管材组配失误造成发电冲水泵轴装置问题的案例

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-09 阅读:243

  该给水泵组转子设计为刚性转子,在设计转速内没有临界转速。轴承采用4油楔轴承,抗油膜振荡能力强,引起半频振动可能性很小。给水泵芯在出厂时已经做过动平衡试验,现场曾多次进行给水泵驱动端加平衡块试验,振动变化微小,可排除转子不平衡问题。

  给水泵出口母管支架应为滑动支架,检查发现在安装时把支架焊接为固定支架,失去了自由膨胀的能力,经现场处理后,给水泵振动略有减少。

  大修期间将给水泵固定螺丝松开,抽出调整垫片后,给水泵处于自由状态,发现给水泵驱动端(出水侧)有1.2mm间隙不能自由落下,将给水泵进口侧C、B管道段切开,给水泵状态没有变化,在将出口管道D、E段切割开后,给水母管与泵体分离,出口管道与给水母管之间错开30mm,这时泵体自动回到泵座。

  根据这一情况,判断给水泵管和管道振动是因该处管道安装不当,使给水泵单测受力引起。于是,另外配管后进行焊接,使管道自然对中。经过上述处理后起动给水泵,在4805r/min时各轴承振幅大,振幅大幅降低,给水泵出口管道及其附属管道振动也明显下降,泵组运行稳定。此后,对A泵进出口管道进行了同样处理,A泵振动也明显下降。

  结语给水泵振动大是由安装失误引起,因此对给水泵及管道安装提出以下要求:(1)给水泵组在安装进出口管道以前,要进行给水泵找正,确定泵体位置。(2)进口精滤网与泵体进口至少应有1000mm距离,防止精滤网平衡时以泵体为支点。(3)出口管道的滑动支架要安装稳固,重力接触面滑动灵活,必要时加入润滑剂。(4)接口要自然对正,严禁加外力焊接,使管道和泵体承受额外应力。

标签: 管材
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