凤凰山
铜矿于1971年建成投产,是集采选于一体的中等规模的矿山。在矿山井下生产中,主要采用充填法
采矿。而后期露天开采主要是回采1号、2号矿体-43m以上的矿柱及矿间。根据资料统计,其间充填的尾砂累计约30万m
3,约57万t,在矿山开采初期,鉴于当时国际国内
选矿水平以及对副产资源回收的重视程度限制,该充填尾砂未能进行充分选别,实验室小型试验结果为磁性
铁产率8%~10%,铁精矿品位在65.3%,含硫在0.2%左右。如果将尾砂同露采矿石一起进入整个生产系统进行回收,势必影响运输、提升、破碎、磨矿及浮选一条龙生产过程,同时造成
选矿技术经济指标下降。大风时会发生扬沙,雨雪天里会产生泥石流、塌方,造成环境污染和安全隐患。
一、充填尾砂可选性研究 (一)尾砂性质 样品由
选矿车间、生产技术质量部取自露采矿体+24m采场南沿、+20m采场北沿和废石场三处,样品均匀混合后,进行主要化学成分分析,分析结果为铜0.32%、硫2.76%、铁25.56%。 (二)磨矿细度及磁场强度试验 由于尾砂中含有的铁有部分磁性铁,因此进行磁选回收磁
铁矿。试验设备采用磁选管,尾砂磁选管磁选试验流程见图1,试验结果见表1。从试验结果得出:在磨矿细度-74μm粒级 占66.4%,磁场强度143.24kA/m时,采用磁选管一次选别即可获得含铁65.32%、含硫0.2%以下的合格铁精矿,全铁回收率为26.12%。
图1 充填尾砂磁选管磁选试验流程 表1 磨矿细度及磁场强度试验结果
磨矿细度/%-74μm | 磁场强度/(kA·m-1) | 产 品 | 产 率 | 铁品位 | 硫品位 | 铁回收率 |
66.4 | 143.24 | 铁精矿 | 10.22 | 65.32 | 0.117 | 26.12 |
159.15 | 铁精矿 | 10.89 | 64.15 | 0.228 | 27.33 |
67.7 | 143.24 | 铁精矿 | 9.78 | 65.41 | 0.129 | 25.03 |
159.15 | 铁精矿 | 10.11 | 65.05 | 0.115 | 25.73 |
74.5 | 143.24 | 铁精矿 | 9.67 | 65.39 | 0.237 | 24.74 |
159.15 | 铁精矿 | 9.78 | 65.36 | 0.131 | 25.01 |
(三)浮选试验 尾砂中的铜品位较低,而含硫相对较高,并且部分已氧化,如果单一选铜难以得到合格产品,故采用一次粗选、一次精选、铜硫混合浮选流程,获得的混合精矿进入大选厂的铜硫分离流程进行分离。工艺条件:磨矿细度-74μm粒级占66.4%,
起泡剂松醇油60g/t,
捕收剂异丁基黄药80g/t。尾砂铜硫混合浮选试验流程见图2,试验结果见表2。
图2 尾砂铜硫混合浮选试验流程 表2 尾砂铜硫混合浮选试验流程
项目 | 产率 | 铜品位 | 回收率 |
精矿中矿尾矿原矿 | 4.862.6392.51100.0 | 4.951.050.0430.308 | 78.118.9812.91100.0 |
从表2看出,通过一次粗选、一次精选作业,可获得含铜4.95%、铜回收率78.11%的混合精矿,这部分精矿可进入大选厂的铜硫分离作业。
二、尾砂再选工艺流程 (一)原脱泥系统工艺流程 原脱泥系统工艺流程见图3。从脱泥系统流程可以看出,
螺旋分级机的溢流被输入相思谷尾矿库,造成了资源浪费。其次凤凰山铜矿的矿石是通过主井
箕斗从井下提升至破碎,露采矿必须先下到-40m的南风井,经二次倒运到破碎。由于分级机的返砂含有一定量的水,造成溜井、破碎、矿仓等多处漏矿,同时降低选矿指标,增加了职工劳动强度,影响正常生产。
图3 原脱泥系统工艺流程 (二)尾砂再选工艺流程 对原脱泥系统工艺流程进行改造,选别铁和铜硫有用
金属矿物,尾砂再选工艺流程见图4。依附于脱泥系统对φ2400mm
螺旋分级机的溢流只采用φ600mm×1800mm半逆流型湿式
磁选机进行选铁,因为此处主要为充填尾砂和露采的黏性泥,铜品位很低,综合回收价值较小,故对分级机的沉砂采用φ1800mm×2100mm格子型
球磨机与φ250mm
水力旋流器构成一段闭路麻矿,采用4台XJ-11型
浮选机,一次粗选、一次精选流程进行铜硫混浮,浮选尾矿采用φ600mm×1800mm半逆流型湿式磁选机选铁,同时考虑到实际生产诸多因素的影响,确保铁精矿品位在64%以上,对粗选的铁精矿进行一次精选。
图4 尾砂再选工艺流程 (三)设备安装及工艺本置 为了做到投资少、见效快,充分回收有限资源,我们进行了选铁、选铜试验研究、方案设计。建成的尾砂再选工程依附于1999年建成露采脱泥系统,主要设备均取自选矿车间闲置设备,供电、供水就近取自矿山生产系统,精矿均采用沉淀池自然滤水,铁精矿直接销售,铜硫混合精矿进入选矿生产系统进行分离,尾矿用泵直接输入大选厂尾砂管道中,进入相思谷尾矿库。
三、系统的生产 整个系统于2004年8月安装调试成功。2004年9~11月进行了3个月的实际运转,总计生产含铁64.2%的铁精矿1880t,含铜4.5%的铜硫混合精矿140t,工业产值130多万元。按此处理能力,全年可生产铁精矿6900t,混合精矿折合铜量23t,实现工业总产值460万元。露采区可回收尾砂累计约30万m
3计57万t,可供该选矿厂生产7年以上,工业总产值达3220万元,经济效益十分明显。
四、结语 (一)完善了凤凰山铜矿原脱泥系统,改善了运提系统的条件,保证了生产环节的畅通,解决了泥砂对选矿指标的影响。 (二)实现了资源的综合回收,保护生态环境,消除安全隐患,体现了走清洁生产之路的良好经济和社会效益。 (三)为今后对凤凰山铜矿林冲库老尾砂的再选,确保资源枯竭矿山可持续发展,提供了实质性的依据。 李俊 盛忠义 桂训国 铜陵有色集团控股有限公司 安徽 铜陵244000