福山铜矿采选厂于1971年7月投产到1978年,平均生产指标仅达到:回收率89.23%、精矿品位15.54%。几年的生产指标波动较大。
福山铜矿是一个中温热液交代型的类铜矿铜矿床,入选原矿中以硅化石墨大理岩型为主,主要金属矿物为黄铜矿和黄铁矿。黄铜矿主要呈集合体或细脉状,也呈小乳滴状。黄铁矿一般呈粒状或集合体与其它硫化物连生后组成细脉以至小脉。矿石中含有1.5%左右的石墨碳,主要以细磷片状和隐晶质状态存在,在浮选中造成很大干扰。原矿铜品位较低,波动于0.42~0.74%,含硫一般在1.8~3.8%,平均2.2%。
1. 改造前的工艺及存在问题
71~78年:浮选采用一粗、二扫、三精,中矿再磨的工艺流程,见图1。
图1
针对现场生产指标低,波动范围大的情况下,该矿组织技术小组,边试验,边到生产中检查找出了生产中的主要薄弱环节:(1)经流程考查,粗扫选时间不够 。(2)中矿再磨不适宜。(3)入选粒级粗,从小型 磨矿细度试验看出,随着-200网目含量的增高,回收率逐渐提高,当-200网目超过70%时,回收率增加的幅度才明显平缓。(4)浮选药剂条件混乱及添加地点不当。[next]
2.主要技术措施与获得指标
(1)改革磨浮工艺流程,提高入选的磨矿细度 79年初将中矿再磨选工艺改造为两段磨矿一次选别,详见图2。
图2
将原来用于中矿再磨的ф1200×1800磨机,配用ф350毫米旋流器组成闭路控制,入选细度-200网目由65%左右提高到70~72%,铜矿物得到充分解离。同时稳定了浮选作业条件,并对一段磨机合理配球,使浮选指标得到了很大提高。
(2)增加浮选机延长浮选时间 将原粗扫选浮选时间由12.5分钟延长到18分钟以上:精选(4A)由3次增加到4次,回收率、精矿品位均匀比改造前提高2.11%及3.72%。
(3)改革药剂添加方法稳定药剂用量 油药添加由人工改为自制电子数控机、稳定了药剂用量及准确性,杜绝了流失,节约了药剂用量(见下表),同时改善了卫生条件。
药剂用量 | |||||
品 | 黄药(g/T) | 2号油(g/T) | 石灰(kg/T) | 纸浆废液 | pH |
种 | |||||
用 | |||||
量 | |||||
改 革 前 | 125 | 120 | 5 | 酌情添加 | 9~11 |
改 革 后 | 75 | 70 | 3 | ″ | 11.5 |
工艺流程改革后,经近两年的生产实践证明,技术上是可行的,经济上是合理的;获得较满意的生产指标(见下表)。但对进一步提高精矿品位还有待于研究探讨。
改革流程前后的年平均生产指标 | |||||
经过 | 名 | 原矿品位 | 精矿品味 | 回收率 | 备注 |
称 | |||||
指 | |||||
年 标 | |||||
限 | |||||
改 革 前 | 77 | 0.74 | 15.44 | 90.49 | |
78 | 0.63 | 17.78 | 91.62 | ||
改 革 后 | 79 | 0.72 | 21.65 | 93.28 | 销售品位 |
80 | 0.686 | 22.43 | 93.09 | 销售品位 |