处理露天开采贫矿石的二选厂原设计为一段磨矿,中矿逐级返回的流程。由于矿石的二选厂原设计为一段磨矿,中矿逐级返回的流程。由于矿体次生蚀变严重,产出粗,中,细粒结构,蚀变强弱不同的多种类型矿石,可选性差别明显,且难选,指标低,平均回收率仅为镍55%,铜45%左右。原设计矿石一次磨到65-70%-0.074毫米,不但使45-50%的镍铜分布到-0.04毫米粒级中。而且蛇纹石,绿泥石,滑石,碳酸盐等大量矿泥污染硫化物表面,且消耗药剂。改为两段磨浮流程后,一,二段磨矿细度分别为55%和70%-0.074毫米,并将一段浮选浓度降为28%。二段24%,镍的回收率提高了5%左右。
降低浮选浓度后,适当增加浮选槽的数量,以保证浮选时间在55分钟以上。还通过增加的主轴转速,提高充其量等措施改善了浮选机效率。使用丁基铵黑药代替丁基黄药,可不用活化剂硫酸铜,浮选指标并不降低。目前,禁用碳酸钠,乙基黄药和丁基铵黑药,用量比原来下降。通过以上各项措施,镍的回收率可稳定在89-90%,铜的回收率82-85%。混合精矿中铂族元素的回收率也相应得到提高,铂,钯回收率达80%以上,富集比3-4倍,铑,铱。锇,钌可回收近70%。