水环真空泵机封泄露原由解析<br /> 上海岩湖泵业 小编<br /> 某公司生产线上安装了四台水环式真空泵,其作用是为平盘过滤机抽取真空,自公司投产半年以来,真空泵因为机封泄露而频繁检修,而且检修内中中因盘车困苦的起因又造成新机封的败坏,我厂派技术员屡次组织力量对该泵全面检修,重要意思是继续机械密封更替,并解决盘车困苦的问题,可是机封更替后,盘车困苦问题始终没有克服。<br /> 为克服此泵存在的问题,又从新组织了一次对该泵的毁灭性检修,经过对设施的审查、确诊,综合故障的重要起因,采取无效措施后,问题无理解决。下面就是此泵检修的一个综合小结。<br />1、机械密封拆卸不当<br /> 我们在更替非能源端机封时,组装内中发现动环上的密封O型圈没有安装好。O型垫圈本应装到动环座上的密封槽外面,而组装审查发现O型圈没有如此装置,而是错装于绷簧定位片外面,以致绷簧变形,彻底起不到轴向静密封的作用,导致泄露。<br />2、机封结冰水压力过大<br /> 机封动静环密书皮的贴合力是由动环上的绷簧强加的。当结冰水压力过大时,水压会作用在动静环上,因为静环是生动不动的,因而水压会激发动环,向静环相同的位置压缩绷簧,从而减弱或者对消动静环面的贴合力,招致密书皮泄露。检修结束后给能源端机封通进结冰水试漏,进水阀翻开2/3以次,机封完整无漏,当水阀翻开胜于2/3之上时,机封涌现渗漏。经三方初步解析断定是因为水压过大的起因造成的,提议待电机检修完后开机运行运用,进一步追踪查明其渗漏的真正起因。<br />3、动静环密书皮破裂<br /> 这是造成前多少次更替该泵机封泄露的重要起因。<br /> 能源端和非能源端机封是拆卸于同一轴上的,叶轮装置在轴的旁边,轴的两端装置轴承支持生动。当共同更替能源端或非能源端机封时,相应端的轴承(轴承座)务必先组装下来能力存入旧机封,装上新机封,而此时所以轴和叶轮重力,失掉一端轴承支持的叶轮和轴管保往下塌,轴往无轴承端歪斜。因为未拆一端的静环是用螺栓在泵端盖上生动不动的,而动环是生动在轴上与轴一起缭绕,另外因为静环内圈与轴配合间隙很小,当轴下塌歪斜时,会造成:a、未拆一端的动静环位移,从而使动静环密书皮相互野
鸡挤压,导致碎裂;b、轴间接压在未拆端静环内圈上,造成静环密书皮断裂或者破碎。<br /> 经过对前多少次更替作业的理解综合,以致一端更替好而另一端的机封就泄露的起因都是上述成分导致的。咱们的作业人员实则也已思忖到了某个问题,只是采取的步骤不对罢了:前多少次更替都是运用笋瓜吊住拆装端的轴来预防轴的高低左右摆动,理论操作中证实这种吊装步骤是存在很大的差异的,尤其不实用于该类重型的真空泵机封装置。起因是吊点、笋瓜的张力难以彻底掌握好,很难防止轴的高低左右摆动。<br />