一、引言
黄金生产企业在采用酸化法处理氰化废液过程中,会伴随产生大量硫氰化亚铜沉淀物。这些沉淀物中除含有大量铜外,尚有金、银需加以综合回收。一座每日处理200t金精矿氰化厂,一年可产生该种物料约300t,其中所含金、银、铜价值近300万元。对于产出的硫氰化亚铜沉淀物企业大多以副产品的形式出售,一般无法自行回收利用。因此,研究开发一种先进合理的综合提取技术是十分必要的,同时也符合资源型企业持续发展的要求。
二、物料性质
硫氰化亚铜物料为灰色、粉状。山东某矿该种物料的光谱分析、多元素分析、铜物相分析结果分别见表1、表2、表3。
表1 物料光谱分析结果%
成分 | Be | Co | Ni | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Fe | W | Cr |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 微量 | 微量 | 微量 | 少量 | 中量 | 0.00 | 0.00 |
成分 | Mn | Pb | Cu | Zn | V | Sn | Sb | Ag | Au | As |
| 0.00 | 0.001 | 中量 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
表2 物料多元素分析结果%
成分 | Au* | Ag* | Cu | Fe | Zn | Pb | S | SiO2 | MgO | Al2O3 |
| 46.6 | 137.0 | 30.13 | 5.73 | 5.13 | 0.001 | 14.15 | 0.61 | 0.29 | 0.29 |
*Au、Ag单位为g/t
表3 物料铜物相分析结果%
铜物相 | Cu/氧化物 | Cu/硫化的 | Cu金 |
相对 | 0.10 0.33 | 29.95 99.67 | 30.05 100.00 |
由上述分析可见物料中可回收的有价成分为金、银和铜,铜基本上完全以硫氰化亚铜形式产出。
三、试验仪器、设备、试剂及方法
浸出反应容器为玻璃烧杯;搅拌加热采用无级调速磁力搅拌加热器;搅拌强度以料浆表层出现旋涡、底部无沉积为适宜;焙烧采用马弗炉,空气为氧化剂,人工翻料;所用试剂为化学纯;除特殊说明外,焙烧温度为650℃,焙烧时间60min。
四、试验结果与讨论
(一)铜回收
由于物料中铜与硫氰根离子的结合非常牢固,不溶于稀硫酸。因此,在分离提铜之前,需要将物料中的铜转化成可溶性氧化物形式。
1、湿法浸铜探索试验
分别采用过氧化氢、三氯化铁、高锰酸钾和硝酸作氧化剂,硫酸为浸出剂,试验温度分别为常温和85℃,以考查铜的浸出率。结果表明:上述氧化剂对硫氰化亚铜没有起到氧化作用,物料总的浸出率仅在10%~15%,铜的浸出量极微,达不到收铜目的。
2、物料焙烧试验
焙砂试验结果见表4。
表4 焙烧试验结果
焙烧温度/℃ | 物料质量/g | 焙砂质量/g | 焙砂产率/% |
550 600 650 700 | 400 400 400 400 | 325 314 307 302 | 81.25 78.50 76.75 75.50 |
随着焙烧温度提高,焙砂产率逐渐下降。当焙烧温度达到700℃时,焙砂有部分熔结现象发生,不利于后续金、银、铜的回收。资料报道:在焙砂不产生熔结现象情况下,温度提高后更大意义在于可使焙砂中的铁较多地形成磁性氧化铁。磁性氧化铁是一种较稳定氧化物,相对其他结构氧化铁,硫酸对其浸出量较小,这可以为后期产生合格铜产品创造条件。
3、焙砂硫酸浸铜试验
单因子探索试验表明,焙砂浸铜较佳作业参数为:液固质量比为3.5:1,硫酸质量分数为20%,浸出时间3h,浸出温度85℃。试验用焙砂质量为100g。试验结果见表5。
表5 焙砂硫酸浸铜试验结果
焙烧温度 /℃ | 浸渣产率 /% | 结晶 CuSO4 质量/g | 母液冷却到室温后主要成分 | |||
(Cu)/(g·L-1) | (Fe)/(g·L-1) | (Au)/(mg·L-1) | (Ag)/(mg·L-1) | |||
650 600 550 | 15.0 9.7 5.9 | 60 74 101 | 75.45 67.29 53.03 | 2.64 10.18 22.04 | 0.015 0.025 | 0.23 0.23 |
焙烧温度越高的焙砂,浸渣产率越高,但关键是浸出进入溶液中的铁杂质低,这对后续产出合格硫酸铜产品是有利的。
为了提高铜回收率以及进一步富集金、银,对650℃产出的焙砂进行了硫酸二浸试验,作业条件同上。试验结果为:投入一浸渣100g,二浸后渣量53g;二浸后,渣产率为:对一浸渣53%,对焙砂8.0%,对原物料6.1%。二浸渣中主要成分为:金767.1g/t,银2 236.5g/t,铜10.22%,铁38.63%。铜的总浸出率为98.0%。
4、铜产品——胆矾生产试验
从硫酸铜溶液中回收铜产品的方案很多,这次主要对胆矾的生产进行了研究。硫酸铜溶液为表5中650℃焙砂浸出产出的溶液。试验结果见表6,工艺流程见图1。
表6 结晶胆矾试验结果
序号 | 母液量/ml | 蒸发至/ml | 结晶量/g | 残液量/ml | 结晶物成分 | 残液 | ||||
(Cu)/% | (Fe)/% | (CuSO4 5H2O)/% | 标准 | (Cu)/(g·L-1) | (Fe)/(g·L-1) | |||||
1 2 | 1000 1000 | 300 400 | 382 375 | 165 268 | 24.21 25.20 | 0.38 0.26 | 95.09 98.98 | 二级 二级 |
57.37 |
11.68 |
用铁粉还原结晶后残液中的铜试验结果见表7。
表7 铁粉还原残液中铜试验结果
序号 | 溶液量/ml | (Cu)/(g·L-1) | 含铜量/g | 铁粉用量/g | 贫液 (Cu)/(g·L-1) | 铜粉产量g |
1 2 | 200 200 | 57.37 57.37 | 11.48 11.48 | 12.0 14.0 | 0.62 0.59 | 11.7 11.7 |
产生的铜粉比理论量稍高,是少量铜氧化增重的结果。
(二)金、银提取
1、酸浸提取金、银研究
硝酸浸银时反应温度85℃,浸出时间5h,含金银物料100g,加水300ml,一浸加硝酸40ml,二浸加50ml。王水浸金时条件同上。试验结果分别见表8、表9,工艺流程见图2。
表8 硝酸浸银试验结果
序号 | 物料 | 浸渣 | 相对渣产率/% | 累计渣产率/% | 银相对浸出率/% | 银累计浸出率/% | ||||
质量/g | Au 品位(/g·t -1) | Ag 品位(/g·t -1) | 质量/g | Au 品位(/g·t -1) | Ag 品位(/g·t -1) | |||||
一浸 二浸 | 100 100 | 767.1 1005.2 | 2236.5 653.8 | 73 52 | 1005.2 1933.1 | 653.8 67.0 | 73 52 | 73 38 | 78.6 94.7 | 78.6 98.9 |
表9 王水浸金试验结果
序号 | 物料 | 浸渣 | 相对渣产率/% | 累计渣产率/% | 金相对浸出率/% | 银累计浸出率/% | ||
质量/g | Au 品位 (/g·t -1) | 质量/g | Au 品位 (/g·t -1) | |||||
一浸 二浸 | 100 100 | 1933.1 173.8 | 70 84 | 173.8 61.6 | 70 84 | 70 58.8 | 93.7 70.2 | 93.7 98.1 |
王水浸出结束后,此时最终对硫氰化亚铜物料的渣产率仅为1.4%。金浸出率达98.1%,指标较好。
五、结语
(一)采用氧化剂湿法氧化硫氰化亚铜后,硫酸浸出铜的探索试验结果均不理想,浸渣产率均高于85%,且固液分离非常困难,达不到分离提取铜的目的。
(二)氧化焙烧后硫酸浸铜效果良好,铜浸出率达98.0%。对硫酸浸渣中的金银采用酸法浸出指标较好。浸出率分别为金98.1%,银98.9%,且最终残渣量仅为原硫氰化亚铜物料的1.4%。
(三)铜产品胆矾质量可达到一级工业品标准。
(四)该项试验研究为硫氰化亚铜沉淀物综合回收利用探索出了一条有效的途径,可使含氰废液酸化法处理工艺更加具有生命力,同时能产生较大经济效益。