铜浮选药剂(二)

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:814
    工业试验及一年来的生产实践证明,调整好的药剂制度使效果明显好转,铜精矿质量满足了销售要求。主要是改进后的药剂制度增大了硫化钠的比例,除可保证形成硫化钠胶体起到“胶体抑制剂”的作用外,在矿浆中还保留相当的硫化钠剩余浓度。据日本学者米泽利明研究,硫化钠的抑制作用,不仅可减少矿浆中铜离中浓度,而降低铜离子活化的闪锌矿表面吸附黄药,并脱除铜离子活化的表面上吸附的黄药,而且还有一定的脱除闪锌矿表面生成的硫化铜薄膜的作用,强化了对锌矿物的抑制。
    武山铜矿北矿带为一含铜黄矿类型矿床,属于广义的中温热液矽卡岩矿床,近期开采的是次生富集带矿石。这类矿石中主要属矿物为黄铁矿(包括胶状黄铁矿)、其次为辉铜矿和胆矾。非金属矿物主要为石英,其次为高岭土、水云母和蒙脱石。
    选厂采用的优先浮选流程,先选铜后选硫,选铜尾矿的pH值在12.2至12.5之间,矿浆浓度12%左右。由于矿石易氧化。为了抑制它们上浮,选铜时石灰加入量为20公斤/吨原矿,硫化铁矿物被严重抑制,生产指标不好,近年来生产指标见下表。

近年来选硫生产情况

时间

含硫品位(%)

回收率(%)

原矿

铜尾矿

硫精矿

尾矿

1981

27.2

23.56

26.32

19.73

42.17

1982(1-6月)

29.25

25.45

27.82

21.72

41.87

    一般认为:石灰对黄铁矿的抑制作用是由OH与矿物表面作用,生成亲水性的氢氧化铁薄膜,同时Ca2+对它也有明显的抑制作用。因此,要复活它,就必须破坏这种氢氧化铁薄膜一或使它溶解,或使它剥落,或使它转化为疏水性薄膜。
    硫酸是工业上常用的有效活化剂,其活化机理是溶解矿物表面的氢氧化铁薄膜,活化作用可靠而稳定,但对石灰用量大的矿浆,不太经济,同时对设备有腐蚀作用,并往往伴生有毒气体逸出,污染环境。从理论上讲,应用矿山酸性污水来代替硫酸,应该是可能的。武山铜矿北矿带废石堆的污水,是一种有大量硫酸盐的酸性溶液,其成份见下表。

 “污水”成份表 

含量(mg/L)

PH

废石堆水(一)

421

3000

1

14.9

<0.02

16.25

6

0.01

6

2

废石堆水(二)

982

6360

1.2

73

0.125

38.75

1.1

<0.006

11.98

2

小型试验用水

900

15230

 

 

 

 

 

 

 

1.5

工业试验用水

266.07

784.31

1.25

90.09

 

 

 

 

 

1.5

    酸性污水中含有大量铁离子,少量铜离子,其它阳离子含量甚微。在碱性矿浆中,铁离子对被石灰抑制的黄铁矿确实有较好的复活作用,矿浆中加入Fe3+以后,立即有Fe(OH)3沉淀生成,新生成的Fe(OH)3是一种良好的团聚剂,有很强的共沉作用,可以认为,由于新生的氢氧化铁的团聚作用,将Ca2+吸附共沉,矿物表面得到清洗,所以,当加污水或硫酸铁溶液将pH值降至10~11时,就能使黄铁矿大部分活化。
    用“污水”代替硫酸,经小型试验与工业试验证明,是可行的,试验结果见下表。[next]

日期

类型

药剂用量(克/吨)

PH

项目

重量(吨)

产率(%)

硫品位(%)

硫含量(吨)

硫作业回收率(%)

1982年6月

工业试验

污水:1.0M3/H

6~8

原矿

3275.69

100

29.28

59.06

 

(127L/T)

铜精矿

1160.35

35.42

41.6

480.93

 

Na2S2000

铜尾

2115.34

64.58

22.6

478.13

100

丁黄药200

硫精矿

1137.15

34.72

35.19

400.12

83.63

2#油120

尾矿

978.19

29.86

7.97

78.01

16.32

    用酸性污水代替硫酸调整浆pH值,用硫化钠作活性剂,活 化被大量石灰抑制的黄铁矿,经小型试验及工业试验证明,是一种效果好、工艺简单、经济合理的方法,它的另一个显著优点是将工业污水变为工业药剂,并在生产过程中使这部分污水得到了合格处理,从下表可以看出:硫精矿溢流水和尾矿水中,各种金属离子均淀沉完全,符合排放标准,为矿山酸性污水处理开辟了一条新途径。

尾矿与精矿水中金属离子含量表(mg/L)

编号

项目

PH

NS—307

硫精矿溢流水

0.1

/

/

9.6

NS—302

尾矿水

/

/

6.6

    新兴县铜矿采用丁黄酸丙腈酯(OSN—43)作铜的捕收剂,并值此加强硫铁矿的综合回收,企业摆脱亏损,经济效益显著提高。
    原矿主要金属矿物有黄铜矿、铜蓝、蓝辉铜矿、氧化铜矿物、硫酸铜矿物,其次为黄铁矿、闪锌矿。矿石受到不同程度的风化和蚀变作用,松散易碎,粘性大,含泥多(-200目达37.88%),易产生大量铜离子干扰浮选。
    现场生产工艺流程:高碱抑硫,以乙黄药加丁黄药(4:1)为混合捕收剂优先浮铜,采用一次粗选,三次精选,三次扫选流程。尾矿间辅以“拉槽”的方法回收少量低品位的硫铁矿。
    用药条件:石灰27公斤/吨、乙黄药加丁黄药(4:1)100克/吨、二号油50克/吨,根据原矿变化的情况,有时需加入适量的硅酸钠、硫化钠、硫酸锌等。
    生产指标:1972~1982年原矿平均含铜1.19%,硫10左右,铜精矿品位9.7%,回收率55.07%,硫精矿品位25%,回收率在25%左右。
    用丁黄酸丙腈酯作捕收剂优先浮铜进行了试验,初步综合选别条件是:原矿磨矿-200目占80%,石灰5公斤/吨,pH=8。
    浮铜:粗选I丁黄酸丙腈酯12克/吨,丁黄药1.2克/吨,粗选II丁黄酸丙腈酯6克/吨,丁黄药1.2克/吨。精选I 丁黄酸丙腈酯3克/吨,丁黄药2.5克/吨。精选II丁黄药酸丙腈酯3克/吨,丁黄药0.5克/吨。扫选丁黄酸丙腈酯6克/吨,丁黄药1.2克/吨。
    选硫:丁黄药400克/吨,二号油50克/吨。
    技术指标:铜精矿品位11.03%,回收率80.41%,硫精矿品位38.54%,作业回收率为98.74%。
    试验表明,采用丁黄酸丙腈酯为铜的捕收剂,在优先浮铜过程中,即使是复杂的铜矿石以及硫铁矿严重被铜离子活化的情况下,亦可在弱碱介质中进行,无需用过量石灰(硫化钠、氰化物等)预先抑硫,在选硫时也就不用加大量硫酸进行中和,铜的品位和回收率也有所提高。
    该矿及时把这项研究成果在现场推广使用,生产取得良好效果,节约了药剂费用,增产了硫铁矿,加以改善了铜的回收指标,使存在严重亏损的新兴县铜矿得以扭亏为盈,经济效益将会得到明显的改善。

标签: 药剂
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