尾矿回收萤石提高资源利用率

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:894

浙江龙泉砩矿采选联合工程投产已30余年,矿石性质比较复杂,主要由萤石石英萤石方解石石英-萤石矿组成,95年以前因选矿工艺不合理,没有再磨流程,一精选扫尾丢弃,造成大量萤石资源排入尾矿,尾矿中CaF2含量平均在28.5%以上,选矿回收率在75%左右。资源浪费严重,为了充分利用矿产资源,浙江龙泉砩矿有限责任公司2009年投入800万元。新建一条年处理尾矿12万吨、回收萤石精矿2.8万吨的浮选厂,现就工艺流程中的难点与兄弟矿山进行技术交流。

一、尾矿脱泥

尾矿中含泥量较高,我公司通过实验采用二段脱泥办法,解决了磨矿较细时,矿浆泥化严重,萤石可浮选性变差的问题,具体情况如下:

1、磨矿前脱泥

把尾矿抽入一台¢12米浓缩机进行脱泥,溢流中含泥达6%左右,含萤石在1.5%左右,脱泥效果较好。

2、利用粗钻、精选脱泥

一段磨矿细度控制-200目55%左右,达到磨矿后不产生泥化现象,入选浓度为25%~28%,进过粗选、I精选后率脱泥,I精选的作业回收率控制在93%以上,精选矿中含泥量基本达到了以后五次精选的要求。脱泥效果较佳。

二、采用旋流器组-高效磨矿机提高磨矿细度

再磨前利用高效旋流器组进行分级,溢流中-270目超过80%,萤石达到了单体解离。再磨与旋流组组成闭路磨矿。

再磨机采用¢1500×4200格子型球磨机,该磨机磨矿效率较高,排矿中-270目达70%以上。有效的解决了磨矿细难度的问题。

通过采用以上办法,我公司尾矿综合利用项目采用粗磨前脱泥-一段粗磨-粗选、精选脱泥-精选精矿分级再磨-五次精选的工艺流程,去的了精矿CaF2含量98%以上,SiO2含量小于1%,回收率达到82%以上的好指标,年产萤石精矿2.8万吨,充分利用尾矿变废为宝,体现较好的经济效益和社会效益。

标签: 尾矿
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