某废水整治泵站构建设施的技艺解析

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-09 阅读:757

  1工程概况

  某污水泵站工程位于南沙开发区,其主体结构采用沉井形式,设计为钢筋混凝土箱体,泵房箱体长14. 40 m ,宽9. 80 m ,高14. 15 m ,四周箱体壁厚0. 9 m ,箱体内隔壁厚0. 60 m。

  沉井采用分段制作,分段排水下沉。

  由于施工区域的地层基本为流塑淤泥质土层,层厚达到22 m ,土质不均匀,前期施工过程曾采取沿箱体外1 m位置处设深层搅拌桩连续墙抗土涌。但由于地质条件差,且在施工过程中准备不充分,测量监测等工作做得不够,导致箱体在下沉时产生倾斜。虽然在下沉过程中采取多种纠偏处理措施,但仍不能有效控制箱体过大的位移和倾斜。在箱体下沉深度约为10. 0~10. 65 m时箱体平面大高差为631 mm ,整箱向东南倾斜。

  由于箱体倾斜远超过设计标准,影响到结构的施工质量和安全,故需进行箱体整体纠偏,然后再平稳控制下沉至设计要求深度。

  2沉箱纠偏方案

  工程施工首要问题就是要对箱体进行纠偏,即通过技术处理措施,控制箱体不均匀沉降量不大于50 mm ,然后再取土沉箱至设计深度。

  2. 1设置纠偏控制装置

  本方案通过设置纠偏控制装置使箱体均匀沉降,布置如下:

  a)在箱体外侧四角打直径500 mm预应力管桩共8支(每根桩打至坚硬土层,桩长另定) ,每根桩设置桩帽;b)每个角相邻两侧的桩顶部架设600 mm高工字钢梁并与桩帽焊接牢固,形成4组龙门架;c)每组龙门架上安装4组液压千斤顶(包括液压装置) ,每组由2个200 t液压千斤顶组成;d)每组千斤顶上设置十字钢梁承重吊挂系统;e)原混凝土箱体上每个角的两侧墙各开一个直径90 mm的孔洞,并配M80钢棒(带销) ;f)十字钢梁承重吊挂系统与M80钢棒通过厚钢板吊扣连接吊挂箱体。

  工作原理是利用吊挂装置将箱体部分荷载传递至千斤顶、龙门架,后传至预应力桩上,从而达到可以根据需要控制箱体各个不同部位的沉降量的目的。

  预应力管桩体及钢梁布置、纠偏系统立面分别见1、2。

  2. 2箱体纠偏

  纠偏装置安装后,首先对原施工箱体进行整体纠偏。在下沉量大的箱体处启动液压千斤顶,通过吊挂装置卸除部分箱体荷载,减少该部位箱体对地基的压力,降低沉降速度和沉降量。观察到沉降量少的部位的变化,如果整体箱体的沉降差发生减少时,应继续进行观察,直至沉降趋于平行时即可对千斤顶进行卸荷。如果启动液压千斤顶后,观察到沉降量少的部位无明显变化或沉降停止时,采用冲水吸泥浆开挖方式,在沉降量少的部位挖土,并观察箱体变化,当整体沉降平行后即对千斤顶进行卸荷。

  3沉井纠偏过程

  3. 1挖土

  井内每区间各配置1台WY18? 3小型挖掘机挖土,通过吊机将装泥的泥网提升至井面,运至箱体外卸至地面。

  挖土从箱体内的中心部位开始向四周散发进行,每次挖深中部约为50~60 cm ,箱体壁下周围约为20cm。形成周围高、中间低的锅形土面,周边泥土要控制比池壁刃脚下端高出0~20 cm(视挖土沉降而定) ,靠沉井自重破土徐徐沉降。施工过程要观察沉井沉降情况,按照沉降快慢程度相应调整每次挖土深度部位,特别是控制刃脚处土的高度。

  每次挖土前必须更换液压千斤顶下的支座板,保证液压千斤顶纠偏行程。挖土过程由专人观察责对箱体沉降,当发现沉降差发生较大变化时,应停止挖土,并对箱体进行纠偏处理。

  3. 2泥浆吸排

  利用高压水枪水流冲射刃脚边土层淤泥,将其化成泥浆。利用50 m 3 / h泥浆泵通过导管把泥浆泵出,经导槽排至池外。与此同时,将清水泵入池内,补充水枪用水,循环不断。

  3. 3箱体标高控制

  箱体沉至设计标高位置后,全面检查箱体沉降差。确认沉降差符合设计要求或规范值后,分级启动4组液压千斤顶锁定箱体,整体减少箱体对地基的压力。防止由于不均匀土质在箱体的长时间压力下发生徐变,产生新的不均匀沉降。

  箱体标高得到控制后应迅速组织箱体底板的混凝土施工,底板施工后可继续上段箱体施工。

  4纠偏质量保证措施

  a)预应力管桩的施工深度必须到达坚硬土层,单桩承载能力应达到2 000 kN ;b)桩帽内径与桩径相匹配,同时应与钢梁焊接牢固;c)施工过程应有专人指挥,配置安全员进行纠偏装置和挖土、箱体偏移情况测量和监控,记录沉降成果;d)每次下沉量控制为200 mm ,并及时更换千斤顶下座;e) 4组液压千斤顶启动应严格分级逐个进行,严禁一步到位;f)箱体到达设计标高时必须全部启动4组液压千斤顶,各组液压千斤顶的受力状态应基本一致(压力现场确定) ;

  g)液压千斤顶必须在箱体底板混凝土施工七天后才能回油卸荷。

  5结语

  经过近一个月的纠偏施工,沉井调整下沉到位,经实测不均匀沉降偏差为53 mm ,满足规范规定,这种纠偏方法是成功的。

标签: 泵站
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