轧钢机主减速机轴承失效分析及改进

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-06 阅读:375

  轧钢机主减速机轴承失效分析及改进周琳宗春丽气谢兴会赵秀婷2.洛阳以轴承有限公司,可南洛阳471039;2.洛阳大学。河南洛阳471023工况条件以本溪钢铁集幻1500热连轧主减速机轴用轴承为例原选用进口的双列圆柱滚子轴承6440此和6600既。保持架为支柱焊接结构,轴承工况为轴轴的转速分,为210心如和15,径向载荷分别为3 100;冲击载荷系数1.5,冲击频率0.17次内圈旋转,油脂润滑,常温工作。轴承平均寿命为6个月。失效形式为保持架支柱断裂部分脱,厚滚道及滚子农时完好,尤疲劳剥落现象失效分析造成轴承失效的主要原因是轴承运转过程中载滚子转速也随之降低而保持架随同非承载滚子起由于惯性仍以原速运转,造成保持架贯穿承载滚子的支柱与承载滚子之间产生瞬时撞击,此后在滚子恢复正常转速时与保持架支柱发生第次撞击,撞击力较前次小,但方向与前次相反。因此保持架支柱始终处于交变剪应力作用下,并在支柱焊接部位和螺纹尾部产生应力集中,最终致支柱沿焊接部分和螺纹於部被剪断个原因是部位支柱脱焊由于采用熔化保持架垫圈外端面黏结支柱端面的方法焊接,焊接强度较差,当承受冲击或振动载荷时容易脱焊。

  改进方案1减小保持架支柱与滚子之间的撞击力。

  收稿日期2奶01在轴承的主参数设计时,改变轴承追求最大额定载荷的常规设计方法,减小滚子直径并增加滚子数目,同时增大滚子支柱孔和支柱直径以提高支柱和保持架整体强度。与改进前相比轴承额定静载荷基本相当,额定动载荷减小6,仍然能够满足轴承实际工作需要,而滚子重量分别减少23和30,轴承的额定载荷虽然略有降低,但有效地减小滚子保架支间的撞力,延长支柱寿命,同时由于滚子直径减小,套圈壁厚相应增加可以提高轴承的抗冲击性能。因而延缓了保持架,提1;1焊接强度。采用,大熔池的台阶焊口形式加强焊接强度;摒弃常用的螺纹退槽,采用较小的过渡实现螺纹自然收尾,减小支柱受力时焊接部位与螺纹尾部的应力集中。此外,对滚子端面相对应的保持架内端面进行优化设计,首先,内外径向端面斜切角度,以利于润滑脂进入滚子支柱孔,改善支柱和滚子支柱孔之间的摩擦;减小保持架和滚子端面的接触面积,改善接触特性,避免因过分摩擦引起的烧伤胶结现象。其次,将支柱焊接孔的焊接部分由原来的45倒角改为沉孔形式,以增强焊接强度,避免脱焊。

  3改变轴承游隙。轴承的工作转速高,润滑和冷却条件较差,应适当放大轴承径向游隙,然而由于轴承工作中存在强烈冲击,轴承游隙又不能过大,实践中将轴承径向游隙定在0组和3组之间,丽训,1径向游隙为0.250.35改进后的轴承经实用,运转时间超过原产品。

  编辑温朝杰

标签: 轧钢
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