表1 样品分析结果/%
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | LOI | SiO2/Al2O3 | 白度 |
含量 | 42.99 | 38.04 | 0.17 | 0.74 | 16.52 | 1.92 | 24.5 |
表2 煅烧温度对白度的影响
温度/℃ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
白度/% | 50.4 | 64.7 | 80.3 | 87.9 | 89.4 | 88.7 |
表3 煅烧时间对白度的影响
恒温时间/min | 50 | 100 | 150 | 200 |
产品白度/% | 79.8 | 82.4 | 85.4 | 85.9 |
2.1.3升温制度的制定 煤燃烧过程中,400~450℃时,热解生成可燃气体扩散燃烧,较易完成;500~650℃则在固态焦炭表面进行燃烧,此阶段除要求颗粒达到一定细度外,氧的提供也要及时充足,焦炭表面燃烧才能充分,否则容易产生焦化现象,形成一种各向异性的有机物和炭的中间相,只有在1200~1400℃才能充分燃烧,而达此温度会使高岭土转变为高硬度的莫来石及方石英。因此,煅烧脱碳自室温至最终温度一直采用均速升温不够科学,根据煤的燃烧特性我们制定了阶段性升温与在几个关键温度点(如500~650℃)进行适当恒温的温度制度(见表4)。另外由于物料在高温电炉中是静态燃烧,为保证供氧充足、燃烧充分,整个煅烧过程对物料进行了几次适当搅动,以免形成中间相。 2.2氯化焙烧除铁、钛 人们通常采用化学漂泊法及其它的化学方法如盐酸、硫酸及草酸酸浸法等除铁,这些方法虽能去除大部分铁,但对钛却无效,且工艺复杂。本试验所用原料钛含量相对于铁则偏高,因此不适宜采用此类方法。 高温含氯空气可将铁、钛的氧化物转化为低溶点高挥发性的FeCl3(沸点315℃)及TiCl4(沸点136℃),碳则转化为CO、CO2,从而使C、Fe及Ti与高岭土分离。氯化焙烧可直接通氯气,也可添加固体氯化剂使其复分解产生氯气。试验中采用在煅烧过程中添加一定量的固体氯化剂的方法,当温度升至550~700℃(物料自身温度)以后,固体氯化剂在一些原料自身产生的催化剂组分SO2、SiO2、H2O作用下发生分解,产生的Cl2或HCl将铁、钛的氧化物转化为FeCl3及TiCl4,从而达到增白目的。 试验中将氯化焙烧溶入煅烧工艺中同时进行,只将升温制度稍加调整,即在700℃适当恒温,以保证固本氯化剂分解。煅烧最终温度,具体升温制度见表4,不同氯化剂用量对比试验结果见表5。
表4 升温制度
温度/℃ | 室温~500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700~980 | 980 |
恒温时间/min | 3~5℃/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3~5℃/min | >120 |
表5 氯化剂用量的白度的影响
氯化剂用量/% | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
白度/% | 89.8 | 92.8 | 93.3 | 93.6 | 92.4 |
试验中发现,3%~5%的氯化剂用量(接近氯化剂与铁、钛氧化物反应的摩尔比)效果较佳,用量大产品的硬度明显增大,使得白度降低。 另外在原料中加入4%的氯化剂匀速升温至980℃,恒温时间达6min以上,结果白度也一直难以达到93%,这证明升温制度的运用是行之有效的。 3、结语 经过试验研究对此煤系高岭土制定的增白工艺流程简单,效率高,煅烧升高制度配合适量的氯化剂用量使最终白度不加氯化剂、匀速升温的基础上提高了3%~4%,证明此方法是该煤系高岭土较佳的增白方法。最终产品经检测Fe2O3为0.11%,TiO2为0.29%。在此基础上进行粒度分级或湿法超细粉碎,即可得到双90型(即白度≥90%、细度-2μm含量≥90%)造纸涂料级煅烧高岭土。
参考文献[1]陶著主编,煤化学[M],北京:冶金工业出版社,1984,194-200。[2]陆银平,李凯琦,煤系高岭岩质量评价方法及深加工方向探讨[J],中国非金属矿工业导刊,2002,27(3):9-11。[3]安家驹,王伯英,实用精细化工辞典[M],北京:轻工业出版社,1988,891-893。[4]许时,矿石可选性研究[M],北京:冶金工业出版社,1983,207。THE PROCESS RESEARCH FOR RAISING WHITENESS OF CERTAINHIGH-QUALFTY COAL-SERIES KAOLINELIU Xuan,ZHANGJun,CHEN Wei(Shandong Institute and Laboratory of Geological Science,Ji,nan 250013,China)ABSTRACTAccording to the property of certain high-quality coal-series kaoline,the process research has been done for raising whiteness of the kaoline,The flowsheet developed for raising whiteness is simple and high efficient,The whiteness of the final product is more than 95%,and therefore meet very well the demands of calcined kao-line used for making paper and dope.KEY WORDS:coal-series kaoline; whiteness; calcining; chloridizing