1事故经过
2004-12-18T10:26,机组运转正常(113 MW),除氧器水位、压力正常,在机长监护下轮换给水泵。
启动B给水泵,正常后升速到420 r/min(此时A给水泵转速4100r/min,流量270t/h),开始降A给水泵转速。10:30,B给水泵流量升到347t/h,A给水泵流量降到100t/h,随即A给水泵流量突降到0,锅炉给水流量也紧跟着由385t/h突降到0,运行人员立即将勺管由41%开大至69%,令巡检立即就地敲打A给水泵出口逆止门,并电动关闭出口电动门,停止A给水泵运行。随后,锅炉给水流量直升到500t/h,汽包水位降到低-246mm(-250mm MFT动作)。经查,锅炉上水中断46
s.在给水流量突降到0至锅炉恢复上水期间,A给水泵有如下现象:(1)转速由3768r/min突降到2772r/min,再升到4350r/min,40s后又突降到2135r/min,然后又升到3729r/min;(2)流量由402t/h突降到0,40s后又直升到58t/h(B给水泵流量一直在510 t/h);(3)勺管开度由41%升到69%;(4)工作油出口温度由65℃突升到129℃,高达179℃;(5)润滑油温度高升到61.3℃(冷油器进口油温达124℃);(6)前置泵、电机两侧轴承、液力偶合器排烟管等处有瞬间大量喷油现象;(7)前置泵出口压力由1.5MPa升到2.5 MPa;(8)主给水流量由385t/h突降到0,46 s后直升到500 t/h.
经对液力偶合器及水泵各轴瓦解体检查发现,易熔塞已全部熔化,各轴瓦和推力轴承有轻微的刮痕,泵轮与涡轮叶片根部金属着色变蓝,工作油出油管与液力偶合器连接处500
mm内油漆已变成暗黑色,液力偶合器外部油漆有多处冒泡鼓起,出口逆止门门板两侧有明显撞击变平现象,油池中的油变成暗红色。
2事故原因分析
在多次的启停泵过程中,出口逆止门由于门板定位杆太短使逆止门板与管道内壁撞击、挤压,撞击点的接触面不断增大,磨擦力不断增强,致使在启泵时逆止门板卡在给水管壁间的契形之中,不能自由下落关闭。在B给水泵转速升到工作转速、A给水泵转速下降过程中,发生了停泵水锤,出口压力急剧增大并大于水泵产生的压力,使给水倒流;所产生的巨大冲击压力作用在给水泵的叶片上,致使A给水泵阻力矩突增,产生制动;随着水锤压力的增高,给水泵转速快速下降,第1波水锤消退;当开大了勺管,增大了液力偶合器的进油量,给水泵克服阻力转速急升;在给水泵转速快速变化时,工作油在旋转外壳、泵轮和涡轮中急速旋转、磨擦,油温快速升高,使易熔塞熔化,大量高温工作油瞬间回到耦合器油池,使油池内的压力和油温瞬间升高,各轴承回油受到挤压而倒流,使油从前置泵和电机两端轴承向外喷出;给水经逆止门→给水泵→前置泵或通过再循环回到除氧器,致使锅炉上水中断。
3处理
(1)将出口逆止门门板上的定位杆加长,避免门板两边与管壁相撞而卡死。随后的多次给水泵轮换过程中再没有出现过类似现象。
(2)在出口逆止门卡涩没有处理前,采取下列方法轮换给水泵,即提升备用泵转速至稍高于运行泵,检查备用泵正常后,关闭原运行泵出口电动门;或者当两泵转速相近,降原运行泵转速时,就地敲打出口逆止门,令其关闭。这样就可以使锅炉上水得到保证。