现状及存在问题钢芯机由JR116-4型线绕式异步电动机拖动,电动机额定功率155kW,定子额定电流284A,转子额定电压273V,转子额定电流346A,启动时转子串入五级电阻,在启动过程中逐级切除。控制线路采用传统的继电接触器控制,使用继电器种类多。自1985年投入使用至今已二十多年,由于继电器控制本身存在的缺陷,以及控制线路的多次维修、更改,使得该设备的故障率非常高,而且线路复杂繁琐,修理时间长,维修费用高,一些继电器已是淘汰产品,市场已难购买,从而延误了生产,增加了生产成本。
针对以上情况,我们对钢芯机部分设备作了更新和改造,如原来的电动推杆工作性能很不稳定,配套电气控制设备故障率较高,电动推杆驱动电机容易因机械故障烧毁,且电动推杆维修费时费工,维修质量难以保证,造价昂贵。因而我们采用运行安全可靠、动作频率快、上升和下降动作迅速平稳、维修方便的电力液压推动器来取代。另外,原控制切除电阻回路采用的切换延时继电器是JT3-12/5型直流电磁继电器,经常要花较长时间用专门仪器调试,且参数非常容易改变,一旦参数改变,又要重新调试,费时费力,严重影响钢芯机的运转率。对此我们采用SSJ31A型数字式时间继电器来代替原来的直流电磁继电器。SSJ31A型时间继电器采用的是精密电子电路,时间参数可直接通过拨码设定,不须调试,使用较为简便。通过一系列的改造,钢芯机的控制线路有了较大的改善,但这些都未能从根本上杜绝继电控制本身的缺陷,钢芯机故障率还是较高。