德兴铜矿分支串流浮选工业试验

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:442

黄开国  李隆峰  尹启华  石自灵  张继林

   分支串流浮选在德兴矿选厂0号、-1号系统工业试验已经成功,与同期生产的1号、2号常规浮选系统相比,铜粗精矿品位提高2.41%,回收率提高0.7%,黄药和醚醇的平均单耗降低29.2%。同时,减少了一个精选作业,降低了分离阶段的加工费用,取得了较为满意的结果。

    一、试验流程及工艺条件

    分支串流浮选工业试验流程及工艺条件是根据小型试验的最佳结果,结合现场实际情况确定的。

    流程。以现场0号系统为第一支,-1号系统为第二支。第一支的粗选泡沫打到第二支原矿浆搅拌桶,第二支扫选一的泡沫返回到第一支原矿浆搅拌桶,取消原0号系统的精选作业,其他作业不变,详见图1、2。选作对比的1号、2号系统常规浮选流程是一粗、一精、两扫,中矿顺序返回流程。考虑到0号或-1号系统有时原矿仓供矿不足或设备运转不正常,为避免试验影响生产,本试验采用三通管道设施,既能实现分支串流浮选,又可恢复按原来的0号、-1号系统单独进行常规浮选。

QQ截图未命名1副本

图1  分支串流浮选增设管道示意

    药方。工业试验从4月10至19日,加入第一支(0号系统)的药耗,以黄药(乙基和丁基1:1混合)65克/吨、醚醇18克/吨为基准,与1号、2号常规浮选系统药耗相同。第二支(—1号系统)药耗减半,两支合计降低25%。加药方式不变,黄药配成10%的溶液,醚醇以原液加入。加药地点,按原来的安排:黄药加入原矿浆搅拌桶、扫选一、扫选二,分别占75%、15%、10%;醚醇加入原矿浆搅拌桶;石灰和硫化钠按原习惯看泡沫现象添加,两者均加入原矿浆搅拌桶,但硫化钠的添加量100克/吨左右不能中断。因所用回水pH值已达11左右,加石灰乳的管道又是远距离操作控制不了,所以浮选作业pH值一般都在11~12以上。

    矿石。试验期间所处理的矿石中,斑岩矿石约占1/3,其余为千枚岩矿石。主要属矿物为黄铜矿、黄矿、辉矿等,非金属矿物为绢云母石英方解石透闪石高岭土等。矿石中平均含铜0.54%、硫2.78%、钼0.0076%。

二、试验结果及对比分析

由于分支串流浮选系统(0号、-1号)和对比系统(1号、2号)均由两个磨矿系统组成,任何一个磨矿系统停车都会影响浮选的正常进行,故本试验效果的统计,均按各系统开车在7.5小时以上计入。这样,试验系统(0号、-1号)有17个正常班,对比系统(1号、2号)有20个正常班。指标统计结果列入表1中。为了便于对比分析,表1中还列入了0号、-1号系统改为分支串流浮选前的1985年第一季度和1984年全年的生产指标。

表1  分支串流浮选工业试验结果与同期及过去生产指标比较

浮选工艺粗选系统

分支串流浮选

常规浮选

0号、-1号

1号、2号

0号、-1号

日    期

4月10~18日

4月10~18日

1985年1~3月

1984年全年

处理矿量(吨)

16837

16174

196659

917042

原矿品位(%)

0.480

0.550

0.514

0.517

精矿品位(%)

9.59

7.18

9.54

9.67

铜回收率(%)

90.45

89.75

87.77

82.24

尾矿品位(%)

0.048

0.060

0.071

0.064

磨机台效(吨/台时)

62.5

54.0

59.1

65.6

分级溢流(%-200目

59.1

58.5

59.5

60.5

         %+80目)

12.5

14.3

12.6

10.8

药耗(克/吨)

黄药(乙:丁=1:1)

52

74

93

74

醚    醇

16

22

131*

87**

硫化钠

61

未测

122

573

石    灰

pH 12

未测

2944

6542

选矿效率(%)

87.13

84.21

84.3

84.79

    注1: *二号油   **二号油或二号油+醚醇。

    注2:选矿效率按 计算。

    从表中可以看出:分支串流浮选在原矿品位较低(0.48%)的情况下,获得铜粗精矿品位9.59%,回收率90.45%,综合效率87.13%,黄药和醚醇的单耗分别为52克/吨和16克/吨。而1号、2号常规浮选系统的原矿品位是0.55%,铜粗精矿品位是7.18%,回收率为89.75%,综合效率为84.21%,黄药和醚醇的单耗分别为74克/吨和22克/吨。分支串流浮选比常规浮选1号、2号系统的铜粗精矿品位提高2.41%,回收率提高0.7%,黄药和醚醇的平均单耗降低29.2%。与本系统(0号、-1号)改为分支串流浮选前的1985年一季度相比,铜回收率提高2.68%,黄药单耗降低44.3%,现醚醇单耗仅是第一季度二号油单耗的12.2%。与本系统1984年全年相比,铜精矿品位相近,回收率提高2.21%,黄药单耗降低29.7%,现醚醇单耗仅是1984年浮选油单耗的18.4%。很明显,分支串流浮选无论与同期生产的其他系统相比,还是与本系统的过去生产指标相比,都能达到较大幅度降低药耗和提高选别指标的目的。

    分支串流浮选能降低药耗和提高选别指标的主要原因在于:第一支粗选泡沫并入第二支,提高了第二支的入选品位(从流程考查可知,下面将给出),进一步提高选别指标就不难。同时,从第一支饱沫中,带过来的许多过剩药剂又可以在第二支起作用,第二支加药量就可以大大减少。此外,第二支扫选一的泡沫返回第一支,又可以起到提高入选品位和充分利用剩余药剂的作用。这当中还有经药剂作用后的矿物粒子或其疏水性絮团(矿化泡沫)对次支矿物粒子的负载作用等。

    0号、-1号系统改为分支串流浮选时,取消了原0号系统的精选作业,省下了一台14米3、2x18千瓦浮选机,每年可节省电耗28.5千度。还由于分支串流浮选所获得的铜粗精矿品位、回收率高,精矿量相对减少,第二段分离浮选作业所需药耗和电耗也相应减少。

    为了考察分支串流浮选过程的质量变化,除了每个班都定点考察第一支原矿、粗选泡沫、粗选尾矿、扫选一泡沫和第一支尾矿、第二支原矿、精矿、尾矿和扫选一泡沫等10个点外,还进行了全面流程考察,考察结果见图2。

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图2  分支串流浮选工业试验流程质量考查

    从考查的数质量流程图可以看出:

    1、由于第一支粗选泡沫的并入,第二支入选品位显著提高,从0.527%提高到1.05%。这样,第二支粗选一(即粗选第一个槽)就可以获得品位13.67%,回收率89.95%的铜粗精矿。

    2、从本次流程考查看,打到第二支去的第一支粗选泡沫产率为4.89%,品位达6.03%,但从日常定点考查的结果看,取得较好的铜粗精矿品位和回收率时,第一支粗选泡沫的铜粗精矿品位是3%~4%,产率占5%~6%。若第一支粗选泡沫品位偏高,第一支尾矿品位也往往偏高,第一支铜粗精矿回收率降低,整个分支串流浮选铜的回收率就受到影响。因而,适当降低第一支粗选泡沫品位,尽可能提高其回收率,有利于整个分支串流浮选指标的提高。从这次流程考查可知,第二支(-1号)的系统回收率(包括粗选一精矿和扫选一泡沫)是96.1%,而第一支(0号)的系统回收率仅69.7%,需要进一步提高。

    3、第一支尾矿产率较大,本次考查为50.05%,一般都是50%~55%,第一支尾矿品位(0.070%)比第二支尾矿品位(0.046%)稍高,日常定点考查也往往如此,这与小型试验结果恰好相反。小型试验第一支尾矿品位(0.040%)通常比第二支尾矿品位  (0.041%)略低。这可能与现场设备条件有关,现场0号系统(第一支)粗选作业共3个浮选槽,经常有1个槽刮不出泡沫,相当于粗选时间缩短了1/3。扫选一、扫选二也有此现象,约有1/4的槽子失效。所以,经常是0号系统的尾矿品位比-1号系统的尾矿品位高,铜回收率低,需要通过设备维修解决。

    4、从第二支的产率分布情况看,第二支的负荷并不重,能够适应第一支打过来的粗选泡沫量,第二支精矿品位也很容易达到和超过粗选段的精矿质量要求。

    5、为适应本工艺流程的特点,除了应反映整个分支串流浮选的选别指标外,还应注意考察第一支的粗精矿品位和尾矿品位,以便控制和管理。

    6、全面流程考查这个班(4月19日早班),球磨机处理量特别大,0号台效达79.2吨/台·时,-1号为70.3吨/台·时,比额定台效(68吨/台·时)都高,导致磨矿细度不够,分级机溢流中-200目含量仅53.3%(要求-200目占62%),+80目含量达11.3%(要求<5%),原矿中+80目的金属分布率占5.53%,分布在这个粗粒级的铜矿物又是连生体,浮选难以回收,终于在尾矿中  (+80目金属分布率占34.05%)跑掉了。这可能是该班铜回收率(89.95%)较低的主要原因。同时,由于该班原矿处理量显著增加,药剂单耗相应大减,黄药为43.5克/吨,醇醚为13.6克/吨,比这个试验阶段的平均药耗(黄药52克/吨,醚醇16克/吨)都低,这也许是该班铜回收率不高的原因之一。

    7、据这次流程考查和日常定点考查得知,现场采用回水,原矿桨的pH值一般都在11左右,加入石灰乳后,浮选作业pH值往往达12以上,显然pH值过高对铜回收并不利,有待改进。

    现场将0号、-1号常规浮选系统改为分支串流浮选时,仅仅增设了两套管道,分别将0号粗选泡沫打到-1号搅拌桶、将-1号扫选一饱沫打到0号搅拌桶,它们与原管道以三通阀门连接。整个改造施工一个班可完成,既可实现分支串流浮选,又可在原矿仓供矿不足或设备运转不正常时,立即恢复0号或-l号系统单独进行常规浮选。据操作人员反映,分支串流浮选的第一支(0号)比过去的0号常规浮选还稳定,好操作(过去常跑槽)。第二支(-1号)的操作也同过去一样容易、稳定。

    分支串流浮选工艺具有施工简便、易于操作和稳定等特点,具有降低浮选药耗和提高选别指标的功能,并可减少精选作业,节省电耗,获得较好的经济效益,可以在生产中推广使用。

            本文原载《有色金属(选矿部分)》1986,№2,14      

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