钛材应用效果
钛材在湘澧盐矿的应用以来,收效是显著的;(见表2)
1、延长了设备的使用寿命,减少检修次数,节约能源,增加有效生产时间。例如,芒硝车间的冷冻泵(6SH一6型)过去是用铸铁的,每三个月更换一次,叶轮寿命仅一个月。换上钛泵后,运行近6年,未发现腐蚀,仅叶轮稍有机械磨损,每年只需补焊一次,其余部位与安装时一样。又如氨蒸发器,使用5年未发现腐蚀,同时钛管还充分发挥了管壁光滑,不易结垢的优越性,洗氨蒸发器(洗罐)时间可减少二分之一,降低了能耗,增加了有效生产时间。再如,盐浆输送管,碳钢管用2个月,不锈钢管用6个月都产生点蚀、穿孔等现象,而钛管使用5年多尚无腐蚀,而且表面还保留有原银白光泽。此外,其余凡用钛材的地方,设备及部件使用寿命,均比碳钢延长数倍至数十倍,从根本上解决了盐硝生产中的跑冒滴漏现象,车间面貌为之一新。
2、使用钛材在经济上合理。为减少设备、材料费用,降低生产成本提供了有利的条件。使用钛材一次投资虽较多,但从长远、从全面看,是经济的。例如,钛盐浆管,我矿77年5月开始,至今已安装Ø108*3,Ø89*3 等盐浆管道440m,使用5年多未发现腐蚀,还可使用多年。而不锈钢盐浆管使用寿命仅半年,从材料费用上看,以每m一次投资计:不锈钢管Ø89*4,152元/m(Ø108X 4.5,208元/m);钛材Ø89*3,445元/m,(Ø108*3,544元/m),钛材管使用5年多,未发现腐蚀,如果不锈钢管则需更换11次,计投资1672元(2288元),是钛材投资的3.76倍(4.2倍)。即使用钛材盐浆管,一年半即可收回一次投资。又如钛泵,77年3月芒硝车间开始用6SH-6钛冷冻循环泵,已运行5年零八个月未发现腐蚀,原用6SH-6铸铁泵使用寿命仅3个月,钛泵一次投资4770元/台,铸铁泵585元/台,如运行5年零8个月需更换铸铁泵22台,即需要投12870元,是钛泵一次投资的2.7倍,即使用钛泵2年零2个月即可收回一次投资。再如钛氨蒸发器,碳钢设备1.5万元/台,使用寿命10个月,钛材设备25万元/台,77年10月开始使用,至今完好无损,预汁还可以使用10年,以使用寿命15年计算,可少用碳钢设备18台,合资金27万元,除去钛设备一次投资外,尚可节约资金2万元。
钛材价格是不锈钢的4-5倍,但其比重仅为不锈钢的二分之一(钛比重4.51g/cm3,不锈钢比重7.93g/cm3),相同规格的设备,钛材比不锈钢材料用量减少一半。这样,钛材实际价格只有不锈钢的2-2.5倍。由于钛材耐腐蚀性强,制造设备时,在满足设计压力的前提下,材料厚度可适当选薄一些,也可节省投资。由于钛制品使用寿命长,减少设备更新费用和频繁的检修费用,实际上节省了开支,降低了成本。
湘澧盐矿已使用钛设备、钛铸件、钛盐浆管道共约60吨,与原使用碳钢、不锈钢、铜材比较,每年可节约设备更换费用35万元(钛设备按预计使用寿命计算,钛铸件和盐浆管道按已使用时间计算)。如果加上因减少设备维修而节约的人工费用及辅助材料费用,以及增加产量,降低成本的收益,其经济效益就更加显著。
3、为提高盐、硝产品质量创造了有利条件。过去芒硝车间冷冻系统的主要设备腐蚀严重,生产极不正常,芒硝产量低、质量差。向制盐车间提供的精卤达不到要求,以至产品精盐中含芒硝量超过部颁标准要求,严重影响产品质量和企业信誉。改用钛材设备、盐浆管道后,腐蚀问题基本解决,加上工艺及设备的技术改造,加强企业管理,生产逐步走向正常。芒硝产量的提高,满足了制盐生产需要的精卤,因而保证了精盐质量。81年精盐,一级品率达到73.85%。消灭了三级盐,1982年精盐一级品率上升到93.93%。雪牌精制盐81年被评为湖南省优质产品。同时,芒硝质量也大提高,产品由滞销变为畅销,供不应求。芒硝81年平均硫酸钠含量上升为98.86%(其中出口无水芒硝中硫酸钠含量平均99.3%)。钻塔牌无水硫酸钠82年被评为湖南省优质产品。82年9月份在轻工业部盐务总局同类产品评比中,湘澧盐矿芒硝被评为第一名。
总之,湘澧盐矿到77年3月应用钛材以来,确实收到了显著的经济效益。实践已经证明,钛材是盐、硝生产中优异的耐腐蚀材料,它可以延长设备的使用寿命,有利于产品质量的稳定与提高,技术经济效益十分显著。可以确认, 钛材在真空制盐工业中的推广应用是有意义,有前途的。我们决心把这项工作坚持下去,并不断总结、提高。