(一)概况
该矿位于江西省大余县漂塘填镜内。
1955年大龙山矿区由民窿收归国营,成立大龙山分场后,才建成50吨/日选矿厂。于1963年又扩建为125吨/日,至今选矿厂生产能力可达200吨/日。主要回收钨、钼。钨粗精矿送赣州精选厂。
该矿为平窿开拓,采矿方法为浅孔溜矿法。矿体埋藏条件较好,围岩与矿石较稳固。
用电来自赣南电力网和矿山自备柴油发电站。由漂塘总降压变电所用6千伏线路送至选矿厂变电所,(装有560和180千伏安变压器各一台)经降压后送至选矿厂各工段。选矿厂装机容量为817.3瓦。
用水取自溪间流水,枯水季节由坑内水、回水等进行补充。
(二)工艺流程
1.原矿性质
大龙山矿区属高温热液石英脉钨钼矿床。金属矿物以黑钨矿为主,次为辉钼矿,以及少量辉铋矿、自然铋、黄铁矿、黄铜矿、锡石等,黑钨矿系粗粒不均匀嵌布,板状结晶,有时呈块状结晶,主要产于石英脉中,有时亦产于围岩与矿脉接触面。单体分离一般在10毫米左右,到0.1毫已基本单体分离。辉钼矿系粗细不均匀嵌布,呈鳞片状,大部分以片关、块状、星点状分布,方解石多见于晶洞中。
围岩占出窿矿石的75~80%,大多数系矽化变质岩,其次为少量的千枚岩和板岩,围岩含钨为0.005~0.015出窿原矿含钨为0.201%。原矿假比重为1.6~1.8,含水2~3%,含泥3~4%。
该厂为重选——浮选——重选联合流程。
粗选工段:包括扒栏手选、洗矿、脱泥、手选、光电选、人工复选、破碎等作业(详见下图1)。1972年废石选出率达67.8%,回收率达95.5%,富矿比为2.96。
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选别工段:
(1)重选:采用一段棒磨、三级跳汰、四级枱洗、选出钨粗精矿。
(2)浮选:重选尾矿再磨后,经一次粗选、六次精选、二次扫选的浮选作业得到钼精矿。浮选尾矿经粗、扫选枱洗回收细粒级钨。
原生矿泥和次生矿泥合并后,经一次粗选、六次精选、二次扫选的浮选作业选出钼精矿,其尾矿经粗、扫选枱洗选出钨粗精矿。其工艺流程见下图2。
原矿含钼较高(1973年平均为0.057%),钨呈粗粒不均匀嵌布,采用重选——浮选——重选的原则流程是较适宜的,既使钼获得了较好的指标(品位为46%钼,回收率为80%),又强化了钨的选别,使钨粗精矿回收率达90.8%。
采用人工手选和光电选矿机相结合强化废石选出作业,使废石选出率达67.8%,废石品位也较低(含WO30.02%以下),大大地提高了钨的入选品位(富矿比为3.96),有利于提高钨的选别指标。
该厂细泥选别,其作业回收率仅达38.1%,有待进一步研究改进。[next]
(三)选矿厂主要及其他设备操作条件(表1~表8)
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续上表
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(四)革新成果
1.光电选矿机的应用
1)原理
出窿原矿经洗矿、分级后,进光电选矿的机械排队运送机构,矿粒一颗一颗地自由降落,通过光的照射和光敏元件的检查,由于白色含矿脉石和深色围岩表面颜色不同,对光的反射强弱也不同,借助光敏元件将光讯号的变化转化为电讯号的变化,再经晶体管放大器将电讯号放大而吸动继电器,推动执行机构动作,达到脉石与围岩分离的目地。矿石运送分选过程见示意下图3。
2)选别流程及效果
选别粒级为-38+16毫米,脉石产品、废石产品加少量人工进行复选(因光敏元件质量较差等,影响分选效果)。光电选别工艺流程见下图4。
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光电选矿与人工手选相类似的条件下,其选别效果和指标与手选基本相同。便光电选矿可节省手选人数约40%左右,同时可提高劳动生产率、改善劳动条件,对生产起了一定推定作用,该矿现有两个选矿厂均已推广使用。几年来的生产实践也暴露了一些不足之处,如目前所用几种机械排队装置、单机处理能力、光导管质量等还有待进一步改进提高。光电选矿的选别指标见表9。
2.环氧树脂摇床
该厂一年多来,使用本矿试制的环氧树脂摇床效果良好。其主要优点:
1)制作时间较生漆短3/2,成本较生漆摇床低;
2)摇床来复条为胶接,不用铁钉,防止了因钉眼等渗水造成摇床面的易腐烂现象,从而可延长摇床使用寿命;
3)耐磨,使用一年多来,只观察到极小磨损痕迹。目前该厂正在进一步鉴定,以便更能符合选矿要求。