选定间隙配合为1、2、3级的普通小直径抽油泵各5台。测定静压差45MPa下的泵筒的径向变形量,后取加权平均值。
两种抽油泵配合间隙变化对比泵型泵筒壁厚/mm实验压差/MPa间隙变化/mm32mm普通抽油泵1032mm双筒抽油泵10451719102-19611024现场应用情况及效果该泵研制成功后,2004年4月10日在曙2429井进行了首次试验,试验前采用44mm普通泵,泵深2650m,日产液63t,产油63t,泵效144.采用小泵后泵挂深度加深至274906m,开抽日产液214t,到2004年12月30日平均日产油77t,不含水,泵效334,正常工作258d,动液面-2688m,沉没度611m.上行时大负荷1001kN,悬重降低53kN.上行大电流53A,比原来下降1A,下行电流57A,比原来下降11A,增产原油261t,效果显著。
在曙2429井试验取得良好的效果后,在曙光油田曙66和双北杜124等区块进行了推广应用,截至2005年10月新型小泵深抽工艺现场实施75井次。措施成功率为96,泵效平均提高105/.单井泵挂下至-2612m,平均加深130m,电流降低7,平均单井日增油06t,累计增产原油7306t,取得了良好的经济及社会效益。
结论(1)通过试验表明,双筒式小直径抽油泵在深抽工艺中能够维持低产深井的正常生产。与普通泵对比,可大幅度提高泵效,增加原油产量。
(2)应用双筒式小直径抽油泵使机-杆-泵的参数匹配进一步合理,提高了系统效率,节约了电能,延长了油井维护性检泵周期。
(3)继续研究深抽配套工艺,如杆柱偏磨、管杆优化设计等工艺技术,争取进一步延长油井生产周期。