在电气上没有直接的联系,尽管在开始时将两台电机卷送纱调整同步,随着织轴卷绕直径的增加,卷绕长度变化,而边轴送纱长度一定,这样原来的同步关系被破坏,出现了织轴拖着边轴运行的情况。常出现下列故障织轴拖着边轴运行,织轴电机电流上升而烧毁影响纱的伸长率,断头率较高棉纺织技术第卷第期改造后对比成纱单强稍高,毛羽减少,在这几年的使用过程中没有发现钢领出棉球的现象,特别是纱后工序对毛羽的反映较满意,认为比以前的毛羽少。节电光面镀铬钢领配套的钢丝圈在正常情况下比普通钢领的轻,机台负载也相应减少,在其它条件相同的情况下,该钢领可节省用电寿命自年起至今推广的一百几十台光面镀铬钢领,没有一台车上的钢领进入衰退期。
使用光面镀铬钢领后。降低了细纱断头,提高了成纱质量,降低了机物料消耗。同时也改善了工人的劳动强度,提高了劳动生产率。束敖国型络筒机导纱结构的改进探纱杆位置在色织行业中,由于染色时多数采用绞纱染色,在络筒机的选用上基本为型络筒机,由于车速慢,纱线通过探纱杆时张力变化大,当张力小时常引起不断头而探纱杆抬起自停,特别足在生产细号纱时尤为严重。因此,大多数厂在络筒过程中都把探纱杆固定不用,造成如下不良影响。断头后不自停,工人必须用手抬起筒子,既影响工人操作,又增加了工人的劳动强度,若操作工不能及时抬起筒子,纱线与槽筒摩擦后造成筒子局部色差,在后道形成布面条花等疵点,摩擦严重的筒子还不能使用,造成原料浪费。纱线强力下降,后道生产时易断头。作为络筒机主要部分的自停箱,不使用实在是一大浪费。为了解决这个问题,我们曾经做了加大张力片重量改变车速,加大探纱杆重量等试验,都不能达到目的。