点,但在静态下其指向还是基本对着一缸点火位置。
我们考虑这是在静态下的情况,又是在一缸上止点,即点火这时已经完成了,如果是在动态情况下,发动机转速在2600r/min以上时,实际点火时间还有较大的提前,这时分火头与分电器盖相对电极间隙会更大,从而可能导致上述故障症状。
拆下分电器检查,发现分电器从动小齿轮与分电器轴的相对位置发生了改变(销子变形),修复后,故障消除。这里有人会问,为什么在怠速和低转速、低负荷下没有症状呢这主要是因为在低转速下,点火提前角不大,因而分火头与分电器盖的间隙也未变得过大,且发动机此时的负荷较小,工质的密度(压缩后)对点火击穿电压的影响还不够大而已。
数据分析法的一般步骤
1.有故障码时在进行故障码分析并确认有故障码存在时,可以直接找出与该故障码相关的各组数据进行分析,并根据故障码设定的条件分析故障码产生的原因,进而对数据的数值及波形进行分析,找出故障点。
2.无故障码时故障码分析后确认无故障码存在时,应从故障现象入手,根据控制系统的工作原理和结构,推断相关数据参数,再用数据分析的方法对相关数据参数进行观察和全面分析。
在进行数据分析时,常常需要知道所修车型系统的基本原理和结构、基本的控制参数及在不同工况条件下的正确读值,并经过认真的分析,才有可能得出准确的判断