齐大山铁矿选矿厂(二)

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:370

    1) 破碎筛分:该厂投产初期是一段粗碎,产品粒度为500~0mm。粗碎产品给干式自磨机(现已停用)。在一期工程改造和二期建设中新增了中碎及筛分系统,为了适应¢2200中碎机经矿粒度小于350mm的要求,将原1500/300旋回破碎机改为1350/180非标准型旋回破碎机。原安装的¢2200单缸液压中破碎机系试制产品,因液压系统漏油严重、小伞齿轮常打牙等设备事故多,于1975~1977年间陆续换成定型产品¢2200单缸液压中碎机。原安装的7台1.5×4m双层共振筛,因为板簧经常断裂、板簧衔接螺栓经常失效,筛网易堵塞等原因,更换为SZZ21.5×4m吊式自定中心振动筛,以后又将吊式改为座式。1984年对破碎系统除尘设施进行了改造,取得较好成绩,1986年6~8月厂房内空气粉尘含量合格率达到85%。现破碎系统具备了年处理原矿800万吨的生产能力。破碎筛上产品可以满足竖炉焙烧的要求,即大于75mm粒级和小于20mm粒级的含量均在10%以内。破碎筛分及焙烧工艺流程见下图:

    2) 一选工艺流程:一选是1970年7月建成投产的,最初的选别流程是弱磁-强磁开路流程,经过两年生产实践表明,该流程选不出最终合格精矿,回收率也很低,而且当时强磁不过关,介质堵塞严重,生产不能正常进行,为此,于1972年8月停产并按浮-磁流程进行技术改造。第一次改造工程于1974年竣工投产。设计指标为:原矿品位26.7%,精矿品位59%,选矿比2.75,回收率80.08%。浮-磁流程经长期生产表明达不到设计指标,其主要原因是由于采场深度的变化,在采矿供矿中透闪石型矿石数量增多,这种矿石的脉石易浮,易浮脉石进入精矿,降低了精矿品位(53~55%),回收率也受到很大影响。1981~1985年平均指标为:原矿品位28.18%,精矿品位58.18%,回收认66.79%。为了改善选别指标,提高经济效益,从1985年初开始分期分批进行第二次技术改造,采用重-磁-浮阶段磨选工艺流程,磨矿系统由一次球磨机10台、二次球磨机4台形成两组生产系统。浮选采用石油磺酸钠为捕收剂在酸性介质中进行。设计指标为:原矿品位26.82%,精矿品位64.21 %,回收率72.01%,尾矿品位10.73%,选矿比3.32。1986年4月由于配酸配药系统尚未竣工,暂时采用碱性介质浮选,所取得的工艺指标见下图。1987年后浮选采用酸性介质,还未进行系统流程考查,调试阶段取得的初步选别指标是:原矿品位28.2%,精矿品位63.03%,回收率68.06%,尾矿品位12.95%,上述指标与设计指标尚有差距,有待进一步调试改进。

标签: 铁矿
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