乐昌铅锌矿铅锌硫浮选分离新工艺研究

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:1087
乐昌矿铅锌硫浮选分离新工艺研究 黄礼   吴观寿  吴和燕  黄兴连    摘要:叙述了硫化铅锌矿铅锌硫浮选分离新工艺的工艺技术路线、小型试验、工业试验、工业生产的药剂用量和技术指标。新工艺可大幅度降低吨矿药剂成本和提高铅、锌、硫的技术指标,可取得显著的经济效益。   关键词:铅锌硫浮选分离;新型抑制剂;新工艺    乐昌铅锌矿为乐昌市属矿山,选矿厂处理量约400t/d,1996年乐昌矿委托广东工业大学试验研究后,选矿厂改为高碱优先浮选流程,浮选铅锌,锌尾矿重选选硫。后来矿方靠自己力量重选选硫为浮选选硫。在原矿含铅1.5%、锌5.5%、硫26%条件下,铅精矿品位为57%~60%、铅回收率为80%~82%,锌精矿品位为50%~51%、锌回收率为88.5%~91.5%,大幅度降低了药耗,提高了铅、锌、硫的选别指标,取得了明显的经济效益。高碱工艺存在的主要问题为,石灰用量高达22kg/t,捕收剂活化剂的单耗仍较高,药剂成本达16元/t,锌尾矿选硫碳铵用量达5kg/t,黄药高达600g/t,锌尾矿只有60%进入选硫,其余进入尾矿库。   为了克服高碱介质铅锌硫浮选分离传统工艺固有的缺点,受乐昌铅锌矿委托,我们共同进行了铅锌硫浮选分离新工艺的研究。经试验方案设计、探索试验、小型试验、工业试验和至今8个月的工业生产表明,新工艺在pH11~12条件下进行铅与硫的分离浮选,锌尾矿加少量碳铵和黄药选硫,与高碱工艺比较,吨矿药剂成本可降低5元左右,铅精矿、锌精矿、硫精矿的品位和相应的回收率均有不同程度提高,取得了极其显著的经济效益。新型抑制剂K202无色无味无毒,易溶于水,用量低,环境效益好。工艺过程稳定,易于操作,指标可靠,对矿石适应性强,可完全代替高碱工艺用于硫化铅锌矿的铅锌硫浮选分离。 矿石性质    乐昌矿的矿石为铅锌硫多属硫化矿,主要金属矿物为黄矿、铁闪锌矿、闪锌矿和方铅矿。脉石矿物为方解石。其次含少量褐铁矿、白铅矿、石英、黑云母、绿泥石、白铁矿等。伴生的有用组分为等。   黄铁矿呈自形、他形粒状、乳粒状、串珠状、细脉状产出。有的被闪锌矿、方铅矿充填交代,沿闪锌矿解理、裂隙或粒间分布。   闪锌矿和铁闪锌矿呈他形粒状,并含有大量乳粒状黄铁矿和少量磁黄铁矿固溶体分解物,使闪锌矿和铁闪锌矿呈乳粒状结构,非常细小,难以解离。   方铅矿多为他形粒状,常充填交代黄铁矿、闪锌矿、铁闪锌矿,所以它与周围矿物的连生极不规则,要求较细的磨矿粒度。   银主要赋存于方铅矿中,镉、锗、镓主要赋存于闪锌矿中。 小型试验 2.1 工艺路线   新工艺的技术路线为:在磨矿机中加入少量石灰和新型抑制剂K202及少量混合捕收剂,分级机溢流中加少量混合捕收剂和起泡剂,在pH11~12条件下进行铅粗选,实现铅与锌硫的有效分离,铅粗精矿精选后得优质铅精矿。铅尾矿用硫酸活化闪锌矿和铁闪锌矿,不再添加任何抑制剂,在pH9.5~10.5条件下用黄药进行锌粗选,实现锌与硫的有效分离,锌粗精矿精选后得优质锌精矿;锌尾矿脱水脱泥后,加少量碳铵和黄药浮选硫,得优质硫精矿。2.2 小型试验流程   参照高碱生产流程,适当简化。闭路试验流程如图1所示。 

1 小型试验闭路流程[next] 2.3 小型试验结果   小型试验进行了磨矿时间、铅粗选石灰用量、铅粗选K202用量、铅粗选混合捕收剂用量、铅精选1石灰用量、铅精选1混合捕收剂用量、锌粗选硫酸铜用量、锌粗选丁基黄药用量、锌精选1石灰用量、锌精选1丁基黄药用量、硫粗选丁基黄药用量等条件优化试验。   磨矿细度选用高碱生产磨矿细度82%-74µm,混合捕收剂为硫氨与丁基黄药1:1相混,K202用量200g/t。闭路试验药剂用量列于表1,闭路试验指标列于表2。 小型闭路试验药量/g·t-1
药名石灰丁基黄药硫氨松醇油硫酸铜K202
用量80004304085100200
   小型试验圆满完成了合同规定的任务,达到预定的指标。 小型闭路试验指标/%
产品产率品   位回收率
铅精矿锌精矿矿  泥硫精矿尾  矿原  矿2.169.0110.7644.4333.64100.058.570.370.350.300.171.533.7055.210.300.590.175.4122.8732.2511.3243.092.7024.6782.902.162.498.723.73100.01.4892.030.594.851.05100.02.0011.784.9477.603.68100.0
 工业试验 3.1 工业试验流程   工业试验流程在小型试验闭路流程的基础上稍有改变,铅扫选为三次,锌精选为四次,锌扫选尾矿经旋流器和浓密机脱除水和泥后,再选硫,硫扫选改为两次。3.2 工业试验药量及技术指标   工业试验药量列于表3,工业试验技术指标列于表4,表中还列出高碱工艺生产指标较好的1999年1~7月的药剂用量及相应的技术指标。   工业试验硫精矿品位为43.17%,硫作业回收率为91.15%,与高碱工艺的硫指标相当。 工业试验药量/g·t-1

系 统铅  锌  系  统硫  系  统
石灰丁基黄药硫氨松醇油CuSO4DsK202310黄药硫氨松醇油
新工艺工业试验高碱工艺1999年1月~7月8000205901753386091140842402480551500265530221044304040

工业试验铅锌技术指标/%

工  艺产  品产  率品   位回  收  率
新工艺工业试验指标(30个班)铅精矿锌精矿锌尾矿原  矿2.6211.7785.61100.062.600.780.221.922.9651.440.506.5685.434.789.79100.01.1892.406.42100.0
高碱工艺生产指标(1999年1月~7月)铅精矿锌精矿锌尾矿原  矿2.4310.5387.04100.058.550.810.221.702.5651.870.485.9483.345.0211.64100.01.0591.797.16100.0
   从表中数据可知,与高碱工艺相比,新工艺试验药剂量较低,按矿山计划价计算,吨矿药剂成本降低了4.6元,铅精矿品位提高了4.05%,铅回收率提高了2.09%,锌精矿品位低0.43%,锌回收率高0.61%,硫指标相当,但锌尾矿进入硫系统的量增大了。 工业生产 4.1 工艺流程   工业试验成功后即转入工业生产,生产流程作了如下改进:(1)将铅扫选一泡沫原返回铅粗选第三槽改为返回铅粗选第二槽,以增加浮选时间;(2)将锌尾矿旋流器的沉砂嘴由原12mm改为35mm,旋流器沉砂进硫粗选搅拌槽,旋流器溢流送尾矿库,取消浓密机,以利操作和节能。4.2 工业生产药量和技术指标   工业生产(1999年8月至2000年3月)8个月的药剂消耗见表5,8个月的工业生产技术指标列于表6,硫指标列于表7。表中还列出1996年5月至1999年7月39个月高碱工艺工业生产的药剂用量和相应的技术指标。 工业生产药剂用量/g·t-1
 工  艺铅  锌  系  统 硫  系  统
石灰丁基黄药硫氨松醇油硫酸铜DsK202310黄药硫氨松醇油
新工艺(8个月)高碱工艺(39个月)9550183501803564367100952262750551300260500250045004040
 工业生产铅锌指标/%
工艺产品产率品位回收率
新工艺(1999年8月至2000年3月)(8个月)铅精矿锌精矿锌尾矿原  矿2.90311.08486.013100.0058.960.740.242.003.1151.320.496.2085.584.1010.32100.01.4591.756.80100.0
高碱工艺(1996年5月至1999年7月)(39个月)铅精矿锌精矿锌尾矿原  矿2.2648.93188.805100.057.540.940.241.602.6750.870.485.0381.435.2513.32100.01.2090.328.48100.0
 工业生产硫指标/%
工艺产品产率硫含量硫回收率
新工艺(1999年8月到2000年3月)(8 个月)硫精矿尾  矿给  矿47.7152.29100.042.173.3121.8592.217.79100.0
高碱工艺(1996年5月至1999年7月)(39个月)硫精矿尾  矿给  矿59.1440.86100.046.065.5025.9491.348.66100.0
    从表中数据可知,与高碱工艺比较,新工艺可大幅度降低抑制剂、捕收剂、活化剂的用量。按乐昌矿计划计算,吨矿选矿药剂成本可降低5元左右。   与高碱工艺比较,新工艺的铅精矿品位高1.42%、铅回收率高4.15%,锌精矿品位高0.45%、锌回收率高1.43%,硫精矿品位高2.11%、硫作业回收率高0.87%。 新工艺的先进性与应用前景    与国内外同类工艺比较,新工艺具有以下特点:(1)铅、锌、硫各浮选作业的pH值远低于同类工艺相同作业的浮选pH值,泡沫较清脆,有利于主金属矿物及伴生金、银等的回收,可提高铅、锌、硫等有用组分的回收率和相应精矿的品位;(2)可大幅度降低石灰、黄药、硫酸铜及碳铵的用量,可大幅度降低吨矿药剂成本;(3)只在球磨机中一次性加入少量石灰和新型抑制剂k202,各浮选作业均不再添加任何抑制剂,有利于生产管理和稳定操作;(4)可充分利用高碱工艺的流程和设备实现新工艺,技改费用低,易推广;(5)对矿石适用性强,原矿品位波动对浮选指标影响小;(6)K202为无色、无味、无毒药剂,易溶于水、用量低,管理使用方便。   该项目经广东省科委组织专家组进行技术鉴定,属国内外首创。其首创性表现为:(1)pH11~12条件下进行铅粗选,实现铅与锌、硫的有效分离;(2)在pH9.5~10.5条件下进行锌粗选,实现锌与硫的有效分离;(3)锌尾矿脱水泥后仅加少量碳铵和黄药即可有效浮选硫,产出优质硫精矿。我们已对若干其它硫化铅锌矿的矿样进行了小型试验或探索试验,均取得了较理想的结果,证明本新工艺可推广应用于所有硫化铅锌矿选矿厂,应用前景非常广阔。 结语    铅锌硫浮选分离新工艺在广东省乐昌铅锌矿已经历了试验方案设计、探索试验、小型试验、工业试验和工业应用等阶段,至今8个月的工业生产证明,新工艺可完全代替石灰高碱工艺用于工业生产,新工艺所得的铅、锌、硫的各项浮选指标均高于高碱工艺的相应指标,新工艺的吨矿药剂成本可降低5元左右,经济效益非常显著。新工艺过程稳定,管理方便,易操作,指标波动小,对矿石有较强的适用性。随着新工艺的推广应用和生产经验的不断积累,新工艺将日臻完善,并将取得更大的经济效益和社会效益。
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