MgO对烧结矿与高炉渣冶炼性能及工艺参数影响的试验

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:453

    国内外研究与实践表明,高炉渣中含有一定数量的MgO可降低炉渣粘度,改善炉渣的流动性及脱硫性能,进而改善冶性能;不同原料条件与不同的高炉,其炉渣MgO含量有一个适宜范围,并不是越高越好或越低越好。关于MgO对烧结矿质量的影响,国内外研究所得出的结论并不一致,特别是MgO对烧结矿常温强度的影响,有的研究认为MgO上升后强度提高,有的则相反,同样烧结矿MgO含量也应有一适宜范围。

    攀钢在过去曾进行过几次提高烧结矿与高炉渣MgO含量的工业试验,均取得了一定的效果。但是随着攀钢烧结和高炉生产条件的变化,烧结矿MgO下降,炉渣MgO质量分数由2000年的7.9%降低到2007年的7.2%。在目前条件下,为探索MgO对烧结与高炉冶炼的影响规律及其适宜的范围,进行了提高烧结矿与高炉渣MgO含量的工业试验。

    一、提高烧结矿MgO工业试验

    (一)试验概况

    试验期为2008年6月11-16日,基准期为6月3日、6-10日,为保证供料系统平衡,在3号、6号机,4号高炉上同时进行试验。试验原燃料条件以生产现场为准,通过添加白云石代替部分石灰石提高烧结矿MgO,二元碱度基本保持不变。白云石与石灰石理化性能列于表1、2。

    为保证试验的可比性,试验期与基准期矿石品种与配比未做大的调整,故略。白云石配比控制在2.5%左右,焦粉略有提高。

表1  白云石和石灰石理化性能指标(一)

分类

化学成分及烧损(质量分数)/%

分解温度/℃

沸腾温度/℃

分解耗热/(kJ·kg-1(碳酸盐))

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

烧损

白云石

石灰石

1.36

1.27

36.51

53.08

15.41

0.52

0.62

0.61

44.05

41.65

720

910

809

910

-1.617

-1.781

表2  白云石和石灰石理化性能指标(二)

分类

粒度组成/%

>8mm

8~5mm

5~3mm

3~1mm

1~0mm

平均粒度/mm

白云石

石灰石

0

0

0.52

0.66

29.47

32.65

35.00

36.85

35.01

29.84

1.24

1.30

    (二)试验结果与分析

    1、MgO对烧结工艺参数影响分析

表3  3号、6号烧结机配加白云石前后工艺参数变化、(一)

阶段

机台

料层厚度/mm

机速/(m·min-1)

垂直烧结速度/(mm·min-1)

主管负压/10Pa

废气温度/℃

基准期

 

试验期

 

3号

6号

3号

6号

552

658

553

668

1.74

1.76

1.70

1.73

19.09

19.12

18.67

19.12

1337

1423

1343

1412

112

117

111

113

表4  3号、6号烧结机配加白云石前后工艺参数变化、(二)

阶段

烧结终点/℃

点火温度/℃

二次水/%

混合料粒度>3mm/%

料温/℃

固定炭/%

基准期

 

试验期

 

298

326

305

316

912

1150

902

1142

7.25

7.35

7.33

7.37

76.96

75.58

77.26

75.00

46

61

44

62

2.82

2.79

2.83

2.86

    l)混合料水分与粒度。由表3、4与图1可见,试验期混合料水分均有一定程度提高,说明配加白云石后需提高水分,才能保证制粒效果。从图1看出,3号机混合料粒度波动较大,6号水分波动较大,3号机返矿增加粒度好于6号机。

    2)混合料配炭与料温。由表3、4与图2可见,由于白云石分解后形成高熔点化合物,试验期配炭高于基准期;料温与白云石配比关系不大,主要与返矿数量,与生石灰配比有关。

    由于白云石在烧结过程中分解:

      

    可见白云石分解要分两步进行才能完成,反应都是吸热过程,在二元碱度不变的情况下,烧结熔剂总量增加,需要增加热量消耗。在相同配炭量的条件下,由于白云石配比提高而分解吸热量增加,无疑将影响烧结料层内的热量平衡,需适当增加配炭量。

    3)烧结负压与终点温度。由表3、4与图3可知,试验期3号机负压上升,6号机由于漏风严重负压下降。3号机烧结终点温度上升对提高质量有良好影响;6号机终点温度下降,对产质量都不利。白云石对提高负压,降低垂直烧结速度虽有影响,而对提高强度与成品率有利。

    4)料层厚度与垂直烧结速度。由表3、4与图4可知,试验期3号机料层厚度变化不大,波动较小;而6号机试验期多次停机处理漏风,料层上升且波动较大。对于影响产质量的垂直烧结速度,3号机由基准期的19.09 mm/min下降到18.67mm/min,而6号机保持在19.12mm/min。在烧结过程中MgO起难熔相的作用,液相线温度上升,由于生成了含高熔点物质,MgO矿化需要较高的烧结温度和较长的高温保持时间,故垂直烧结速度有一定的降低。

表5  试验期与基准期烧结产量与固体燃耗

阶段

机台

台时产量/(t·h-1)

固体燃耗/(kg·t-1)

焦粉

洗精

折标煤

基准期

 

试验期

 

3号

6号

3号

6号

181.35

251.67

182.72

247.88

 

44.79

 

45.41

53.46

 

52.34

 

42.77

42.55

41.87

43.14

    2、MgO对烧结产量与固体燃耗的影响

    由表5可见,试验期3号机表现出MgO提高后台时产量提高,而6号则相反。主要原因是试验期3号机由于负压上升风量增加(风机特性),台时产量上升;而6号机因抽风管道破损漏风严重,负压下降,台时产量下降。试验期3号机垂直烧结速度下降,产量应下降,但成品率上升使产量综合效果是上升。

    固体燃耗与产量一般成反趋势变化,产量增加则固体燃耗降低,反之亦然。试验期3号机固体燃耗降低,6号机固体燃耗上升。6号机固体燃耗上升与漏风也有关。

表6  试验期与基准期烧结矿强度与沟下粒级分析(一)

阶 段

烧结矿成分(质量分数)/%

R2

R3

转鼓指数/%

成品率/%

SiO2

CaO

MgO

S

基准期

试验期

5.09

5.08

12.39

12.33

2.51

2.71

0.039

0.041

2.433

2.427

2.926

2.960

72.58

72.70

74.4

74.7

表7  试验期与基准期烧结矿强度与沟下粒级分析(二)

阶 段

粒度组成/%

平均粒度/ mm

>60mm

60~40mm

40~20mm

20~10mm

10~5mm

<5mm

基准期

试验期

2.11

2.27

6.74

6.74

30.65

29.49

35.42

35.44

23.46

24.49

1.64

1.54

21.46

21.33

    3、MgO对烧结矿强度与粒度的影响

    从表6、7可见,MgO提高对烧结矿的化学指标没有太大影响,试验期MgO上升0.20%,二元碱度变化不大,但三元碱度上升0.034;而MgO+CaO+SiO2总比例从基准期的19.99%增加到20.12%,说明黏结相总量增加,这对提高强度及成品率有利。

    从表6、7可见,随着MgO含量提高,烧结矿的转鼓指数上升,成品率上升,主要原因一是烧结矿中稳定的含镁磁铁矿增加,镁质硅酸盐矿物(镁硅钙石、镁橄榄石)含量增加,从矿相分析(表8、9)也可看出试验期硅酸盐总量增加,有利于提高冷强度;二是MgO在烧结过程中容易生成多元易熔体,增加了黏结相,并提高了结晶能力,玻璃质含量减少;三是石灰石配比减少,烧结矿中CaO白点相应减少;四是垂直烧结速度降低,有利于液相结晶。MgO含量增加后,总体趋势看MgO对烧结矿粒度有不利影响,强度虽有提高,而粒度有变差的趋势。

    4、现场烧结矿矿相分析与冶金性能检测

    1)烧结矿矿物结构。由表8、9可见,试验期现场烧结矿的磁铁矿增加,钛赤铁矿含量减少,钛榴石和硅酸盐粘结矿物增加,钙钛矿和铁酸钙含量变化不大。此外,含镁矿物,如钙镁橄榄石(CaO·MgO·SiO2)、镁硅钙石(3CaO·MgO·2SiO2)有少量生成,总的黏结相矿物增加,而玻璃质黏结相减少,矿物组成和结构趋于复杂。

表8  现场烧结矿的物相组成(体积分数)%(一)

样品

钛赤铁矿

钛磁铁矿

铁酸钙

钙钛矿

钛榴石

钙镁橄榄石+辉石

基准期

试验期

31~34

27~30

24~27

26~29

21~24

20~23

1~3

1~3

1~3

表9  现场烧结矿的物相组成(体积分数)%(二)

样品

镁硅钙石

玻璃质

硅酸盐相总量

游离CaO

游离MgO

基准期

试验期

11~14

10~13

16~19

18~21

0.5

0.4

<0.01

    从显微结构看,基准期和试验期烧结矿的结构基本相同,均以钛赤铁矿、钛磁铁矿和铁酸盐为主。铁酸盐晶形多呈板状、它形晶和少量细针状。主要区别在于:基准期铁酸盐晶型不太完整,大部分呈短柱状,小部分为粒状结构,菱形钛赤铁矿含量高,钛磁铁矿和铁酸盐缝隙间填充的硅酸盐玻璃质含量较多(图5);而试验期含镁钦磁铁矿增多,矿物结晶程度高,晶粒细化、晶型更完整,矿物分布更均匀,钛磁铁矿和铁酸盐熔蚀程度也高,且菱形钛赤铁矿和玻璃质含量减少(图6),这是试验期烧结矿强度提高的主要原因之一。

    2)烧结矿冶金性能。由表10、11可见,试验期现场烧结矿低温还原粉化率有较大降低,还原度略有下降。MgO提高后MgO固溶于磁铁矿后促进了难还原的磁铁矿稳定存在,使粗大的三角形、不完整四边形钛赤铁矿生成量减少(表8、9),同时,生成了较多难还原的钙镁橄榄石等矿物,这些矿物与磁铁矿、铁酸钙形成熔蚀交织结构,使烧结矿更致密,这种结构虽然有利于强度的提高,但却更难还原。

表10  烧结矿还原性与软熔滴落性能测定结果(一)

样品

低温还原后的粒度组成/%

低温还原粉比率-3.15mm/%

还原度/%

软化性能/℃

+6.3mm

6.3~3.15mm

3.15~0.5mm

-0.5mm

Ta

Tb

△Tba

基准期

试验期

11.62

12.57

22.35

23.10

44.84

46.21

21.19

18.12

66.03

64.33

84.46

84.13

1190

1197

1285

1290

95

93

表11  烧结矿还原性与软熔滴落性能测定结果(二)

样品

熔滴性能/℃

滴落带/mm

坩埚残留物/g

总特性值(S)

Ts

Td

Tds

△Pm/9.8Pa

A

B

H

基准期

试验期

1290

1398

1430

1436

140

138

6762

6175

40

41

73

73

33

32

40

36

877

734

    注:Ta—软化开始温度,℃;Tb—软化终了温度,℃;△Tba—软化区间,℃;Ts—开始熔融温度,℃;Td—开始滴落温度,℃;Tds—熔滴区间,℃,Tds=Td—Ts;△Pm—料柱最高压差,Pa;A—Ts时的位移,mm;B—Tm时的位移,mm;H—滴落带厚度,mm,H=B—A;S—熔滴性能特性值, ,Pm—开始熔融时的压差,Pa。

    随着MgO含量增加,由于出现了含镁磁铁矿、钙镁橄榄石等高熔点矿物,烧结矿软化温度、熔化温度均上升,软熔温区和熔滴区间变薄,料柱透气性变好,最高压差降低。此外,炉渣滴落顺畅,滴落时间间隔缩短,说明此时炉渣豁度降低,流动性变好。显然,这对高炉操作有利。

    二、提高炉MgO冶炼工业试验

    (一)试验概况

    试验在攀钢4号高炉上进行,试验期为6月11-16日,基准期为6月3日、6日-10日。6月4日4BF因上料主皮带划破休风405min,对5日的生产指标产生影响,故这两天指标不进入基准期分析。试验期与基准期焦炭性能与粒度组成裂于表12、13。

表12  4BF试验期与基准期高炉焦炭性能与粒度分析(一)

阶段

工业分析/%

冷强度/%

热性能/%

灰分

挥发分

水分

转鼓(M40)

抗磨(M10)

反应性

反应后强度

基准期

试验期

12.43

12.33

1.18

1.17

1.71

2.08

85.72

85.75

7.44

7.38

34.58

36.03

53.06

54.73

表13  4BF试验期与基准期高炉焦炭性能与粒度分析(二)

阶段

粒度组成/%

>80mm

>60mm

>40mm

>25mm

<25mm

平均粒度(mm)

基准期

试验期

12.16

12.11

26.06

25.90

53.06

52.95

7.91

8.24

0.81

0.81

58.39

583.28

    (二)试验结果及分析

    1、炉渣MgO对产量的影响

    由表14、15与图7可知,4BF炉渣MgO由基准期的7.50%提高到试验期的7.85%,高炉平均日产量由3327t/d提高到3337t/d,增产幅度仅为0.3%。说明MgO在这一范围内,随着MgO上升而产量小幅增加。主要原因一是烧结矿MgO提高后,低温还原粉化率降低,高炉上部在400~600℃范围内还原产生的粉末减少,炉料透气性改善,冶炼顺行改善;二是随着炉渣MgO上升,炉渣黏度降低,流动性改善,渣铁分离良好,铁损降低;三是炉渣流动性改善,炉前操作与出铁出渣顺利,有利于炉缸稳定与活跃。

表14  4BF试验期与基准期冶炼技术经济指标(一)

阶段

日产量/(t·d-1)

利用系数(t·m-3·d-1)

焦比/(kg·t-1)

煤比/( kg·t-1)

焦炭

综合

基准期

试验期

3327

2227

2.441

2.471

494.49

487.11

579.95

569.87

106.83

103.45

表15  4BF试验期与基准期冶炼技术经济指标(二)

阶段

铁损/%

炉渣成分/%

下渣温度/℃

铁水温度/℃

下渣流动性/mm

MgO

Al2O3

基准期

试验期

7.09

5.15

7.50

7.85

14.17

14.40

0.556

0.565

1382

1391

1410

1419

115

170

    但是由于其他因素变动的影响及炉渣MgO上升幅度并不大,在增产方面没有表现出太大的影响,而MgO提高后烧结矿还原性有一定下降,这对生铁产量有一定影响。

    2、炉渣MgO对焦比的影响

    由表14、15与图7可知,试验期入炉焦比下降了7.38 kg/t,喷煤比下降了3.38kg/t,促使综合焦比下降了10.08 kg/t,MgO平均提高0.1%,综合焦比下降2.97kg/t,提高炉渣MgO对降低综合焦比有十分明显的效果。主要原因一是炉渣豁度下降,渣铁流动性改善,渣铁分离良好,铁损降低,热损失减少;二是因低温还原粉化率降低,高炉上部透气性提高,顺行改善;三是焦炭质量略有改善;四是部分参数变化有利于节焦。

    3、 MgO对炉渣性能的影响

    由表13可见,随着MgO的上升,二元变化碱度不大,三元、四元碱度均有不同程度的上升,这是炉渣流动性改善的主要原因。同时MgO上升后,TiO2下降及TiO2 /SiO2下降,也为炉渣流动性创造了条件。

    由图8可见,试验期炉渣熔化性温度与黏度下降,流动性改善。与基准期相比,炉渣熔化性温度从1372℃下降到1358℃,黏度从0.58 Pa·S下降到0. 62Pa·S,炉渣流动性由115mm提高到170mm。由于流动性改善幅度较大,铁损由7.09%下降到5.15%。

    提高MgO含量后炉渣钛透辉石和富钛透辉石等低熔点矿物增加,钙钛矿和镁尖晶石含量减少,从而降低熔化性温度。研究表明,选择合适的MgO,适当降低CaO/SiO2,提高(CaO+MgO) /SiO2,使渣系具有适于冶炼的熔化温度,既有利于抑制炉渣变稠又有利于脱硫。

    4、试验期高炉工艺参数变化分析

    试验期高炉工艺参数相关图表略。

    1)风量与风温。与基准期比较,试验期风量增加,风温下降,但幅度均不大,说明提高MgO后高炉上部透气性改善,风压降低,顺行改善,有利于增加风量,从而增产节焦。而风温下降但幅度不大,基本上属于高风温冶炼。试验期在富氧减少的情况下仍然取得了增产节焦的效果,说明适当提高炉渣MgO后,高炉所需要的富氧强化条件可以削弱而收到同样的效果。

    2)冶炼强度与负荷。与基准期比较,试验期冶炼强度与焦炭负荷均有一定程度的下降,说明炉渣MgO提高后虽然冶炼强度与负荷均下降,但从公式“利用系数=焦炭冶炼强度/焦比(纯焦冶炼)或=综合冶炼强度/燃料比(有喷吹)”可知,在保持产量不变的条件下,降低冶炼强度必然降低焦比,本试验反映了这个规律,产量变化不大,而焦比下降效果明显。

    3)炉顶温度与压力。与基准期比较,试验期炉顶压力下降,炉内压差上升,且顶温下降,煤气利用率提高,幅度变化不大,透气性指数变化也不大,但综合效果是风量增加,说明MgO适当提高后对产量应有利。而顶温降低有利于节焦与延长炉顶设备寿命,保证冶炼安全。

    4)MgO对生铁脱硫效果的影响。与基准期比较,试验期生铁Ti与Si含量均上升,但脱硫能力约有下降但不明显,主要是炉渣二元与三元碱度约有上升,易形成硫化物而影响了脱硫能力,同时硫负荷与炉温上升也影响脱硫效果。炉温上升还有利于回收资源,生铁含钒量上升,所以MgO提高后对生铁成分有利的影响更大些。

    (三)试验产量与焦比校正

    由于影响高炉产量与焦比的因素众多,试验前后很多因素发生了变化,对产量与焦比产生影响,因此必须对试验结果进行校正,校正依据以《高炉炼铁生产技术手册》经验数据为准。

    试验期间入炉品位、入炉粉末、焦炭灰分、焦炭强度、风温、富氧率、生铁含硅、炉渣碱度、炉顶压力、冶炼强度、渣量等11个因素均发生了变化,对这些因素进行校正,其影响效果为焦比下降3.51kg/t,产量上升28t/d。校正后的结果见表14,4BF提高炉渣MgO试验的实际效果为产量下降18t/d,焦比降低3.87kg/t,煤比降低3.38kg/t,综合焦比下降6.57kg/t,本次试验炉渣MgO含量虽然提高幅度不大,但探索出了目前攀钢高炉渣较适宜的MgO含量。

表14  4BF试验期产量与焦比校正后结果

阶段

日产量/(t·d-1)

利用系数/

(t·m-3·d-1)

焦比/(kg·t-1)

煤比/

( kg·t-1)

综合焦比/( kg·t-1)

校正前

校正后

校正前

校正后

校正前

校正后

校正前

校正后

基准期

试验期

比 较

3327

3337

+10

3327

3309

-18

2.464

2.472

+0.007

2.464

2.451

-0.013

494.49

487.11

-7.38

494.49

490.62

-3.87

106.83

103.45

-3.38

579.95

569.87

-10.08

579.95

573.38

-6.57

    三、结论

    (一)目前钒钛烧结矿适当提高MgO 0.2%左右能改善烧结矿强度,强度提高效果在0.10%左右,但烧结矿粒度变差。

    (二)添加白云石提高烧结矿MgO,对烧结工艺参数影响不大,试验表明3号机台时产量上升,能耗下降,但幅度不大;6号机由于严重漏风结果正相反。

    (三)提高烧结矿MgO可降低低温还原粉化率,但还原度略有下降,而高炉透气性改善,风量增加;同时可改善烧结矿软熔性能,软熔温度均上升,软熔和熔滴区间变薄,料柱透气性变好,最高压差降低,有利于高炉稳定顺行。

    (四)试验表明炉渣MgO含量提高0.35%,达到7.8%~8.0%,渣熔化性温度从1372℃下降到1368℃,黏度从0.68 Pa·s下降到0.62 Pa·S,流动性提高了55mm,铁损降低1.94%。校正后产量虽有一定下降而影响不大,但综合焦比下降6.57 kg/t,节焦效果明显。

标签: 炉渣
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