广东省琯坑钨矿选矿厂

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:855

    (一)概况
    琯坑钨矿位于广东省梅县境内。
    该矿于1954年收归国营,1959年国家投资50余万元,建成125吨/日机械厂。在深入开展工业学大庆运动中,该厂发扬自力更生,艰苦奋革命精神,大挖企业潜力,将选矿厂生产能力扩大到250吨/日。
    1964年,该矿遵照毛主度有关综合利用的教导,自行设计,自行施工,投资6万余元,建成一座面积为760米2的生产能力为5~6吨/日精选厂。采用重选——浮选——重选——磁选联合流程。加强了综合回收,现能回收钨、等五种产品。1973年副产品产值占总产值的21.6%。
    选矿厂采用氧化石蜡皂法浮选白钨,提高了产品质量,降低作业成本,效果较好。
    该矿采用竖井开拓,浅孔溜矿法采矿。选矿厂设在距矿山650米的山坡上,原矿经柴油机车和斜坡卷扬运至选矿厂。尾矿用一段4吋砂泵扬至尾矿池,溢流水经沉淀后无害农田。手选废石用柴油机车运至尾矿池附近堆积,可筑坝堤。
    选矿厂用水约50%取自坑内水,30%来自地表水,20%使用回水。矿山自备柴油发电站。
    (二)工艺流程
    1.原矿性质
    选矿厂处理的矿石为石英脉型黑钨矿。主要属矿物为黑钨矿、白钨矿、辉钼矿、辉铋矿、黄铜矿、锡石及少量闪矿、黄矿。主要脉石矿物为石英,此外有少量方解石重晶石、白云母。围岩为闪长岩。矿石比重2.7,矿石硬度f=8~12,含水3%。矿物单体分离较好,钨在10毫米以上有不少单体出现,至100目左右基本单体分离。硫化矿磨至-200目占40~50%也已基本单体分离。
    2.工艺流程
    现行生产工艺流程,包括两级手选,两段一闭路破碎的粗选流程(见图1);一段磨矿、三级跳汰、五级枱洗、分富分选的重选流程(见图2);以及重选——浮选——磁选的精选流程(见图3)。

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    选矿厂现行流程为两段选别、细泥单独处理的重选流程,适合本矿矿石嵌布特性和生产规模,较为简单,设备也较少。原流程是将棒磨排矿,经跳汰后尾矿返回双层振动筛,扫选摇床中矿返回棒磨。经选矿厂测定,前者不仅返砂量大(约占合矿石的79%)而且钨的品位较低(约在0.06~0.08%),返回双层振动筛,既增大了设备负荷,又贫化了原矿品位(由0.4%贫化至0.14%),现流程将这部分矿砂经单层振动筛筛上部分返至棒磨,筛下部分经分级并经粗选摇床丢弃部分尾矿。使选矿厂在原有基础上,仅增加一台棒磨机一台跳汰机生产能力达到了250吨/日(细粒跳汰尾矿品位为0.06~0.08%,若将单层振动筛筛上矿石直接经摇床选别,丢弃大部分尾矿,其中矿再返回棒磨,这样对选别指标影响不会太大,而在原有基础上不增加棒磨机和跳汰机,仅增加1~2台摇床,生产能力有可能达到200吨/日)。
    扫选摇床中矿含钨也在0.08%左右,近回单层振动筛,使粗中粒级中连生体再磨,单体较多的细粒中矿入摇床再选是合理的。
    从粗选(手选+重选)回收率分析来看,该厂跳汰机产品占粗选回收率的64%,而摇床产品只占22.6%,手选富矿占13.4%。值得注意的是:选矿是下的跳汰效果最好,回收率占粗选回收率的41.8%。这是为了更适合粗粒浸染矿石性质,而突出地加强了跳汰作业,使单体分离早而能在跳汰中回收的矿粒及时得到回收。
    由于原矿贫化率高达80%,选矿厂加强了手选废石作业,采取了分级手选,提高洗矿水压,调整手选胶带输送机速度等措施,使手选废石率达53%,废石品位也较低。选矿厂还准备将-80+30毫米级别改为反手选,进一步提高废石选出率。
    (三)选矿厂主要设备(表1)
    摇床操作条件生产指标(见表2)
    跳汰机操作条件及生产指标(见表3)

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续上表

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标签: 广东省
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