一、引言
土耳其Etibank-Gumuskoy银矿有5种不同类型的矿石,其矿物组成和化学成分各不相同。该矿细粒化过程一直是将混合原矿全部碎磨成矿泥。混合原矿粘土矿物含量近15%,该矿银回收率60%左右。矿石中含有影响高效破碎和筛分的粘土矿物,因而导致破碎机给矿量上不去。此外,众所周知,粘土类不仅给液固分离流程带来一些麻烦,药剂耗量增多,而且还降低贵金属在氰化溶液中的溶解作用。据报道,把粘土矿物从多金属银矿石中分离出去,净化了矿物组分,氰化效率将会改善。
我们对一直应用于该氰化厂的整个细粒化工艺进行初步可行性研究,以与本次研究脱泥矿石的氰化进行对比。
二、物料与方法
(一)物料
对该厂很有代表性的混合矿石进行试验研究。用于氰化试验各类矿石的混合比如下:
硅质凝灰岩 50%
蚀变凝灰岩 l5%
含锰褐铁矿石 15%
白云质矿石 10%
原工艺尾矿 10%
混合矿石试样的部分化学分析结果列于表1。
表1 混合矿石部分化学分析
组分,% | 含量 |
Ag,ppm | 275 |
SiO2 | 44.62 |
BaSO4 | 13.82 |
Pb | 1.18 |
Zn | 2.74 |
Sb | 0.54 |
矿物分析表明,大多数银是以深红银矿、辉银矿、银黝铜矿以及自然银等形式存在的。矿藏银的粒度一般小于50μm。重晶石、方铅矿、白铅矿、辉锑矿、石英、白云石、闪锌矿、硬锰矿、氢氧化铁和粘土矿物组成了脉石矿物。
(二)方法
物料经过24h浸泡.用30mm至0.038μm粒级进行湿法筛分试验,以保证所提出的技术、经济指标能优于该厂现行作业效果。据此确定银损失量最小的矿泥的数量。
接着,对未脱泥试样进行氰化,同时对脱泥试样试验,以获取最佳浸出参数。
氰化试验是在开口烧杯中进行的,烧杯容积为2L,搅拌装置为转速400rpm的机械搅拌器。氰化固体物料200g,药剂为纯度98.5%的氰化纳和纯氢氧化纳。定期分析浸出液Ag、CaO和CN-,以便使药剂浓度保持不变,对PH值和O2也进行检测。每次试验结束,都用原子吸收光谱仪测定贵液和浸渣,用硝酸银滴定测定浸出液游离氰化物浓度。
根据原矿脱泥氰化所获得的数据进行了成本分析,表明通过预处理带来的好处颇多。
三、结果
(一)先浸泡脱泥,再湿法筛分
24h浸泡后,湿法筛分分析结果见表2。
表2 脱泥试样筛分分析结果
粒级,mm | 含量,% | 试样品位,g/t | 分布率,% |
-100+30 | 37.1 | 294 | 39.9 |
-30+6 | 18.0 | 385 | 25.3 |
-6+1 | 12.3 | 341 | 15.3 |
-1+0.210 | 8.8 | 246 | 7.9 |
-0.210+0.038 | 9.0 | 199 | 6.6 |
-0.038 | 14.8 | 92 | 5.0 |
总计 | 100.0 | 273 | 100.0 |
浸泡使得粘土完全分散.累计14.8%的物料(银损失其中的量为5%),粒度小于0.038mm。因而脱泥试样银含量从273g/t增至305g/t。
(二)氰化
在Gurouskoy银选厂,按类似的条件,对未脱泥混合矿石进行了氰化试验,结果如下:
选厂条件
给料粒度 -0.150mm
固体颗粒重量百分比 30%
矿浆温度 室温
溶液pH值 11.0~11.5
氰化钠浓度 15g/L
硝酸铅用量 350g/t
浸出时间 48h
浸出结果
银浸出率 56%
氰化钠单耗 2.5kg/t
氧化钙单耗 8.6kg/t
随后,根据最佳试验参数,对脱泥矿样(浸泡过的矿石)进行氰化,以比较银浸出率和药剂耗量。此项研究所获得的结果如下:
试验条件
给料粒度 -0.106mm
固体颗粒重量百分比 30%
矿浆温度 室温
氰化钠浓度 1.5g/L
浸出时间 48h
浸出结果
银浸出率 63.8%
氰化钠单耗 1.5kg/t
氧化钙单耗 9.0kg/t
脱泥原矿其浸出率约60.6%,而在特定试验条件下,浸出率可达到63.8%。根据这一试验数据,与选厂条件相比,银浸出率增加了8.2%,氰化钠单耗降低了40% ,不过后一试验,石灰单耗增加了12.5%左右,原因是溶液中pH值略为高些。
四、成本分析
根据本次试验所获得的结果,就生产能力、银总回收率以及药耗消耗等方面,对两种方法进行了成本基础分析,所有的计算都是以选厂满负荷作业为基础而进行的。
(一)现行作业经济评价
银氰化选厂现行作业成本数据如下:
选厂年生产能力 100万t/a
选厂银浸出率 56.0%
银总回收率(包括液固分离、脱泥和精炼等工序) 50.4%
年产银量 l0.08万t/a
年氰化钠用量 2500t/a
年氰化钙用量 8600t/a
年絮凝剂用量 70t/a (每吨矿石絮凝剂用量0.07kg)
(二)新方法经济评价
原矿脱泥氰化成本数据如下:
选厂年生产能力 117万t/a
选厂年氰化量 100万t/a (银品位224g/t)
选厂银浸出率 63.8%
银总回收(包括液固分离、脱泥和精炼等工序) 57.4%
年产银量 l2.9万t/a
年氰化钠用量 1500t/a
年氧化钙用量 9000t/a
年销酸铅用量 350t/a
年絮凝剂用量 40t/a(每吨矿石絮凝剂用量0.04kg)
(三)两种工艺成本分析
两种工艺(工艺a和工艺b)成本分析归纳如下:
表3 总收入
产品 | 单价 美元/kg | 数量 t | 选厂总收入,百万美元 | |
现工艺(a) | 新工艺(b) | |||
a)金属银 | 190.0 | 100.8 | 19.152 | |
b)金属银 | 190.0 | 128.576 | 24.429 |
表4 总费用
项目 | 单价 美元/kg | 数量 t | 总费用,百万美元 | |
现工艺(a) | 新工艺(b) | |||
a)氰化钠用量 | 1350 | 2500 | 3375 | |
b)氰化钠用量 | 1350 | 1500 | 2025 | |
a)氧化钙用量 | 38 | 8600 | 0.327 | |
b)氧化钙用量 | 38 | 9600 | 0.342 | |
硝酸铅用量 | 1500 | 350 | 0.525 | 0.525 |
a)絮凝剂用量 | 3010 | 70 | 0.211 | |
b)絮凝剂用量 | 3010 | 40 | 0.120 | |
b)选厂费用 (浸泡+筛分) | 0.16美元/t | 1170000 | 0.187 | |
总计 | 4438 | 3199 |
银选厂如采用本次研究所介绍的新方法,年净收益可增加到527.7万美元.而年费用可降低123.9万美元。
五、结论
氰化前,对矿石进行脱泥处理,可在技术上和经济上带来益处。在Etihank百年银选厂增加一套脱泥装置,可创造总计约660万美元的额外收入,此外,还化解了与破碎和筛分有关的所有难题。