在电机运转过程中不停地对实际宽度与目标宽度进行比较

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-06 阅读:443

  系统通过光电编码器采集电机所转过的圈数,即电机的转角,对应的即为定尺推杆的移动距离。光电编码器为增量式类型,其输出的正反两组信号送人P珑的高速计数模板乙比加1,高速计数模板根据正反两组脉冲(代表电机的正反转)进行计数,对此计数值进行计算即可得出定尺推杆的移动距离。对不同的光电编码器和不同的机械传动装置有不同的数值。定尺机构的驱动电机改由变频器驱动,变频器的频率输出信号则由P优控制。

  电机启动时,根据当前实际宽度与目标宽度的差值及电机的运转方向定变频器的输出频率,在电机运转过程中不停地对实际宽度与目标宽度进行比较,当两者的差值达到某一数值时,电机开始降低运转频率,并根据差值调节频率降低的速率,从而使实际宽度与目标宽度恰好相等时电机能够停止运转,即达到准确快速停车的目的。定尺机构的推杆所达到的宽度由P珑程序目标宽度,系统即可自动定位;而手动方式时则可经计算后得出,该数值存放在P优的一个内部寄根据需要使机构停在任一宽度位置。电机运行情存器中,该值一方面通过Pl的输出模板及操作方式等均显示在计算机屏幕上。另一方面由计算机程序通过。

  SA85专用通讯接口板读出,在计算机屏幕上通过经以上改造后,宽度定尺机构操作更加方便,动画(条形图)和数值显示出来。该宽度值的显示准确度也大大地提高了,同时也提高了系统的自是动态的,即每一时刻的宽度值均显示在数显表动化程度,宽度值还可以通过计算机接口取出以和计算机屏幕上。该系统的操作可以通过操作便用作更高一级的控制和管理。

标签: 宽度
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