某银矿氰化厂生产能力及回收率提高的新途径

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:180
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一、引言

土耳其EtibankGumuskoy矿有5种不同类型的矿石,其矿物组成和化学成分各不相同。该矿细粒化过程一直是将混合原矿全部碎磨成矿泥。混合原矿粘土矿物含量近15%,该矿银回收率60%左右。矿石中含有影响高效破碎和筛分的粘土矿物,因而导致破碎机给矿量上不去。此外,众所周知,粘土类不仅给液固分离流程带来一些麻烦,药剂耗量增多,而且还降低贵属在氰化溶液中的溶解作用。据报道,把粘土矿物从多金属银矿石中分离出去,净化了矿物组分,氰化效率将会改善。

我们对一直应用于该氰化厂的整个细粒化工艺进行初步可行性研究,以与本次研究脱泥矿石的氰化进行对比。

二、物料与方法

(一)物料

对该厂很有代表性的混合矿石进行试验研究。用于氰化试验各类矿石的混合比如下:

硅质凝灰岩       50%

蚀变凝灰岩       l5%

矿石     15%

白云质矿石       10%

原工艺尾矿      10%

混合矿石试样的部分化学分析结果列于表1。

表1  混合矿石部分化学分析

组分,%

含量

Ag,ppm

275

SiO2

44.62

BaSO4

13.82

Pb

1.18

Zn

2.74

Sb

0.54

矿物分析表明,大多数银是以深红银矿、辉银矿、银黝矿以及自然银等形式存在的。矿藏银的粒度一般小于50μm。重晶石、方矿、白铅矿、辉矿、石英、白云石、闪矿、硬锰矿、氢氧化铁和粘土矿物组成了脉石矿物。

(二)方法

物料经过24h浸泡.用30mm至0.038μm粒级进行湿法筛分试验,以保证所提出的技术、经济指标能优于该厂现行作业效果。据此确定银损失量最小的矿泥的数量。

接着,对未脱泥试样进行氰化,同时对脱泥试样试验,以获取最佳浸出参数。

氰化试验是在开口烧杯中进行的,烧杯容积为2L,搅拌装置为转速400rpm的机械搅拌器。氰化固体物料200g,药剂为纯度98.5%的氰化纳和纯氢氧化纳。定期分析浸出液Ag、CaO和CN以便使药剂浓度保持不变,对PH值和O2也进行检测。每次试验结束,都用原子吸收光谱仪测定贵液和浸渣,用硝酸银滴定测定浸出液游离氰化物浓度。

根据原矿脱泥氰化所获得的数据进行了成本分析,表明通过预处理带来的好处颇多。

三、结果

(一)先浸泡脱泥,再湿法筛分

24h浸泡后,湿法筛分分析结果见表2。

表2  脱泥试样筛分分析结果

粒级,mm

含量,%

试样品位,g/t

分布率,%

-100+30

37.1

294

39.9

-30+6

18.0

385

25.3

-6+1

12.3

341

15.3

-1+0.210

8.8

246

7.9

-0.210+0.038

9.0

199

6.6

-0.038

14.8

92

5.0

总计

100.0

273

100.0

浸泡使得粘土完全分散.累计14.8%的物料(银损失其中的量为5%),粒度小于0.038mm。因而脱泥试样银含量从273g/t增至305g/t。

(二)氰化

在Gurouskoy银选厂,按类似的条件,对未脱泥混合矿石进行了氰化试验,结果如下:

选厂条件

给料粒度             0.150mm

固体颗粒重量百分比   30%

矿浆温度             室温

溶液pH值             11.0~11.5

氰化钠浓度           15g/L

硝酸铅用量            350g/t

浸出时间               48h

浸出结果

银浸出率               56%          

氰化钠单耗            2.5kg/t

氧化钙单耗             8.6kg/t

随后,根据最佳试验参数,对脱泥矿样(浸泡过的矿石)进行氰化,以比较银浸出率和药剂耗量。此项研究所获得的结果如下:

试验条件

给料粒度              -0.106mm

固体颗粒重量百分比   30%

矿浆温度              室温

氰化钠浓度           1.5g/L

浸出时间              48h

浸出结果

银浸出率              63.8%

氰化钠单耗           1.5kg/t

氧化钙单耗           9.0kg/t

脱泥原矿其浸出率约60.6%,而在特定试验条件下,浸出率可达到63.8%。根据这一试验数据,与选厂条件相比,银浸出率增加了8.2%,氰化钠单耗降低了40% ,不过后一试验,石灰单耗增加了12.5%左右,原因是溶液中pH值略为高些。

四、成本分析

根据本次试验所获得的结果,就生产能力、银总回收率以及药耗消耗等方面,对两种方法进行了成本基础分析,所有的计算都是以选厂满负荷作业为基础而进行的。

(一)现行作业经济评价

银氰化选厂现行作业成本数据如下:

选厂年生产能力       100万t/a

选厂银浸出率           56.0%

银总回收率(包括液固分离、脱泥和精炼等工序)   50.4%

年产银量               l0.08万t/a

年氰化钠用量           2500t/a

年氰化钙用量          8600t/a

絮凝剂用量          70t/a (每吨矿石絮凝剂用量0.07kg)

(二)新方法经济评价

原矿脱泥氰化成本数据如下:

选厂年生产能力        117万t/a

选厂年氰化量          100万t/a (银品位224g/t)

选厂银浸出率           63.8%

银总回收(包括液固分离、脱泥和精炼等工序)  57.4%

年产银量             l2.9万t/a

年氰化钠用量         1500t/a

年氧化钙用量         9000t/a

年销酸铅用量         350t/a

年絮凝剂用量         40t/a(每吨矿石絮凝剂用量0.04kg)

(三)两种工艺成本分析

两种工艺(工艺a和工艺b)成本分析归纳如下:

表3  总收入

产品

单价

美元/kg

数量

t

选厂总收入,百万美元

现工艺(a)

新工艺(b)

a)金属银

190.0

100.8

19.152

b)金属银

190.0

128.576

24.429

 

表4  总费用

项目

单价

美元/kg

数量

t

总费用,百万美元

现工艺(a)

新工艺(b)

a)氰化钠用量

1350

2500

3375

b)氰化钠用量

1350

1500

2025

a)氧化钙用量

38

8600

0.327

b)氧化钙用量

38

9600

0.342

硝酸铅用量

1500

350

0.525

0.525

a)絮凝剂用量

3010

70

0.211

b)絮凝剂用量

3010

40

0.120

b)选厂费用 (浸泡+筛分)

0.16美元/t

1170000

0.187

总计

4438

3199

银选厂如采用本次研究所介绍的新方法,年净收益可增加到527.7万美元.而年费用可降低123.9万美元。

五、结论

氰化前,对矿石进行脱泥处理,可在技术上和经济上带来益处。在Etihank百年银选厂增加一套脱泥装置,可创造总计约660万美元的额外收入,此外,还化解了与破碎和筛分有关的所有难题

标签: 银矿
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