2.MgO对高炉渣性能的影响
综合钢研总院、包钢冶研所、武汉钢院等单位所作的工作,可知包钢含氟、钾、钠炉渣的特点是熔点低、粘度低、表面张力低、比热低,属典型的短渣,这些特性是包钢高炉经常结瘤的重要因素。炉渣在较高部位熔化,粘度低,表面张力低,使炉渣熔化后易流动并浸润炉料和炉墙;质量热容低使得炉渣在同样热量变化下,温度的变化比普通渣要大得多;而易熔易凝的短渣,温度的波动更容易使炉渣凝结而结瘤。试验中发现MgO在一定范围内可以使短渣向长渣方向转变,明显提高炉渣的熔点、表面张力、质量热容(见图8、9),对粘度也有一定影响。可以看出MgO改善了炉渣易熔易凝特性,提高了炉渣的稳定性。
几家试验都表明以MgO代替部分CaO可以改善炉渣排碱能力,特别是排除对高炉危害大的K2O的能力,脱硫能力虽有所降低,但幅度比较小。如果渣的碱度、MgO量调整得合适,有可能兼顾排碱和脱硫。[next]
3.高碱度高镁烧结矿工业试验
1980年7、8月研究者在四台75m2烧结机和两座1513m2高炉上进行了工业试验,为更深入研究还在一座装有沿炉身高度取样和测量装置的55m3小高炉上同时进行冶炼试验。主要结果综合如下。
(1)高碱度高镁烧结工业试验结果
由于氧化镁熔点高,会使烧结工艺指标变差。
(2)高炉透气性指数提高
高碱度高镁烧结矿的小粒度部分(小于20mm)较高碱度烧结矿高,但低温还原粉化率降低,大高炉的V/ΔP约提高6%,小高炉负荷增加,透气性指数略有增加。
(3)高炉软熔带下移、炉缸工作改善
在55m3高炉上测定软熔带下移约1.6m;由于延长了固体料的加热时间而提高了炉缸内的渣、铁温度,改善了含氟矿冶炼炉缸热量不足的问题。由于缩短了风口以上SiO2还原空间使生铁中[Si]下降,对提高生铁质量、降低焦比均有好处。1513m3高炉[Si]从0.84%下降到0.76%,[s]从0.04%下降到0.035%,铁水温度反而提高25~30℃.图10表示了渣中MgO含量与[Si]和铁水温度的统计关系。
(4)炉渣排碱能力提高
1513m3高炉基准期炉渣含MgO4%~5%与试验期MgO8%~10%排碱、脱硫能力与及MgO含量关系见图11.计算表明以5%的MgO代替CaO在三元碱度不变的情况下炉渣排碱能力提高20%,脱硫能力只下降6%~7%,553m高炉上取得了相似的结果。根据小高炉取样分析,主要是提高了炉渣对K2O的排除能力,渣中K2O排除率由基准期47.6%提高到92%,Na2O虽有所提高但幅度不大。