1问题的提出及解决方法
有压三产品旋流器给料方式为:破碎后的原煤(Φ≤50mm)与合格介质在混料桶内混合后,用渣浆泵沿旋流器圆柱体切线方向给入。但是在投产后的调试过程中,发现旋流器入料泵存在着间断上料的状况,即上料后正常运行一段时间,就不上料了,通过加清水或鼓风处理后,再次开泵上料;持续一段时间,又不上料了,如此反复。起初,怀疑泵体内有大颗粒物料(Φ>50mm)或异物将叶轮流道堵塞,影响上料压力,但是将泵拆除检查后,排除了流道堵塞的怀疑,技术人员着手从混料桶内部构造及设备等几个方面查找原因。
1.1混料桶结构及改造
混料桶为圆柱体+圆锥体,圆柱体直径为3000mm,中心设置直径为800mm的入料桶,中心入料桶底部与旋流器入料泵进料口中心线距离为100mm.中心入料桶的使用是为了防止原煤进入混料桶后分散,不利用入料泵上料。合格介质进入混料桶的方式为:一部分进入中心入料桶,另一部分进入大桶,此入料方式是为了将合格介质从上、下两个方向和原煤充分混合润湿,有利于上料。
在生产调试过程中,发现中心桶底部与旋流器入料泵进料口中心线间的100mm间距过小,造成固液比不合适,不利于大桶内的合格介质与原煤混合,原煤得不到充分浸润,干的煤块极易堵塞泵体。根据调试经验,先将中心桶底部割掉150mm,上料效果有了一些改善,后又将中心桶底部割掉300mm,使得中心桶底部距进料口中心线间距为550mm,泵的上料效果明显改善,如再加大其间距,那么落下的物料极易分散,反而不利于物料吸入进料口,因此,此间距为550 ̄650mm为适宜。
1.2调整旋流器入料泵
在对混料桶进行改造后,又着手对旋流器入料泵进行调整:首先,将泵的皮带轮变小,加快了转速,加大了入料压力;其次,适当调整了合格介质泵与旋流器入料泵的变频,调整了固液比,使混料桶内保持至少60%的液位,这样就加大了入料压力,同时又隔绝了空气,可以防止入料泵吸入空气。
1.3加强破碎机管理
由于入洗原煤粒度要求小于50mm,且入料泵上料对颗粒要求也极为严格,因此,加强了对原煤准备车间破碎机的管理,从源头上严格控制颗度,并通过加大设备检修力度,及时更换损坏的零配件,确保进入混料桶的原煤粒度小于50mm.
2结论
通过这三方面的改造与调整,彻底解决了旋流器入料泵间断上料的问题,不仅稳定了压力,而且减少了叶轮的磨损,保证了设备的完好和正常运行。