寇建军 吴萍
(中国地质科学院成都矿产综合利用研究所,四川成都610041)
摘要:利用某地难选冶金矿,选用工业废弃物作为固化剂,进行固硫固砷预处理。不仅使硫化物中包裹金基
本上能解离并被氰化物浸出,而且还克服了传统氧化焙烧工艺中S、As被氧化后随烟气进入空气中污染环境的弊端。
关键词:难选冶金矿;预处理
中图分类号:TF831 文献标识码:A 文章编号:1007-7545(2002)05-0032-03
Pretreating Technology Study on Refractory Gold Ore
KOU Jian-jun,WU Ping
(Chengdu Institute of Multipurpose Utilization of Mineral Resources,CAGS,Sichuan,Chengdu 610041,China)
Abstract:A fixing agent originated from indurstral waste was selected for fixing sulfur and arsenic in pretreating technology of a refractory gold ore.After using the pretreating technology,the gold covered by sulfide minerals could be dissociated from sulfide and then leached by cyanide,and the malpractice of environmental pollution by smoke contained S and As oxides in traditional oxidizing roasting process of the gold ore could be overcome.
Key words:Refractory gold ore; Pretreating process
某金矿的矿石成分复杂,含有S、As、Sb、C等有害杂质,且98.61%的金被各种矿物所包裹。金精矿不经预处理而直接浸出提金,金的浸出效果极差,浸出率均小于10%。常用的热压氧化、微生物氧化预处理方法因有较严格的技术规范和工艺条件,设备制作和操作要求高,在生产实际应用上也受到了一定的限制。而传统的氧化焙烧工艺,因S、As被氧化后随烟气进入空气中而污染环境,特别是对含S在20%左右,达不到制酸要求的矿来说,若要回收利用硫,工艺难度将增加,生产成本增高,投入将大于产出。因此,我们选择的固硫固砷焙烧预处理工艺,既保留了常见的氧化焙烧法的优点,又将硫、砷固定在焙砂中,避免了环境污染,减轻了吸尘负担。同时,选用了工业废弃物作为固化剂,使之原料来源广,价格低廉。
1 试验原料
试验原料为某地硫化矿经浮选产出的金精矿,其化学成分为(%):Au 55.59%g/t,Ag 9.20g/t,S 21.32,Fe 27.48,As 1.62,C 2.02,Sb 0.47,Cu 0.061,Zn 0.033,Pb 0.015,SiO2 31.91,Al2O3 7.78,CaO 4.18,MgO 1.85。物相分析表明:单体暴露金占1.39%,硫化物包裹金占86.34%,碳酸盐包裹金占0.94%,硅酸盐包裹金占11.33%。粒级及品位分布见表1。
表1 金精矿粒级及品位分布
Table 1 Particle size and grade contribution of gold concentrate
粒级/μm 重量百分比/% Au品位/(g•t-1) Au分布率/%
+152 15.32 24.30 6.80
-152~+104 11.52 34.19 7.30
-104~+76 27.76 58.40 28.26
-76~+53 15.14 70.43 18.75
-53 30.26 71.45 38.82
由此可知,该金矿除含硫和砷外,还含碳和锑,属含砷高硫难选冶金矿,主要包裹体为占86.34%的硫化物。且金的嵌布粒度细微,矿石中-100μm粒级所含金量占总金量的86%。
2 试验原理
固硫固砷焙烧是通过添加钙、钠盐使砷、硫在焙烧过程中生成不挥发的砷酸盐和硫酸盐而固留于焙砂中。加钠盐固化焙烧时,固化剂成本高,焙砂中生成的砷酸盐需二次处理(中和沉淀)。所以常用的固化剂为钙盐。
我们采用工业废弃物合成的复合固化剂中,不仅含有固化金精矿中S、As的Ca2+ ,而且还含有具有氧化性的Cl-和Fe3+ ,它们的存在有利于硫化物包裹体的打开。钙盐的固硫固砷的基本原理是相似的。其主要化学反应式为:
4Ca2++2FeS2+9.5O2=Fe2O3+4CaSO4
5Ca2++2FeAsS+9.5O2=Fe2O3+Ca3(AsO4)2+2CaSO4
3 试验结果与讨论
本试验采用固硫固砷焙烧预处理方法,首先就主要影响因素焙烧温度、焙烧时间、固化剂加入量进行了条件试验和综合条件试验。
3.1 预处理工艺试验
3.1.1焙烧温度条件试验
不同的含硫金精矿有各自适宜的焙烧温度,温度过低,氧化速度慢,达不到使黄铁矿与毒砂氧化的目的,温度过高,易使精矿熔结,降低孔隙度,形成对金的新的包裹体,从而导致金的氰化浸出率降低。因此,焙烧温度是焙烧工序中最主要的技术参数。
焙烧温度试验结果见图1。试验固定条件如下:
焙烧条件:固化剂用量120%(占理论量)、焙烧恒温时间2h;
浸出条件:L:S=5:1,浸出温度:室温,NaCN浓度0.2%,浸出时间24h,pH=11~12。
焙烧温度条件试验结果表明,在所选的焙烧温度范围内,Au的浸出率随温度升高而提高,这是因为随着焙烧温度升高,精矿中黄铁矿与毒砂的氧化程度加大,焙砂的孔隙度增大,氰化液对金颗粒的接触程度就增加。所以选焙烧温度为630℃,此时金的浸出率达91.92%。
3.1.2 焙烧时间条件试验
焙烧温度选630℃,其他试验固定条件同焙烧温度条件,试验结果见图2。
焙烧时间条件试验结果表明,焙烧时间的变化,对Au浸出率影响不大,这是因为在所选的焙烧温度条件下,焙烧时间达1h以上,精矿中黄铁矿与毒砂的氧化程度就相当高,即能打开金的硫化物包裹体,使Au的浸出率达90%以上。因此,选焙烧时间为1h即可。
3.1.3 固化剂用量试验
根据对金的浸出和固硫固砷及尽量减少金贫化的原则,在选定焙烧温度630℃,焙烧时间1h和其他固定条件同焙烧温度条件的前提下,进行焙烧固化剂用量试验。试验结果见图3。
固化剂用量试验结果表明,随固化剂用量的增大,S、As的固化率均提高,当固化剂用量占理论用量的65%时,S、As固化率均达65%以上。说明只要增加固化剂用量,S、As的固化率就能提高。
3.1.4 固化焙烧中气氛的控制
焙砂的孔隙度在很大程度上决定于焙烧时黄铁矿与毒砂的氧化程度,以及随后的硫及砷的扩散速度。在氧化气氛强烈及快速升温的条件下,硫和砷没有足够时间扩散到矿物表面,因而会阻碍孔隙的发展。因此,焙烧过程中,控制较慢的焙烧氧化速度将有利于形成孔隙度较高的焙砂。气氛与所处理的金精矿的化学成分,物相组成及工艺对脱砷、硫的要求有关。氧化气氛过弱,铁的硫化物氧化不完全,包裹体不能充分打开;氧化气氛过强,反应生成的三氧化二砷将被继续氧化生成五氧化二砷,并进而与赤铁矿反应生成砷酸铁。砷酸铁是无孔隙的固体,它将挟持金而降低后续工序的金氰化浸出率。在试验中一般通过控制焙烧炉炉门的开合程度来调节气氛。这不具代表性,需待扩试或生产过程中来调试和检测。
3.1.5 固化焙烧预处理综合条件试验
根据固化焙烧预处理条件试验,我们选择确定了综合条件为:焙烧温度630℃、焙烧时间1h、固化剂加入量120%(占理论量)。综合条件试验见果表2。
综合条件试验结果表明,两次试验的固硫固砷的固化率均达到近95%,金的残存率近93%。试验结果的重视性好。
4 结语
选用工业废弃物组合的复合固化剂不仅固硫固砷效果好,而且能变废为宝,减轻环保压力。同时打开了金的硫化物包裹体,使金得到了解离。其硫、砷的固化率分别达94.97%和94.39%。这对位于国家级保护区腹地的该矿,实现就地产金的目标,提供了有力的保障。