赞比亚恩昌加联合铜业公司
恩昌加的浮选尾矿中含有多种酸溶铜矿物,1974年建成新厂从尾矿中回收铜,浸取在两级空气提升槽中逆流进行。浸出渣在浓密机中用萃余液逆流洗涤后排出。虽装有沙滤槽,但有时因硫酸钙沉淀而无法正常运行,导致料液固体含量达170mg/L。料液铜为3~6g/L, pH值为1.9~2.0。分别进入四个萃取系统,早期全用LIX64N,后逐渐改用P5050等醛肟第二代萃取剂,浓度17%~18%,稀释剂Escaid100。建厂时为三萃二反,现用二萃二反。每一系统浸出液流量约为700m3/h。萃取相比O/A二1/1,混合停留时间3min,澄清9~12min。负荷有机相含铜9g/L。反萃A/0二4/1,但混合室中仍保持1/1。电解贫液Cu35g/L、硫酸180g/L,富电解液Cu50g/L、硫酸15Og/L,贫有机相含铜3g/L。萃取级效率85%~90%,萃余液铜0.1g/L。这家厂的主要问题是料液浓度波动大,有时固体含量高,导致料液浓度高时萃取率过低,并产生大量相间污物。流程见下图。
萃取槽是水泥结构内衬不锈钢。混合室是方形,每边5.9m,深3.7m。采用涡轮式搅拌桨叶,直径2.7m。上部有挡板,以防止产生涡流。混合相经由溢流口进人澄清槽。澄清槽宽12.2m,长36.5m,深0.76m,比流速3.6m3/(h·m2),反萃的混合澄清槽略小。生产每吨铜损失萃取剂6-7 kg,稀释剂30kgo
灵感联合铜公司
第一家采用醛肟萃取剂的灵感联合(Inspiration Consolidated)铜公司年产铜26000t,位于美国亚利桑那州。料液为氧化矿堆浸液,含铜1.4g/L,硫酸4.Og/L,流速908.4m3/h。萃取剂为7%AcorgaP5300,稀释剂为煤油(牌号Chevron 425)。萃取相比1. 1/1,反萃相比10/1a萃取体系温度19℃。萃取槽材料为316L不锈钢,混合槽采用双混合室型,尺寸为深3.3m,直径3.6m。萃取混合槽第一室停留时间2min,第二室1min,反萃停留时间相同。澄清室长25m,宽17m,深1.21m,比澄清流速3.6m3/(h·m2)。相间污物用手持泵吸入储槽,而后用离心机分离。
美国亚利桑那州玛格玛铜业公司的圣曼纽尔厂年产铜54000t,采用4系列混合澄清槽,二萃一反,混合槽由三个室组成,深3m,总宽12m,长3.5m,总停留时间3 min。澄清槽0.9 x24 x18(m),停留时间16min,有机相为槽深的1/4,水相为1/2。萃取剂7% LIX984,稀释剂Phillips SX-7,第一级萃取O/A=0.9/1,第二级1.1/1,反萃1.1/1。料液Cu l.5~1.8g/L、硫酸 8~12g/L,萃余液 Cu O.06~0.09g/L,负荷有机相 Cu 3g/L,贫有机相1.25g/L,电解贫液Cu 36~40 g/L、硫酸 150~170g/L,富电解液Cu 48~55g/L,硫酸140~160g/L。由于料液固体含量低,生产每吨铜损失萃取剂仅2kg,稀释剂20kg[1]。
参考文献:
1.Me Waters T,Mining Eng.,1990,Sep. 1075~1080