改造工程概况按照争创国内,国际先进的指示精神,江都四站电气改造,力求选用国内先进的电气控制保护装置。自动化系统由进口PLC(可编程序控制器),微机保护,微机励磁,交流采样智能仪表,上位机及相应的执行机构组成。PLC系统采用分层分布式控制原理,负责对全站非电量进行采集,包括油、气、水、电、机等部分,根据设计的程序控制有关执行机构动作;微机保护装置主要保护110kV主变、主机和站变;微机励磁对同步电动机转子实施直流励磁,同时与微机保护、PLC配合对主机保护;交流采样智能仪表对主变、主机、站变的电气参数进行采集,并经通讯接口将数据送至上位机;上位机负责对自动化系统各组成部分的通讯、控制、管理以及全站运行数据的显示,资料、报表的打印等。
通过改造,泵站实现了全自动化,主变、站变高低压开关的分合闸,主机的开停,励磁的调节,各种辅机的工作均由控制室上位机键盘鼠标进行控制,实现计算机操作开停机的重大突破,从而可以在控制室根据上、下游水位,机组叶片角度,电机功率等具体情况,实现对整个泵站的全面控制和管理,使机组运行在佳工况,提高了泵站使用效率,发挥大的水利工程效益。
该励磁装置起动灭磁回路KQ晶闸管开通电压采用高低通分级整定,保证主机良好的异步驱动性能。主机起动时,通过MC3相关的电阻、二级管、稳压管分压限幅将转子两端感应的高电压转换为低电压信号,经RC滤波,过零比较器处理,光电耦合器隔离后送至单片机系统,电脑检测到该信号和合闸接触器动作信号后,使KQJ继电器处于释放状态,KQ在很低电压下便开通(约12V),转子回路的正向电流+If经KQ、灭磁电阻RF流过,反向电流-If经ZQ二极管、灭磁电阻RF流过,保证了正反向电流的对称性,使主机起动平稳。当主机起动结束进入同步后,电脑自动让KQJ、LZJ继电器动作,开通电压转入高通值运行(约250V),KQ自动关断。
经我们研究多种大型泵站同步电动机起动过程产生的过早投励、过迟投励及不投励所造成的故障分析认为,影响大型泵站同步电动机异步起动过程的因素有5个方面:电机,存在复杂的机电过渡过程,受电机参数及运行方式的制约;水泵,与其结构形式有关(水泵类型,安装方式,叶片调节方式等);电网,由于电机起动产生较大的扰动,影响系统供电质量及稳定性,机端电压的下降,又使电动机起动力矩大大下降,从而间接改变了水阻力情况;流道,与流道类型及形状、开机时水位差及水阻力有关;老式晶闸管励磁装置投励环节由分立元器件组成,通过阻容充放电回路,采用周波积分器,50Hz交流电压等方法模拟主机起动过程感应的交变电压信号,因此每次投励的离散性较大,加上元器件的参数变化,投励的性能和成功率得不到保证。
在泵站自动化系统中的应用实现泵站系统的自动化,首先要求各电气设备除有自身控制功能外,还需要有与上位机的通讯功能。LZK3微机励磁装置,除具备单柜独立运行外,还具有多柜并联后与上位机的通讯功能。在每块电脑板上选用MAX483及9600波特率的光电耦合器组成通讯主器件,采用RS485通讯协议,从控制室用一根两芯带屏弊的电缆将每台励磁柜通讯端子相关联,实现与上位机的实时通讯。通讯线的大允许长度为1.2km,通讯联接如所示。在通讯系统中,为区别不同的设备,分别以不同的地址加以区别,各设备均有地址后,上位机采用巡回检测及中断的方法与各设备通讯,进行数据交换。
通讯线控制室上位机7号励磁柜1号励磁柜2号励磁柜励磁柜间通讯连接方框图通过相互间的通讯,从控制室上位机可以实时显示励磁装置的工作参数,同时根据泵站工况总要求,可以对各台励磁运行参数进行修改,程序下载后,励磁系统自动转入上位机修改的参数闭环运行。
结语1999年是苏北地区的大旱之年,洪泽湖、淮河等大面积缺水,改造后的江淮明珠大放异彩。励磁改造使用情况很好,励磁故障几乎为零。