凝结水泵在运行中,抽空气门必须能畅通无阻地排走入口管中的空气,使入口管保持负压状态。密封填料凝水泵的填料是用来密封轴与泵体之间的空隙,不论水泵在运行或是停运中,要求其弹性要好,耐热、耐磨性能好。它是保证水泵正常运行的前提。目前,凝结水泵采用油浸石棉盘根,虽弹性较好,但耐热耐磨性较差,寿命较短、需经常停泵进行更换盘根。
凝结泵除有泵体里的水往向渗漏进行润滑冷却外,还专门从水泵的出口管接有一根专用密封水管,以加强填料的润滑和冷却速度。但填料材质较软也是缩补填料寿命的一个主要原因。填料冷却水因接自水质较差的循环水,经常使冷却水室和冷却水管生锈,出现堵塞现象,致使冷却水室的冷却水中断。
填料压兰紧偏或轴套磨损,致使磨擦产生热量较大,甚至烧焦冒烟,也是缩短盘根寿命的原因之一。轴承装配在轴承装配时,如采用锤打法,往往因施力不均匀,而拉伤轴的表面,待装配到位后的轴承轨道变形;轴承组装前后清理不干净,尤其是轨道上或者滚球上粘有异物,都要影响轴承运转的灵活性。
装配工艺符合《检修工艺规程》要求凝结泵在运行中突然轴承烧毁,一般在检修中都只更换轴承,对轴来说,由于时间紧张一般都不做进一步检查,在转子组装后,一般质量都不太理想;凝结泵缺陷较多,轴承也频繁烧坏,致使动静磨损严重,尤其是轴承室,装配的口环处,轴的键槽处;靠背轮找中心,因位置有限,使表计无法测量,故靠背轮找中心误差较大,使泵的运行稳定性降低。
人员维护不到位检修人员每天巡检不到位。如不能及时检查和加油,将使轴承润滑不良;消缺不及时;在凝结泵运行中,如轴承温度高,系统漏空,盘根漏水等缺陷,有时机组运行高峰时,设备为了不失去备用而禁止检修,有时还带病运行;检修消缺存在得过且过思想,致使设备缺陷消除不及时,随时间增长,小缺陷酿成大缺陷。
提高设备稳定运行采取的对策3.1负压系统积极采取的对策凝结泵在运行中,必须保证抽空气门、密封水门、仪表接头、阀门等密封良好,不能漏入空气;原盘根密封水由各台泵的出口门前接出,这样在机组运行中,一台泵备用,一台泵运行,运行的泵密封水比较充足,备用泵因出口门前无压力水而不能很好密封。为了防止这种情况,2004年,在3#机小修中把两台泵的密封水接在凝结泵出口母管上,这样不论任何一台水泵在运行时,两泵均可得到很好的密封。保证了两台凝结泵内部的真空度。
密封填料在填加盘根时,用尺子测量好集水环和水封环放置的佳位置,一般从下往上分别放置,先装两道盘根,接着装水封环,水封环上再装两道盘根,然后装集水环,在集水环的上方后装上三道盘根。
盘根冷却水室要保持畅通,通过实践证明,循环水的水质太差,很容易在冷却水室中结垢,并造成堵塞。在2005年大修中,改为工业水并在入口门后加装过滤网和活接头,这样,不但方便了检修,而且提高了冷却质量。及时地把填料在运行中摩擦生热的热量带走,保证了填料低温运行。
在每次更换盘根据后,压兰的松紧以适度较好,压环压进填料室2 ̄3mm,且四周压力均匀,压兰螺栓戴上螺母后露出2 ̄3扣。压兰与轴套四周间隙要相等。
轴承装配在装配轴承前、轴和轴承以及使用的工具一定要清理干净;装配后的轴承,要测量其装配游隙,运转灵活,无噪音,无卡涩;测量转子轴向串量应为0.15 ̄0.25mm;水轴承需增加其耐磨和光滑性,由原地HT20 ̄40更换为锡青铜的材质;l因锡青铜的材质较软,调整水轴承与下轴承体的紧力应为0.015 ̄0.005mm,并对称装配防转销钉;调整水轴承与轴颈的配合间隙,为0.08 ̄0.12mm.且表面光滑以减少摩擦力,并保持回水孔畅通,确保冷却和润滑效果。
人员维护不到位制定出《人员巡检制度》进行约束;要求半月对轴承加一次润滑油,形成制度,并对加油情况、时间、工作人员要登记上台帐,进行管理规范化;不定期在设备附近放置巡回检查卡,要求巡检人员不但巡检到位,而且消缺及时迅速;制定《设备点检部管理制度》严格奖罚,主要从消缺的及时率,消缺率,重复率来抓好的缺陷管理制度;积极开展职工技术培训,提高检修素质。
结语大修前后效果对照表经济效果对比从对比表中可知,大修后比大修前每小时多发电量0.5万千瓦时,3个月就多发1080万千瓦时电量,若电价按0.13元/千瓦时计算,则直接免回经济损失则为140.4万元。