安邦信高压变用在电厂送风机上

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-08 阅读:712
1 引言      电力电子技术、计算机技术、自动控制技术发展,电气传动技术正经历着比较大革新。工业生产领域大量使用高压感应异步电动机,已经由传统改变其它机械环节控制方法,改造为直接改变供给交流电源频率和幅值变压变频控制方法,进行速度调节和位移控制,可以提高生产工艺,降低能源消耗。特别是当今面临能源危机条件下,节能降耗有近期直接经济效益,更有长远社会效益。      采用新型高压大功率电力电子器件构造直接“高-高”式变频器,具有结构简单,工作可靠特点,有很好调速和起动与制动性能。采用不控整流和全控器件进行开关调制,具有输入侧高功率因数、整装置优良控制性能和高运行效率。特别是改变送给电动机电流频率,很宽转速范围内进行率转速调节,可以取很好节电效果,风机和水泵节能改造上已经到广泛证实。  2 高压变频器系统组成和原理      AMB-HVI高压变频器具有运行稳定、调速范围广、输出正弦波形好、输入功率因数高、效率高等特点,对电网谐波污染小,总体谐波畸变THD小于4%,直接满足IEEE519-1992谐波抑制标准,功率因数高,不必采用功率因数补偿装置,输出波形好,不存谐波引起电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,不必加输出滤波器,就可以使用普通异步电机。  2.1功率单元        AMB-HVI系列高压变频器6KV系列每相由六个功率单元串联而成,10KV系列每相由九个功率单元串联而成,各功率单元具有完全相同结构。每个功率单元为三相输入,单相输出交直交PWM电压源型逆变器结构,同时还包括驱动、保护、监测、通讯等组件组成控制电路,其结构如图2所示。控制IGBT工作状态,输出PWM电压波形。每个功率单元额定输出电压为580V,串联后输出相电压3480V,线电压达到6kV或`10KV。        AMB-HVI系列高压变频器输出采用多电平PWM技术,同一相功率单元输出相同幅值和相位基波电压,但各载波之间互相错开一定电角度,实现多电平PWM,使输出电压非常接近正弦波。输出电压每个电平台阶单元直流母线电压大小,dv/dt很小,功率单元采用较低开关频率,以降低开关损耗,但输出波形等效开关频率可以达到单元开关频率6倍,且输出电平数增加,输出相电压为13电平,电平数和等效开关频率增加有利于改善输出波形,降低输出谐波.   2.2IGBT驱动原理  IGBT驱动原理       AMB-HVI变频器功率单元中,使用高性能、智能化专用IGBT驱动模块对主控系统输出PWM控制信号进行隔离、缓冲处理后,使弱电信号(TTL电平)能够驱动高压回路中大功率IGBT器件,输出我们需要SPWM电压。  驱动模块辅助功能还包括:对IGBT进行短路、过流、欠压、过热监测和保护。当负载或功率单元一旦出现短路、过流、欠压等方面故障,驱动模块将故障信号上传到主控系统,主控系统微处理器将故障类型进行辨别处理后,发出命令使驱动模块停止工作,禁止该功率单元输出。与此同时主机中故障处理控制逻辑还会故障类型进行更进一步判断,以决定系统是否发生真正故障,系统采取报警停机或继续运行,以保护变频器与配电系统安全,不至于造成更大故障和更大经济损失。  2.3输入变压器        AMB-HVI系列高压变频器输入侧变压器采用移相式变压器,其电气原理图如图4所示。变压器原边绕组为6kV,副边共十八个绕组分为三相。每个绕组为延边三角形接法,分别有±5o、±15o、±25o移相角度,每个绕组接一个功率单元,这种移相接法可以有效消除35次以下谐波。,采用移相变压器进行隔离降压,使输入侧功率因数0.96以上,不会对电网造成超过国家标准谐波干扰。  3 改造方案       考虑到变频器退出运行后,不影响生产,确保系统正常工作,配置工频旁路,当变频器出现故障时,将电机投切到工频下运行。整个系统由1台高压变频柜、1台控制柜、1台变压器柜、一台旁路柜、一台电机及一台送风机组成。        有3个高压隔离开关,确保不向变频器输出端反送电,K1与K3采用一个双投隔离开关,实现自然机械互锁,并采用S7-200PLC控制系统实现电气连锁,避免系统误操作。当K2、K3闭合,K1断开时,电机运行变频状态;当K2、K3断开,K1闭合时,电机工频运行,此时高压变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。  变频改造以前,#1炉两台送风机均采用调节风板开度方式控制锅炉进风量,其电机裕量较大,电能浪费特别严重,同时频繁对风板进行操作,导致风板可靠性下降,影响机组稳定运行。且电机工频起动特别困难,起动电流大,对电网冲击较大,并造成电机笼条松动、有开焊断条危险。一般起动后不允许停机。  进行变频改造后,送风机风板开度保持全开,基本不需要改变,实际所需风压,由DCS系统PID调节计算,输出4~20mA模拟电流信号发给变频器,调节变频器输出频率改变电机转速,达到调节送风量目,满足运行工况要求。  同时,进行变频改造后电机启动和调节过程中,转速平稳变化,电流没有任何冲击,解决了电机启动时大电流冲击问题,消大启动电流对电机、传动系统和主机冲击应力,大大降低日常维护保养费用。  4 节能效果       大唐洛阳双源热电有限公司#1炉送风机变频改造后提高了运行自动化程度,降低了大量电能损耗,较大程度降低了运行成本,取了较好经济效益和社会效益,具体节能分析如表1所示。  5 结论        送风机变频改造后,节约了大量电能,改善了工艺过程,电机实现了软启动,延长设备使用寿命,减少维修量;电机振动情况到了改善,取了预期效果。  中高压变频调速系统是实施有效节能重要装备,是国家当前社会经济发展急需,加快建设节约型社会历史进程中,我们必将迎来一个高压变频调速技术发展和推广应用时代
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