尼龙篦击振细筛是70年代中期研制成功的一种细粒筛分设备。用它提高磁选铁精矿品位,已取得良好效果。在磁选厂使用推广后,使我国磁选铁精矿品位达到世界先进水平。
1. 结构
尼龙击振筛的结构见下图。
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上图为试验用的400×1200mm自流给矿式细筛。由上图可知细筛结构简单,主要由给矿器、筛面、筛框、筛体和敲打装置组成。上部是一给矿器,下部是由钢板焊接成的筛体,内装有筛框和筛面,筛框后面有一敲打装置。给矿器是由一个缓冲箱和匀分器构成,缓冲器采用阀门控制,以保持箱内恒压和调节给矿量大小。矿浆流到匀分器,均匀地流经筛面,分成筛上和筛下两个产品。筛面是一格筛,呈长孔,由固定筛条或筛篦编成。筛条的排列是与物料方向垂直。筛面安装在筛框上,筛框用弹簧悬挂在筛体上,并由筛体与水平支承为一斜度,可以调节。在筛框的背面有一打击板,敲打装置的打击锤周期性地打击在板上,使筛面产生瞬间振动,以防筛孔堵塞。敲打机构(下图)是由直流电机和凸轮机控制,可以调节敲打高度和次数。工业试验一段细筛用一台电机串联带动15台敲打器。
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打击装置曾进行过改进,改进后的打击装置如下图所示。
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2.技术性能
400×1200mm尼龙击振细筛的技术特性为:
筛面尺寸(长×宽) 400×1200mm
筛面倾角
一段55度
二段60度
筛孔尺寸 0.2mm
外形尺寸 第一段(15联)
(长×宽×高) 8.5×2.5×2.3 m
第二段(12联)
7×2.5×2.3m
分离粒度 200目
筛下-200目含量占 95%左右
处理能力 5~8t/台•h
给矿浓度 35~45%
筛下产率 50%左右
打击锤重量 200~250mm
敲打次数 6~21次/min
电机功率 2.8kW(直流可调)
1. 应用实例
细筛多用于细筛再磨流程中,一是在细筛自循环再磨流程事应用,一是在细筛单独再磨流程中应用。为了充分挖掘二次磨矿能力,在细筛筛上返回量不超过30%的情况下多采用前一流程一,对于处理嵌布粒度较细,二段磨矿负荷本来就大的情况下,为提高精矿品位,多采用后一流程。
在细筛应用前,南芬铁矿选厂采用的是一种单一的湿式弱磁场磁选工艺流程。应用细筛以后,成为细筛自循环再磨的磁选一细筛联合工艺流程。(下图)。[next]
下表是三选车间细筛投产前后生产指标对比情况。从1976年到1978年的32个月的生产指标中可知,精矿品位逐年提高,磨机能力则逐年下降,平均精矿品位每提高1%,磨机能力降低3~5t/台•h,细筛投产以后,就改变了这种状况。从1978年1980年的21个月与投产前的32 个月比较,在磁性率,原矿品位相近的条件下,精矿品位提高2.61%,原矿处理能力提高2.69t/台•h;如果投产后的1979年与投产前的1977年相比,其磁性率、原矿品位、尾矿昂位等都几乎相等而铁精矿品位提高2.48%,磨机能力提高5.41t/台•h。由此可见,细筛的应用,取得了提高铁精矿品位、产量的明显效果。二选车间投产后的18个月生产统计数据是精矿品位比投产前高2.719%,磨机能力提高15t/台•h。[next]
三选车间细筛投产后主要指标变化情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 投 产 前 | 投 产 后 | ||||
1976年 | 1977年 | 1978年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | ||
1~8月 | 9~2月 | 1~5月 | |||||
磁性率 | % | 37.02 | 38.79 | 38.93 | 39.05 | 38.56 | 39.2 |
原矿品位 | % | 31.24 | 30.79 | 30.54 | 30.07 | 30.59 | 29.78 |
精矿品位 | % | 64.3 | 65.69 | 66.42 | 66.77 | 68.17 | 68.33 |
尾矿品位 | % | 9.07 | 8.28 | 8.79 | 7.52 | 8.24 | 7.56 |
回收率(理论) | % | 82.62 | 83.65 | 82.02 | 84.51 | 83.11 | 83.9 |
台时能力 | 1/台·h | 65.44 | 58.66 | 56.33 | 65.62 | 64.07 | 58.93 |
大石河选厂细筛用于处理二段细磨磁选的磁精矿,其设备联系图见下图。
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生产考查获得的两种流程对比结果列于下表,品位波动情况见下图。
两种流程生产指标对比 | |||||
流 程 | 原矿处理量 | 二次分级溢流粒度 | 综合生产指标TFe,% | ||
t/台·h | -150目占,% | 原 矿 | 精 矿 | 尾 矿 | |
应用细筛 | 88.6 | 70.3 | 25.73 | 66.19 | 7.33 |
不用细筛 | 93.42 | 74 | 27.24 | 64.31 | 7.01 |
从以上图表看出,应用细筛流程的精矿含铁品位平均高达66.19%,品位65~68%的出现几率为86.67%,低于64%的仅占1.49%。精矿含铁品位高、且稳定,主要是由于细筛能保证筛下产品最终入选粒度平稳地保持在-150目占90~95%。而不用细筛流程的精矿含铁品位平均仅为64.31%,并且是在含铁62~67%的较大区间内波动,甚至还有8.33%的精矿含铁品位低于62%。从不用细筛流程的二次旋流器分级溢流粒度( -150目)的变化情况得知,-150目含量是在50~90%范围内大幅度波动,这说明不用细筛流程的旋流器未能保证最终入选粒度,致使精矿品位低,变化大。
对细筛流程进一步进行试验所获结果是:大石河铁矿石继续细磨至-200目以下,可能获得含铁67~68%的精矿。应用细筛的精矿中-100目的累积品位与不用细筛的相近,但由于两者+100目产率数各不相同,影响精矿含铁品位各有差异,应用细筛的+100目产率为4.41%,品位降低, 0.68%,不用细筛的+100目产率为14.14%,品位降低3.34%。能减少粗颗粒贫连生体进入精矿是细筛的主要优点之一。
细筛在流程中实为二次控制分级作业,它能严格控制最终入选粒度稳定,大大减少精矿中的粗颗粒贫连生体,从而确保最终精矿质量稳定地提高。
细筛的应用,提高了二次磨矿效率,使二次磨机每立方米容积每小时产生的新生级(-150目或-200目),从0.7~0.8t增至1.0~1.1t,提高25~40%。
仅在1977年到1980年期间,就有20多个选厂推广应用细筛,数量达2000多台,并取得以下几方面的效果。
(1)应用在磁铁矿,焙烧磁铁矿和赤铁矿—磁铁矿选厂,精矿品位一般可提高1~6%。
(2)水厂选厂等可使精矿品位稳定,波动范围由±3%减少到±0.5%。还可节省混料场的倒装,混匀等工作量,做到可以直接入烧结机。
(3)大石河、水厂、南芬、程潮、午汲、良山等铁矿选厂,在提高精矿品位的同时,增加了球磨机台时能力,或者在精矿品位相同时,球磨机台时能力提高10~15%。有的选厂提高第二段磨机的磨矿效率约25~40%。
(4)使选厂的经济效益大幅度提高,据首钢矿山公司统计,由于推广使用细筛1979年的总利润比1975年增加16倍。使不少中小选厂扭亏为盈。