上海某公司为国内外多家手机厂商供应手机冲压件,原先采用人工检测封装,不仅效率低而且废品率高。Kinco步科电气为其提供的自动封装方案极大地提高了检测封装的效率,而且高效率改善了由于人为因素导致的废品率。
设备效果图
通过气动部分来拾取传输带上的冲压件,通过一个凸轮结构来将工件取到一个固定位置,在移动过程中通过传感器检测,废品放在弹出的废品盒中,正品放置到平台上的包装盒中。
一、工艺要求:
用两台伺服控制一个工作台,台上放置两个包装盒,用机械手将物体放置到包装盒的空格中,机械手每次到位是固定的。通过两台电机的调整,使得盒子中的空位置点对准机械手,依次进行操作。盒子根据行数的不同分两种情况:
1、当盒子中空格行为偶数时,放置路线如下图:
2、当盒子中空格行为奇数时,放置路线如下图:
移动的顺序如图所示。
完成一个小盒子的放置后立刻移到第2个盒子进行放置,两个盒子间的间距可调。小空格的横纵间距可调。横纵行列个数可设定。
工艺设备可以自由控制机器的运行和停止。
二、选型配置
品名 | 品牌 | 型号 | 数量 |
PLC | kinco | K306EX-24AT | 1 |
触摸屏 | kinco | MT4300C | 1 |
伺服电机 | kinco | SMH60S-0020-30AAA | 2 |
伺服驱动器 | kinco | ED430-0020-LA | 2 |
三、方案思路
整个自动运行过程是通过PLC检测机械手的释放信号,通过对该信号计数,通过计数判断触发两台伺服执行相应的运动。
项目实施中,客户要求起始点是手动来找的,找到后将其手动设为原点。
同时,伺服的动作可以拆分成以下动作过程
1、非自动运行过程:
1)两台伺服电机执行上电锁轴,
2)两台电机执行回原点----------通过触摸屏点动寻找
3)将手动找到的点设为0点
2、自动运行过程:
根据图示自动运行过程可分为8段,采用BCD码调用程序段
1)横轴电机反转,绝对定位。-----------0段
2)纵轴电机正转,绝对定位。 1段
3)横轴电机正转, 2段
4)横轴正转,纵轴反转, 3段
5)横轴正转一个盒间距 4段
6)纵轴反转 5段
7)横轴反转,纵轴正转 6段
8)横轴反转回起始点 7段
PLC根据对有效机械手释放信号的计数,来判断两台伺服各执行什么动作。
四、总结
该应用使用了步科伺服一些特点,内部编程功能,不但节省了在PLC中编写繁杂的程序,内部编程非常方便条理。程序段的调用支持BCD码调用,最多支持256段程序的调用,极大的节约了数字输入点的点数。ED伺服强大的通讯功能使得和触摸屏间的通讯简便快速。
由于效果显著,该方案已经在该企业的10套设备上获得成功的应用。