一、概述:
筒式球磨机在火力发电厂制粉系统中被广泛的应用,但其传动轴振动及小牙轮断齿一直困扰着系统的安全生产,前一时期我厂制粉系统也倍受这两个缺陷的困扰,甚至影响到了机组燃料的供应,经检修人员多次调整,效果显著,传动轴振动低于0.08mm。近一时期,球磨机小牙轮断齿的故障也鲜有耳闻了,现将经验予以总结。
二、具体措施:
1、 齿顶间隙是齿轮传动装置的重要装配参数之一,规程中规定大、小牙轮间隙为7.5-8.5mm,实际生产中,设备经长期运行,大齿轮齿圈受应力冲击变形,由原来的圆形渐变为椭圆形,所以其齿顶间隙局部甚至低于6mm,在实际调整过程中应将齿顶间隙调为8.5-10mm,以减少因齿顶间隙引起的冲击,造成轮齿过载折断。
2、 大齿圈的紧力不够也是引起其变形的重要原因之一。在实际操作中,除加大螺栓紧力外,用10mm厚钢板将大齿圈接合面连接起来,加大紧固面,防止齿圈变形,保证主、从动轮角速度一致,防止传动比变化引起的惯性力,造成疲劳折断。
3、 传动轴轴承的充分润滑也是保证其平稳运行的主要原因,目前采用传统的定期、手工加油,此举虽也能够保证轴承得到足够的润滑,但易造成润滑油量的过多或不足,建议采用机械定时、定量科学地补充润滑脂,从而保证轴承的适度润滑,降低振动,避免轴承的磨损和保持架的破裂,延长寿命。
4、 喷射装置保证大、小牙轮齿面形成良好的润滑油膜,依据季节不同应适当调整润滑油的标号,选择合适粘度的润滑油。实际生产中,冬季采用#320工业齿轮油,喷油间隔时间调整为30分钟,避免粘度过大,润滑油量不足,夏季用#680工业齿轮油,间隔为50分钟,保证良好的油膜,避免引起齿轮齿面胶合和点蚀。
5、 传动轴找正过程中,坚持由传动轴到电机的“一条龙”找正,原则上传动轴低于减速机0.03-0.08mm,减速机低于电机0.03-0.05mm。主要消除轴承游隙引起的端面跳动,破坏轴承保持架及引起振动。
6、 加强巡回检查制度,坚持日查周对比,把设备缺陷及时处理,避免扩大