硝酸铅的传统生产方法是用铅锭和硝酸反应生成硝酸铅溶液,经盐析或蒸发法制得产品。近年来铅锭价格上涨,致使硝酸铅成本大增,为了降低成本,对直接以精铅矿为铅来源的硝酸铅生产方法进行了研究。试验结果表明,在适当的工艺条件下,精铅矿中铅的浸出率达85%以上,回收率80%,产品质量达工业一级品标准,成本降低20%左右。同时,本工艺对精铅矿中的银有富集作用。
一、试验原料及基本原理
(一)原料
试验所用原料为精铅矿、硝酸。
矿粉:精铅矿粉产自辽宁,经x—射线衍射分析表明,主要组成物为方铅矿,伴生矿为闪锌矿,还含有少量的黄铜矿、黄铁矿及微量的辉银矿。依产地不同,产品批次不同,其主含量变动较大。本试验要求矿粉中铅锌含量的原子比大于715。主要化学成分见表1,2#矿粉不合要求。
表1 精铅矿的化学组成
硝酸:GB337—84 二级品
(二)基本原理
矿粉遇酸后反应,发生主反应如下:
3PbS+8HNO3=3Pb(NO3)2+2NO↑+3S↓+4H2O(1)
副反应:
3ZnS+8HNO3=3Zn(NO3)2+2NO↑+3S↓+4H2O(2)
3CuS+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+3S↓+4H2O(3)
FeS+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+S↓+2H2O(4)
3Ag2S+8HNO3=6AgNO3+2NO↑+3S↓+4H2O(5)
由上述反应可见,随着矿石中铅的浸出,大量杂质也以硝酸盐的形式进入到溶液中。向酸解液中加入适量的沉淀剂,可使Cu2+、Fe3+、Ag+等离子沉淀而分离。
二、工艺条件及过程
(一)工艺流程(见图1)
图1 硝酸铅制备工艺流程
(二)工艺条件
1、酸解工艺条件的选择
(1)液固比:精铅矿粉—硝酸—水体系的反应流动性较好,由实验表明液固比对浸出率无大的影响,液固比的选择主要取决于硝酸铅的溶解度,选择较小的液固比以减少后续工序的蒸发量,取液固比2.1~2.3∶1。
(2)用酸量:矿粉中铅的浸出率随加酸量的增大而增大,但同时杂质离子的浸出率也显著增大,从除杂消耗、酸消耗等方面考虑,选择加酸系数1.1较为适宜。见表2。
表2 用酸量对酸解率的影响
注:加酸系数=实际加酸量/理论加酸量(以Pb计)
(3)反应温度:由于酸解反应放热,在无外加热的情况下,反应初始体系自发升温,至加酸完毕,体系温度约为60℃,提高温度,可使反应更加快速、完全,但同时应考虑到硝酸的分解及设备腐蚀问题。选择70℃~75℃较为适宜。见表3。
表3 反应温度对酸解率的影响
(4)反应时间:随着反应时间的延长,Pb的浸出率提高,但达到40min后,再延长时间时浸出率已无明显改变。反应时间不足,浸出液显红棕色,说明部分硝酸未参加反应并已在溶液中分解为二氧化氮。
表4 反应时间对酸解率的影响
综合各种因素,选择如下条件为酸解的适宜条件:加酸系数111,反应温度70℃~75℃,反应时间40min,液固比211~2.3∶1。
2、浸取液的净化
浸取液的组成(g/L):Pb 230,Zn 2~27,Cu0.9,Fe 1.5,Ag微量。浸取液因含有Cu2+、Fe3+等离子而显蓝绿色。在适当的条件下,加入适量的沉淀剂可使Fe3+、Cu2+及微量的Ag+沉淀,过滤除去,得浅草绿色溶液。
3、母液中锌含量的控制指标
在上述酸解条件下,铅矿中锌的浸出率在50%左右,随着循环次数的增加,Zn2+逐步积累于母液中。查得Pb(NO3)2、Zn(NO3)2的溶解度见表5。
表5 Pb(NO3)2、Zn(NO3)2的溶解度(g/100gH2O)
由表5可见,Zn(NO3)2和Pb(NO3)2的溶解度都随温度的升高而升高,且Zn(NO3)2的溶解度远远大于Pb(NO3)2的溶解度。在室温下结晶Pb(NO3)2,循环12次母液中锌的含量达42g/L时,仍远远小于Zn(NO3)2的饱和浓度。试验已证明完全可以得到符合标准的Pb(NO3)2产品。
结晶母液含Pb约140g/L~150g/L,当母液中锌含量达45g/L以上时,Pb、Zn的摩尔比约为1∶1,为保证产品质量,防止结晶夹带Zn2+影响产品纯度,控制母液中Zn2+含量在45g/L以下。
(三)工艺过程
按上述工艺条件将母液(或清水)放到酸解罐中,开动搅拌,分别加矿粉、硝酸,加料完毕后,加热使之在70℃~75℃反应40min。加入适量的沉淀剂除去杂质离子,趁热过滤。
在此条件下,铅的浸出率可达85%以上。将滤液置于蒸发器中,加浓硝酸,调pH值小于2,蒸发至103.5℃时,停止加热,自然冷却至室温,离心分离。母液返回配料,循环若干次以后,处理,排放。
湿晶于120℃干燥。铅的收率可达80%以上。
三、产品质量及技术经济比较
本方法于经过改造而成的年产1000t硝酸铅的工业装置上生产,产品硝酸铅的主含量可达99%以上,杂质含量指标均符合QJ/EHG02101-90标准。见表6。
表6 产品质量指标(企标)
两种工艺主要原材料单耗(t/t),见表7。
表7 两种工艺主要原材料单耗(t/t)
硝酸铅产品的原料费约占生产成本的75%左右。两种工艺所得产品的成本差异主要由原料铅矿粉或铅锭、硝酸的消耗量及价格决定。设铅矿粉法的原料费为Y1,铅锭法的原料费为Y2,则两种工艺主要原料费按下式计算:
Y1=0.802×矿粉价格+0.82×硝酸价格+其它辅料费
Y2=0.65×铅锭价格+0.51×硝酸价格
四、三废处理
生产中产生废气NOx、废渣(含Pb2+)和少量车间冲洗废水,另外,需定期处理循环若干次后的母液。
废气的处理仍按原工艺方法处理,用碱液(或石灰乳)吸收后排放,并可同时回收副产亚硝酸钠。
此工艺的出渣率为40%,用Na2S和石灰乳处理封闭Pb2+后,弃置。若原矿银品位较高,此渣的银品位又提高了一倍,可作为银矿提供给冶炼厂,由此进一步降低了主产品硝酸铅的成本。
母液的循环次数及铅的分布:母液的循环次数取决于矿的品位高低及锌的含量,即取决于铅锌比的大小。铅锌比越大,循环次数越多。
当母液中锌含量达45g/L以上时,母液不再返回配料,经石灰和Na2S处理后,滤出废渣弃置,废水排放。本试验中,铅的分布见表8。循环12次后,母液中锌含量为42g/L,不再返回配料,排放掉的铅占总投入铅量的2.2%,排放掉的HNO3占总投入量的1.65%。可见,母液排放及后处理对成本核算影响较小。
表8 铅的分布(以Pb计/g)
五、结果及讨论
1、用精铅矿粉代替金属铅锭生产硝酸铅是可行的,产品质量稳定。在矿粉与铅锭价格相差较大的情况下,此工艺具有较高的经济效益。
2、采用此方法可在原工艺生产线上稍作改造即可进行生产,投资少。
3、本工艺对铅矿中的银起到富集作用。
4、酸解过程中,由于矿粉浮选剂的影响,反应生成的大量气体在料浆上层聚积,影响投料速度,设备利用率降低。
参考文献
1、天津化工研究院等编.无机盐工业手册.化学工业出版社,1995.
2、北京师范大学等编.无机化学.人民教育出版社.982.
3、武汉大学主编.分析化学.高等教育出版社.990.
4、中南矿冶学院有色金属冶炼教研室编,有色重金属冶金学,冶金工业出版社.959.