铜陵有色金属公司的铜官山、狮子山和铜山选厂,原设计都未考虑原矿的脱泥。生产实践证明,坑采和露采的矿石都含有一定的矿泥。由于矿泥的存在,造成了如下问题:(1)中细碎圆锥破碎机结饼,引起弹簧打断,过负荷跳闸;(2)堵塞漏斗和排矿口;(3)当原矿中含泥量超过5%,含水达8%时,引起粗矿仓冲矿,皮带铺矿;(4)碎矿车间生产能力下降;(5)工人操作条件恶化;(6)选矿技术指标降低等等。因此,有必要寻求一种行之有效的办法,解决原矿中的含泥问题。
原矿性质和矿泥的由来 铜官山铜矿属矽卡岩矿床。入选矿石可分为矽卡岩型、磁铁矿型、磁黄铁矿—黄铁矿型、蛇纹石—滑石型、角页岩—石英岩型、氧化矿类型。氧化率10%左右。由于该矿在1959年以后,矿柱回采量不断扩大,充填料(含大量黄泥铁帽等)混入以及采用高效大爆破方法,致使原矿含泥增加。到1973年,原矿含泥达10~13%、含水由2%增加到7%左右。
洗矿脱泥工艺及其改进:铜官山选厂碎矿流程原设计为三段一闭路流程,未考虑脱泥设施(图1)。为脱除原矿中的泥,于159年、1962年、1973年对碎矿流程进行了三次改进。通过改进(图2),-0.3mm矿泥和+0.3mm矿石已基本分开,消除了中、细碎机的结饼现象,改善了劳动条件,提高了生产能力。
图1
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图2
矿泥的处理 碎矿脱泥振动筛脱下的矿泥,性质比较复杂。为了避免泥矿对块矿的有害影响和便于选别的控制与操作,采取单独浮选的方法。
矿泥先经浓密机缓冲,单螺旋分级机分级。分级机返砂进入圆锥球磨机,磨矿产品和分级机溢流合并,与ф500mm水力旋流器构成闭路,水力旋流器溢流去直接浮选。通过以上改进,浮选矿浆细度大为改善,选别指标有所提高,而且操作稳定(见下表)。
矿泥流程改进前后的磨矿细度和浮选指标 | ||||||||||||||
网目或微米 | 磨矿细度(重量%) | 浮选指标(%) | ||||||||||||
70目 | 100 | 140 | 200 | 270 | 37微米 | 27 | 19 | 13 | -13 | 合计 | 原矿品位 | 精矿品位 | 回收率 | |
流程改变前 | 4.9 | 6.01 | 7.15 | 9.6 | 12.65 | 9.9 | 7.65 | 12.23 | 8.57 | 21.34 | 100 | 1.02 | 5.32 | 70.65 |
流程改变后 | 1.42 | 2.24 | 5.9 | 17.8 | 14.74 | 10.26 | 15.35 | 9.45 | 22.84 | 100 | 0.952 | 10.057 | 78.44 |