水隔离矿浆泵以1称水隔泵,是种新型浆体输送设备。该设备以水作为驱动液或传压介质。以,压呙心式水泵作为动力源,迎过主机控制个隔离罐交替吸入或排出矿浆它兼有离心泵与往复式泵的优点,是种具有扬程高流量适应范围大输送刑迮ǘ雀摺⑹褂檬,命长的理想输送设备刚6年由沈阳冶金机械专刺。学校鞍山黑色冶金矿山设计研究院东北大学共同研宄制造的31004.0喂水隔泵样机,在鲁中冶金矿山公司选矿厂安装试验,是我国自行研制的第台水隔泵至1987年10月在生产中连续运转了2000多小时,全面完成了工业试的要求,并在1987年月通过了冶金部鉴定鉴定认为该泵具有结构简单运行可靠磨损小寿命长操作和维护方便等特点。隔离效果居世界先进水,解决了浮球运动的累比误差,是,1浓议浆体距离管逍输出的理想设备。2水隔泵结构及其工作原理水隔泵主要由高压清水泵个隔离工作罐清水控制阀浆体逆止阀控制微机辅助装置等六大部分组成其结构其工作原理是以单罐为例由于高位浓缩池或喂料仓压力的作用。矿浆自动顶开供浆逆止阀,向隔离罐浮球下音6供,浮球上部的清水经回水清水阀返回清水池,回水沽水阀由微机控制开心,实现了供,过利,经过微机设定供架时间后,指令回水清水阀关闭,此时供浆停止,浮球处于罐体上部某位微机控制进水清水阀打开,由高压清水泵浮球上部注入;压清水。并通过浮球将压力传递给下部旷浆,矿黎顶开排张逆止阀。将矿浆直接排外符路,至此,完成排,过程个罐的给排泄,探惶娼,校,迪至丝蠼,牧均勾1衡地输送,清水池既是水泵进水水源,又是回水接收装置,使清水能够循环使甩供浆与排浆过程的转换,由微机控制液压装置驱动六台液动清水阀以及自动启闭的六台矿浆逆止阀联合完成六台清水阀总是双双同时动作。
级输送,矿浆流量达8513,浓度3,左右,清水流失在13小范围内,可认为较理张存涛,鲁中冶金矿山公司选矿厂,2713山东省莱芜市张家;磁3改造前状况1上1004.0水隔泵因设计流坫偏低,且回水水质较差等因素,而被大栗所取代现在用的水隔泵主机是1992年上半年安装的,其型号是51804.0,该泵,初是按照级泵站直接把尾矿浆输送到尾矿库设计制造的。但试运行过程中产生了系列新问水隔泵原设计选型是级泵站直接将矿浆输送到尾矿库,故选用的动力源清水泵的扬程较高,流量偏低其清水栗型号是01557.5,额定流量155额定扬程3351额定功率220电机,实际电流为40,人而实际流量却在100,也150,1范围内,实际输送到级泵站只需要1501扬程就足够于是,就形成了清水泵长期在偏离佳工况点处运行,造成效率下降,耗电量,高的现象根据主机的需要。水隔泵制造厂家已普遍把水隔泵频率降低降低后实际频率约为16次出使隔离罐中浮球运动,度减慢约在13,由于中选矿厂输送的尾矿兄泻,罅康暮彀逖以,竽啵ō5,使浮球向下运动即排浆过程时的速度不足以冲刷掉沾在隔离罐内壁上的矿泥,当浮球向上运动即供泄,泰时,就把附着在隔离罐内壁上的矿泥带回清水中,并夹杂着部分固体小颗粒,使回水水质逐渐变差。同,亦加快清水泵备件的磨损,据统计,运行200,清水栗备件更换了5套,成本显著增力口。
为了改变回水水质,只得缩短浮球运动距离,何这样又出观了清水消耗量过沿象,据统计平均消耗沾水3十404并告成微机切换频率提高,大了设备损耗为确保生产任务的完成,只好使水隔泵长期在不良状况下运行。
4改造后状况4.1改造项目1为提高检测准确度,防止漏测,配备了新的检测装置,并把隔离罐中的浮球检测点,由原来的个极限点扩大为4个检测点重新配置台较先进的微机,采用了新软件,不仅消除了清水栗出口压力的脉动,而且可显个隔离罐在正常运行状态下每次循环供小⑴沤,娜,蹋,⑼,毕允境隽髁恐胆原微机只显小供浆时间制作安装了新浮球,并对原设计浮球腰带做了改造2,加了平衡槽,其目的是为了,加浮球的稳定性,避免倾斜偏角较大,造成卡球现象取消了原主机1的台卸荷脎改造了液卡系统。并付液卡油泵屯新选型,使之满足新微机需要。
选取新型清水栗1台,使流量扬程与新系统相匹配,其型号是2000455,功率300以,扬程21.流28831 4.2改造后效果于检测点的增加改造了浮球腰带结构,适当提高了浮球的运动速度,使回水质量显著提,回水浊度在501平18,达到了水泵对水质的要求暂时采用0219,管道级输送至尾矿库。当扬程控制在210,1时,流量是250,13,使水泵工作在佳运行范围内,故效率较收槁日期2000151