(3)该厂投产以来的主要技术改进:
1)原设计采用筛孔为200mm的固定棒条筛,将旋回破碎机的排矿分成两级,以便合理配矿后给自磨机处理。但由于棒条筛筛孔堵塞严重,筛上及筛下量比例波动大,带式输送机的负荷极不均衡,难以正常生产,只好将固定棒条筛拆除,增设小矿仓,并在仓下增加两台带宽1200mm的带式给矿机,并与原两台带式输送机构成两个系统。这样借助于矿石给入小矿仓时形成的自然偏析,将大、小块矿石分别送到大、小块矿仓进行配矿生产。
2)为了提高自磨机处理量,取消了与自磨机构成闭路的¢3000双螺旋分级机并在自磨机上增设自返装置。改自磨为半自磨,即自磨机排矿中大于5mm粒级物料再返回自磨机再磨,同时还向自磨机中添加¢150~180mm钢球,添加的钢球的体积(松散的)占自磨机容积的4~7%,钢球的消耗量为0.2kg/t。后来又增设了细筛自循环工艺。采取以上措施之后,自磨机处理量、磁选精矿品位和回收率都有所提高。
3)有¢1050×2100筒式磁选机代替一段¢3000永磁脱水槽,使粗精矿品位提高3~4%,尾矿产率增加5 ~ 6%,降低了用水量。但由于自磨机排矿粒度较粗,磁选机筒皮磨损严重,因此该磁选机尚未正式使用。
4)采用了细筛自循环工艺。用两段串联细筛筛分磁选精矿,筛上产品返回球磨机再磨,筛下产品进行第二段磁选,获得了优质精矿。
选矿厂近年来的工艺指标、单位消耗指标、主要设备分别见下表: