作为当今最重要的提金方法,氰化法具有工艺成熟、流程简单、回收率高、对矿石适应性强以及成本低等优点。然而,氰化法也有浸出周期过长的不足之处。这主要是因为氰化浸金过程中充当浸出剂的CN-和O2由液相扩散到达金粒表面的速度比较慢,从而造成整个过程的反应速度缓慢。
近年来,机械活化在强化湿法冶金过程中的作用逐渐被人重视。矿物经机械活化后,反应性增强,可大大强化浸出过程。同时,过氧化氢、氨水作为助浸剂在国内外也有研究报道。本研究基于对机械活化浸金工艺的认识,以某含铜浮选金精矿为对象进行了试验研究,旨在对氰化浸金过程中的强化措施进行一些探索,从而为提高浸金效率寻找一些新的突破口。
一、原料性质与试验研究方法
氰化浸金试料为某浮选金精矿,Au、Ag品位比较高。浮选金精矿多元素分析结果见表1。此外,较高含量的磁黄铁矿、白铁矿和辉铜矿、斑铜矿分别属于快速氧化铁和氰化易溶铜,对氰化过程有严重危害。
表1 含铜金精矿多元素分析结果(%)
元素 | Au | Ag | Cu | Fe | S | Zn | Pb |
含量 | 57.8g/t | 1020g/t | 1.05 | 31.10 | 38.20 | 1.37 | 0.47 |
试验中所用试剂主要有氰化钠、生石灰、过氧化氢和氨水。氰化钠为化学纯试剂,使用时配成一定浓度的溶液添加。生石灰为分析纯试剂,经研钵研磨后使用。氨水为化学纯试剂,NH3含量25%~28%,浓度0.9g/mL。过氧化氢为分析纯试剂,浓度30%左右,密度1.1g/mL。
本试验的主体设备是XMQ-150×50锥型球磨机和XJT型搅拌机。球磨机的转速112r/min,容积1L,入料粒度要求小于3mm,出料粒度小于0.074mm。辅助设备有pHS-3C型酸度计、真空抽滤机、FH-1型烘箱等。
试验时,称取原料100g,置于球磨机内,加入适量的生石灰(调pH至l1左右)和一定量的氰化钠和(或)过氧化氢和(或)氨水。然后根据试验要求,磨浸一定时间,浸出后过滤,滤液进行无毒处理,滤饼采用电热干燥箱干燥。采用原子吸收光谱法对浸出渣和滤液进行分析。通过计算确认金属平衡后,按下式计算金的浸出率:
金的浸出率(%)=(1-浸出渣量×渣中金的品位/原矿重量×原矿中金的品位)×100
二、结果与讨论
(一)常规氰化法浸金
称取100g矿样置于球磨机内,加200mL水,磨矿细度至99.50%~200目。然后取出放入搅拌槽内搅拌浸出,浸出条件为NaCN浓度0.25% 、pH值l1左右。试验结果见图1。常规浸金浸出时间比较长,效率比较低,搅拌浸出24h,浸出率才达47.74%。
(二)机械活化浸出
根据文献报道,机械活化可以增强矿物的反应性,强化浸出过程。若在氰化浸金中采用机械活化法,或许能解决其浸出时间长的问题。基于此,作者对金的机械活化浸出进行了一定的研究。
1、基准磨浸试验
磨浸时间对机械活化浸金的影响见图2。随着磨浸时间的延长,金的浸出率增加。磨浸3 h金浸出率可达53.37% ,比常规浸出24h(浸出率47.74%)高出了5.6% 。这是因为磨浸使矿粒变细,金粒充分暴露,金的总表面积增大,且其表面总是保持新鲜,消除了不溶杂质或固体反应物膜的阻碍作用,CN-和O2容易扩散到金粒表面与之反应,使金浸出过程大大强化,提高了浸出效率。
矿浆浓度对浸金的影响见图3。矿浆浓度对浸金影响较大,随矿浆浓度的减小金浸出率增大。这是因为溶液浓度减小,溶液黏度减小,有利于CN-和O2扩散,金浸出率就提高。但提高液固比,就需要大容积的浸出设备,且液固分离困难。所以,在以后的试验中液固比选为2:1。
氰化物浓度与金浸出率的关系见图4。氰化钠浓度的增大,对金浸出率影响并不明显。据文献报道,氰化浸出剂中氰根浓度与溶解氧浓度的比值为4.6~7.4时,金的溶解速度达最大值。由此可知,在试验所采用的氰化钠浓度范围内,氰化物浓度较氧的浓度高,控制因素是氧浓度,要继续提高金浸出率,就要补充氧化剂。
2、助浸剂的研究
为了加快金浸出率,德国Degussa公司在1987年提出了以H202为氰化浸出的液体氧化剂的PAL工艺。试验通过考察过氧化氢在磨浸中的应用效果发现,见图5。矿浆中加入适量过氧化氢可以大大提高磨浸效率,缩短磨浸时间。但是由于H202的强氧化性,过量的H202会将溶液中的CN-氧化成无用的氰酸盐,降低CN-的浓度,使金溶解速度减慢,且金浸出后,还有少量的H202过剩,这些过剩的H202会将Au(CN)2-破坏,导致金的浸出量减少。可见,如何控制好H202浓度是该法助浸的关键。
由于矿样中含有大量的黄铜矿,以及少量的斑铜矿和辉铜矿。它们都属于氰化易溶铜,在氰化过程中,既消耗氰化物,又消耗溶解氧,降低了溶液中氰化物和氧的浓度,从而使金溶解速度降低,金浸出率也降低。研究和实践证明:氰-氨体系可从含铜金矿石中选择性浸出金,即氨水与铜反应,而氰根离子CN-直接与金反应,从而加速了金的溶解。
矿浆中氨水初始浓度对浸金的影响见图6。从图可知,矿浆中加入适量氨水可以大大提高磨浸效率。这是因为NH3优先与铜发生络合反应,使得氰根离子直接参与金的浸出反应;又加上Cu(NH3)42+的电化学催化作用,提高了金的浸出速度及金的浸出率。但氨浓度过高,使得矿浆pH增大,从而影响金的浸出。
从以上试验结果可以看出,加入适量的氨水或过氧化氢都有利于金的浸出。如果二者同时加入氰化体系,有可能同时实现二者的助浸作用,进一步提高金的浸出率。
图7示出了不加助浸剂、只添加过氧化氢以及和氨水联合助浸时,氰化钠初始浓度对氰化浸金的影响。当用H202助浸时,氰化钠浓度增加,金的浸出率提高。这说明加入H202后,提高了氧的浓度,扩散速度又受氰根离子浓度控制,所以随着氰化钠浓度的升高金的浸出率升高。联合助浸时,其规律同不使用助浸剂时基本一样,但金的浸出率高出了50%左右。结合过氧化氢助浸下氰化物浓度变化规律说明,铜与氨水反应从而释放出与之反应消耗的氰根离子,氰浓度相应提高,加上Cu(NH3)42+的电化学催化作用,所以金的浸出率大大提高。
(三)磨浸-搅拌浸联合浸金研究
磨浸2h后,尾矿中金的品位还较高(10.5g/t),约有30%的金未被浸出。这时,再继续磨浸,金的浸出速率就比较小,浸出率的增加也不明显,而且细化越厉害,矿浆黏度越大,造成贵液与尾渣难以分离。所以,作者提出了磨浸-搅拌浸联合浸出工艺。磨浸-搅拌浸联合浸金试验结果见图8。由边磨边浸1h和只磨1h不加浸出剂的结果对比可知,磨浸对磨浸-搅拌浸联合浸金出影响特别明显。只磨不浸,搅拌浸时金粒表面失去了机械活化作用,矿物反应性剧烈下降,降低了浸金动力学速度,所以金浸出率低。
从图中还可看出,磨浸2h,搅拌浸出速率最小,磨浸1h,搅拌浸出速率最大。这说明磨浸与矿粒细度有关。当矿粒越细(即磨浸时间越长),金充分暴露且总表面积增大,浸出速率提高;浸出时间增大,相应浸出率就高(从搅拌时间为零的浸出率可以看出),因此,磨浸时间越长越好。但当搅拌浸出时,矿粒越细,反而影响金的浸出速率和浸出率。这是由于磨浸时间越长,矿粒越细,杂质离子也溶解越多,搅拌浸出时与CN-和O2反应的速度大大削弱了与金的反应,且细化后,黏度增大,从而增大了CN-和O2的扩散阻力,所以溶金速度降低。因此,在磨浸-搅拌浸联合采用时,一定要注意磨矿细度,防止过度细化给搅拌浸金带来的危害。
三、结论
(一)把机械活化技术应用于氰化浸金中,强化了浸出过程,从而提高了浸出速率,大大缩短了浸出时间。
(二)在矿浆中加入适量过氧化氢和氨水可以提高金的浸出速率,强化了机械活化浸出效果。
(三)磨浸-搅拌浸联合浸金,既消除了机械活化浸金时间的不足,又克服了搅拌浸时间长的缺点。大大提高了浸金效率。但在时间匹配方面一定要谨慎。