胜利油田供水公司经多方调研考察,认为风光牌JD-BP37型高压变频器为直接高-高、电压源型变频器,采用功率单元串联方式,谐波少,功率因数高,适用于普通异步电机,有良好的人机界面,各项服务及时周到,有优异的性价比,zui终我公司生产的风光牌JD-BP37型高压变频器受到供水公司的青眯。
2.水厂设备概况
胜利油田供水公司耿井水厂决定3#、4#机组采用变频调速改造,采用一拖二的形式,即高压变频器拖动3#、4#机组任一台,当其中一台机组运行到50Hz供水不足时,变频器把当前机组切换到网电工频运行,然后拖动另外一台机组变频运行。设备现场情况如图1示。3#、4#机组为同型号机组,其中3#机组电机和水泵的主要参数如下:
1)水泵 型号 RDL500 额定流量 3000m3/h 额定扬程 49m 额定轴功率 550KW 额定效率 83% 额定转速 970rpm
2)电机 型号 JSQ458-6 额定功率 550KW 额定电压 6KV 额定电流 64A 额定功率因数 0.89 额定转速 985rpm
3.风光牌JD-BP37-550F高压变频器的功能介绍
胜利油田供水公司耿井水厂决定选用我公司生产的风光牌JD-BP37-550F高压变频器一拖二控制系统对3#、4#水泵机组作调速改造。以下是对风光牌JD-BP37-550F高压变频器功能的一些介绍。
3.1 JD-BP37-550F高压变频器的主要性能指标: 变频器功率 550KW 额定输出电流 68A 输入频率 45Hz到55Hz 额定输入电压 6KV 允许电压波动 ±20% 输入功率因数 ≥0.98 输出电压范围 0~6KV 变频器效率 ≥96% 输出频率范围 0~50Hz 过载能力 100%连续 160%连续1min 220%允许1.5S
3.2 JD-BP37-550F高压变频器主要技术性能
3.2.1 高——高电压源型变频器,直接6KV输入,直接6KV输出,无须任何输出变压器或滤波器,适配于普通高压电动机,对电机、电缆绝缘无损害。
3.2.2 输入功率因数高,电流谐波小,无须功率因数补偿、谐波抑制装置。
3.2.3 单元电路模块化设计,维护简单,互换性好。
3.2.4 输出阶梯正弦PWM波形。
3.2.5 高压主回路与控制器之间为光纤连接,强弱电隔离,安全可靠。
3.2.6 完善的故障检测,的故障保护及准确的定位显示和报警。
3.2.7 内置PLC,易于改变控制逻辑关系,可灵活选择现场控制/远程控制,适应现场多变需求。
3.2.8 采用载波移相控制技术,大大抑制了输出电压的谐波成分,保证输出波形是正弦波。
3.2.9 控制电源与高压电相互独立,无高压可以检测变频器输出,便于现场调试以及培训操作人员,便于维护。
3.2.10 采用准优化SPWM调制技术,电压利用率高。
3.2.11 功率单元经24小时高温老化、150%负载试验,可靠性高。
3.2.12 中文Windows 操作界面,彩色液晶触摸屏操作。主界面如图2示。用户操作监控系统界面十分友好和完善,系统包括上位机(商用PC机)、下位机(工控机)、单片机。其中单片机给用户提供一个4位LED数码显示屏和一个12键的小键盘操作平台,可对变频器进行全部操作,包括参数设置和各种运行指令。工控机用触摸屏和通用键盘给用户提供操作平台,其功能更齐全,包括参数设定、功能设定、运行操作、运行数据打印、故障查询等等。上位机(商用PC机)放在总控室,可对多台变频器进行遥测、遥控。若只有一台变频器,上位机可省,或让客户自定。
3.2.13 可接收和输出多路工业标准信号。
3.2.14 可打印输出运行报表。
变频器除了以上基本功能以外,还具有如下特殊功能:
1) 阀门真空度检测。
变频器在启动水泵以前,会自动判断真空度的值,如果没有真空度或没有达到要求,变频器会提供报警信号,并拒绝启动水泵。
2) 配置工频旁路。
变频提供手动旁路开关,使水泵机组既可变频运行,又可工频运行。
3) 具有“本地”及“远程”两种工作方式。
根据用户的需要,既可以在变频器旁开停操作及调节参数,也可在远程的控制室通过人机界面对水泵进行控制。
4) 具有阀门联动功能。
在开泵和停泵的过程中,值班人员无需再对阀门进行任何操作,减轻了工人的劳动强度,实现开停泵的全部自动化。
5) “一拖二”控制功能。
该系统一拖二控制具有手动和自动两种运行方式,并设置远程控制还是就地控制,旋转电机选择3#、4#,指示即为优先拖动目标。
⑴手动方式
①如果选择“手动转换”、“远程控制”,则按以下步骤操作。以优先选择3#泵为例,检测3#泵真空度是否满足要求。如果其真空度满足要求,按“转变频”按钮,相应电机的接触器吸合,变频器在人机界面上确认3#泵处于变频待机状态。可根据用户的需要开机运行,同时人机界面上的运行指示灯有灰色变为绿色,3#泵的电磁阀开关相应打开。
②变频器按给定压力自动调节频率,如果变频器频率升至50Hz后管网压力还是低,延时一段时间后,给出压力低转工频报警,操作人员经检查管网压力确实低,并符合转工频的条件,则按“转工频”按钮,变频器将3#泵转至工频运行。
③然后操作人员检查确认4#泵是否可以启动,若可以启动,则按“转变频”按钮,变频器拖动4#泵变频运行。若不需要转工频,则只将“报警消音”按钮按下,消除报警。
④当管网压力高时,变频器频率运行在下限频率40Hz(可调),延时一段时间后,给出压力高报警信号。
⑤操作人员经检查管网压力确实高,关闭3#泵,由4#泵变频运行维持恒压供水。
⑵自动方式
在自动运行时,首先优先选择3#、4#泵,如果3#泵出现故障,则通过人机界面在线修改该水泵的状态,把3#泵设为故障状态,则系统启动时,自动不启动3#泵。以优先选择3#泵为例,如果3#泵正常,如果其真空度满足要求,则3#泵变频运行。同时,打开3#泵的电磁阀,通过压力变送器检测压力的大小,PLC经过PID运算,控制变频器的输出频率,从zui低频率开始上升;如果管网压力低,变频器运行频率上升至50Hz,给出压力低转工频报警;如果管网压力一直低于设定压力,延时一定时间后,将3#泵切换到工频运行,再启动4#泵,直至满足供水需求。如果用水量减少,管网压力升高,则PLC控制变频器的输出频率,降低频率减少出水量,稳定管网压力。如果变频器的运行频率在下限频率40Hz(可调),则系统压力高报警,同时PLC开始压力高计时,如果管网压力降低,则取消计时,如果管网压力一直高于设定压力,延时一定时间后,根据先投先停的原则,PLC将先关闭正在运行的投入时间zui长的泵的电磁阀,再关闭该泵,直至维持管网压力达到设定值,这样依次类推。
4.变频器运行情况
从变频器投入运行的应用效果来看,完全达到了用户进行水泵变频改造的目的,较改造前其优越性体现于:
(1) 操作简便,易于观察。
变频器运行时的所有数据及运行状态在上位机显示屏都可显示,如运行频率,输入电压,输入电流,输出电压,输出电流,开闭环,压力值等。上位机显示屏操作简单明了,观察方便。
(2)变频器运行稳定,性能良好。
风光牌JD-BP37-550F高压变频器投入运行以来,运行稳定,转速调节平滑可靠,电压和电流正常,没有出现异常现象。
(3)减轻了值班人员的劳动强度。
由于变频器具有阀门联动功能,随着供水水量的变化, 值班人员在值班时通过微机远程监控系统进行操作,不再需要频繁地开停大小泵及阀门,工作量大大减小。
(4)恒压控制。 采用压力恒压控制,用户只需根据实际供水需要设定所需压力,变频器自动恒压运行,压力设定方便,稳定,保证管网稳定运行,提高了供水质量。
(5)降低了维护费用。
由于变频器对电机实现软启动,启动电流小,对水泵机组没有任何机械冲击,相应地延长了水泵、电机及阀门的使用寿命,大大降低了维护工作量和维护成本。
(6)节电效果明显。
在胜利油田供水公司耿井水厂,目前采用多台水泵并联供水方式,水厂供水量采用阀门开度大小的方式进行调节,水厂改造前一般采用二到三台水泵工频并网向市区供水。用这种供水方式运行的2005年8月,千吨水耗电指标为140.6度,采用了变频器改造后,2005年10月,千吨水耗电指标为124.3度,综合电耗指标下降了11%左右。经过测算,不到两年即可收回成本。