含砷低品位氧化金矿石柱浸研究

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:752

    由于黄资源的日益匮乏,低品位金矿越来越被国内外重视,为了合理地利用这一部分黄金资源,很多研究单位提出了利用“堆浸”工艺回收低品位金矿中的贵金属,以下是为含低品位氧化金矿“堆浸”生产而选择的柱浸试验工艺。

    一、矿物性质

    (一)矿物组成

    本次试验样品是采自广东省某金矿点,样品总体上氧化程度较高,矿石质地较疏松、块状,矿石的主要金属矿物为:褐矿、黄铁矿、毒砂等,非金属矿物主要为:石英粘土矿物等,矿石主要矿物组成见表1。

表1  主要矿物组成%

矿物名称

褐铁矿

黄铁矿

毒砂

石英

粘土矿物

土矿

合计

含量

5

1

0.5

42

46

3

97.5

   
    矿石的多元素分析见表2。

表2  矿石的多元素分析%

元素

Au g/t

Ag g/t

C

S

As

TFe

FeO

含量

3.38

27.8

0.17

0.16

0.434

4.76

0.76

元素

Fe2O3

Cu

Pb

Sb

SiO2

CuO

AlO3

含量

5.96

0.016

0.042

0.13

62.30

0.23

18.06

   
    (二)金的赋存状态

    金在矿石中绝大多数以不可见金形式存在,矿样经水筛后,经反复淘洗,在<0.075mm精矿中,用显微镜反复寻找,仍未发现金,而经人工重砂方法提纯,褐铁矿,黄铁矿两种主要金属矿物进行单矿物分析,金在金属矿物中的占有率约为30%。

    二、室内柱浸研究试验

    由于该矿石金品位低,仅3.38g/t,且属于氧化程度较高的风化型矿。根据这一特点,该矿石较适合“堆浸”回收其中的金。本次试验即是为“堆浸”生产提供设计依据而进行的。

    试验主要在矿石粒度、1#试剂浓度、NaCN浓度等方面对矿石进行了研究。

    (一)矿石的粒度

    本次试验在矿石的粒度上我们采用了三级:25mm级、20mm级和15mm级,并且把矿石缩分成4份,25mm级1份定为A1,20mm级2份定为B1和B2,15mm级1份定为C1,柱浸试验采用的柱子为直径100mm,高4000mm的塑料管4根。

    把4份矿石A1、B1、B2、C1分别装在4根柱子中,各柱装柱重量如表3所示。

表3  矿石装柱重量kg

序号

A1

B1

B2

C1

重量

43.0

430.

42.0

41.5

   
    (二)预处理条件

    根据以往各种预处理剂对金矿的氰化效果的影响,我们认为1#试剂对矿石的预处理效果最好。所以在预处理方面我们采用1#试剂作预处理剂。而在浓度方面,我们采用了1%的1#试剂和2%的1#试剂两种浓度进行试验,并对A1,B1,C1用2%的1#试剂预处理,B2用1%的1#试剂预处理,1#试剂喷淋强度采用0.8L/(h·m2)。

    (三)NaCN浓度

    NaCN浓度为1.0g/L;喷淋强度为0.8L/(h·m2)。各柱采用的试验条件如表4所示。

表4  各柱试验条件

序号

试验条件

A1

粒度25mm

2%的1#试剂预处理

1.0g/L NaCN

氰化喷淋强度0.8L/(h·m2

B1

粒度20mm

2%的1#试剂预处理

1.0g/L NaCN

氰化喷淋强度0.8L/(h·m2

B2

粒度20mm

1%的1#试剂预处理

1.0g/L NaCN

氰化喷淋强度0.8L/(h·m2

C1

粒度15mm

2%的1#试剂预处理

1.0g/L NaCN

氰化喷淋强度0.8L/(h·m2

   
    (四)喷淋操作过程

    柱浸喷淋分两个阶段:1#试剂喷淋,NaCN喷淋,1#试剂喷淋采用每天连续喷淋15h,间隔9h氧化,连续进行15d。

    NaCN喷淋采用每天连续喷淋12h,间隔12h连续15d。1#试剂预处理过程中,A1柱、B1柱、C1柱喷淋到15d,pH值达到11.5~12,而B2柱喷淋到20d,pH值达到11.5~12,此种现象是由于A1柱、B1柱、C1柱用2%1#试剂预处理,而B2柱是用1%1#试剂预处理,高浓度1#试剂对矿石处理效果较好。B2柱1#试剂消耗5.12g/t,A1柱、B1柱、C1柱平均消耗1#试剂6.12kg/t。

    NaCN氰化喷淋过程中,各柱喷淋到14d,喷淋液金含量均降到lmg以下,个别达到0.00mg/L,NaCN也不消耗,达到平衡点,喷淋过程每隔两天取一次样,氰化结果如表5所示。

表5  柱浸氰化结果

序号0

氰化出Au

金属量mg

尾渣中Au

金属量mg

氰化率%

A1

B1

B2

C1

141.98

143.12

117.88

159.92

16.34

16.77

22.68

15.36

89.68

89.51

83.86

91.24

   
    试验结果表明,采用1#试剂预处理——再氰化流程对该矿是较合适的。

    由于1#试剂预处理作用,使该氧化金矿的氰化效果大大改善,氰化速度大大提高,氰化时间仅用了14d。

    分析以上结果:B2因采用了1%的1#试剂预处理,其氰化率也略低(83.86% ),而A1、B1、C1采用2%的1#试剂预处理,氰化率相对也较高分别为:89.68% 、89.51% 、91.24% 。

    从粒度方面来分析:A1为25mm,B1为20mm,C1为15mm,C1氰化率最高达91.24% ,但也仅比A1,B1高出百分之一点多,故粒度方面对氰化率影响不大。

    NaCN消耗到14d也就基本上不消耗,NaCN消耗量如表6所示。

表6  各柱NaCN消耗量

序号

矿重kg

加入NaCN量g

剩余NaCN量g

NaCN消耗量kg/t

A1

B1

B2

C1

43

43

42

41.5

16.8

16.8

16.8

16.8

7.49

7.85

8.75

7.50

0.174

0.182

0.208

0.181

   
    从表中可以看出,B2因用1%的1#试剂预处理效果较差些,NaCN消耗量相应增大到0.208kg/t,氰化率也略低。

    (五)活性炭吸附

    采用搅拌吸附,时间24h。活性炭吸附结果见表7。

表7  活性炭吸附结果

原液体积ml

原液Au含量mg/L

原液Au总量mg

余液体积ml

余液Au含量mg/L

500

12.08

6.04

518

0.28

   
    活性炭吸附率为:

    三、结语

    (1)细粒嵌布的金矿较难氰化,但经本试验结果证明,对氧化程度较高的细粒嵌布的金矿,采用本工艺流程可获得83%~91.24%的较高指标。

    (2)本试样采用1#试剂预处理——氰化流程较为合适,并在1#试剂,NaCN耗量可降到较低水平,矿石中含有一定量的砷化物不利于氰化,但对氰化浸出影响不大。

    因此,对这种含砷低品位氧化金矿的堆浸生产,我们推荐采用1#试剂预处理——氰化流程,有助于充分利用黄金资源,其经济及社会效益将是可观的。

标签: 金矿
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