高炉冶炼锰铁提高锰回收率的措施

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:178

高炉冶炼尽管与冶炼生铁有许多共同点.但更有其自身的特点。最大的不同点是锰比铁难还原。锰的回收率可以在60~90%的范围波动,而不象生铁冶炼时,铁几乎全部还原到产品中去。根据这一特点,决定了冶炼锰铁时提高锰的回收率对产量、质量、消耗和成本都有重要的多用。因此,提高锰的回收率是锰铁生产的一项重要的技术政策。

一、提高锰回收率的重要意义

(一)降低锰矿消耗

提高锰的回收率,可以大幅度地降低锰矿消耗,节约贵重的锰矿资源,这是高炉冶炼锰铁的一大特点。在不用属附加物的情况下,高炉冶炼生铁的矿比取决于入炉锰矿的平均品位,而锰铁的矿比则取决于入炉的平均含锰量和锰的回收率。计算公式如下:

            (1)

式中Q矿-矿比,kg/t

     650-标准锰铁的锰量,kg/t

     Mn-炉矿平均含锰量,%

     ηMn-锰的回收率,%

1990年新余钢铁厂入炉平均古锰26.92%.锰的回收率平均为85.53%.而60年代初平均回收率为65%。按(1)式计算,由于锰回收率的提高,单位产品可降低锰矿消耗892kg/t,相当于每提高锰回收率1%.可降低锰矿消耗44.6kg/t;按年产17万t产量计,则可节约锰矿15.16万t。

(二)降低焦比

提高锰的回收率,可以大幅度地降低入炉焦比,这是锰铁高炉区别于生铁高炉的又一特点。在不用金属附加物时,生铁焦比仅取决于焦炭负荷和矿石品位;而锰铁焦比则要取决于焦炭负荷、矿石品位和锰的回收率。其计算公式如下:

        (2)

式中k-入炉焦比,kg/t

    Q-焦炭负荷,t/t

1990年新余钢厂高炉平均负荷为1.607t/t,其它条件同前,按(2)式计算.1990年入炉焦比为1758kg/t;如按60年代初平均锰回收率为65%计算,其焦比为2312kg/t,仅回收率提高一项就使焦比降低了554kg/t,相当于在现有原料条件下,每提高回收率1%.降低焦比27.7kg/t。

(三)提高产量

高炉产量的计算公式如下:

       (3)

将(2)式代入可得锰铁高炉产量计算式:

       (4)

式中Qy-年产量,t/y

    365-日历作业天数,d/y

    V-高炉有效容积,m3

    I-冶炼强度,t/m3·d

    η-休风率,%

1990年高炉休风率为1.72%.冶炼强度为1.085t/ m3·d其它条件同前,按(3)计算,由于回收率提高比60年代初增产41294t/d,增产率31.51%。相当于每提高回收率1%,高炉增产1. 57%。

(四)提高锰铁质量

提高锰的回收率,即在相同原料条件下,提高锰铁古锰量,降低音量,从而提高了锰铁质量。1990年本厂锰铁平均含[Mn]=67.28%,[P]=0.454%,如果以60年代初65%的回收率计算,锰铁成分将变为[Mn]=62.35%,[P]=0.570%。

(五)增加效益

按前所述计算结果,由于回收率提高,

1990年和60年代初比较,以年产17万t锰铁计,现行锰矿平均价格为421元/t(含进口锰矿),焦斑为244元/t。其效益为:

a   年节焦降低成本总额:        17×0.654×244=2298万元

b   年节约锰矿降低成本总辆:   15.16×421=6382万元

两项合计,降低消耗共计降低成本8682万元/a,相当于每提高1%的回收率,降低成本25.53元/t,由于回收率的提高,克服了原材料提价因素对企业经营效益的影响,使企业站稳了脚跟。

我国锰矿资源中,贫杂锰矿多,富矿少,随着钢铁工业的发展,锰矿供需矛盾突出,高炉用矿逐年贫化。提高锰的回收率,可以大幅度地节约锰矿消耗,可在一定程度上和锰矿供需矛盾。

二、提高锰回收率的主要措施

为了提高锰的回收率,必须弄清高炉冶炼锰铁时,锰在铁、渣和炉尘中的分配情况,查明锰在高炉生产过程中流失的去向,以便采取技术对策(表1)。

表1  1964年8月21-31日1#炉锰的平衡

收入量

铁中量

渣中量

炉顶损失

其他

合计

化学损失

机械损失

823.115t

593.691

138.096

6.391

54.248

30.689

823.115

100%

72.124

16.80

0.776

6.59

3.71

100

表l说明,以Mn形式流失于渣中的化学损失占入炉总锰量的16.80%,占流失总量的60.27%,其次为炉顶损失。这为制定提高锰回收率的措施指明了方向。

(一)降低渣中MnO

锰在渣中的化学损失可用下式计算:

            (5)

式中Mn失-锰在渣中的化学损失,kg/t

    O渣-渣量,kg/t

    55和71-分别为Mn和MnO的分子量

从上式可以看出,锰在渣中的化学损失与渣量和渣中MnO均成正比。矿石越贫、渣量越大,越要降低渣中MnO。主要措施:

1、改进选渣制度。目前本厂渣中MnO降到4~5%的水平,在国内外属领先地位。各个时期炉渣CaO/SiO2、MgO、MnO变化见表2。

表2  炉渣CaO/SiO2、MgO、MnO变化

时  期

CaO/SiO2

MgO(%)

MnO(%)

1960-1969年

1.18~1.34

1.91~5.46

12.31~17.83

1969-1979年

1.34~1.41

6.24~7.12

8.20~9.76

1980-1990年

1.40~1.52

8.56~9.97

4.04~5.31

2、改进炉料结构。采用生石灰作溶剂(1973年起),生产高CaO/SiO2、高MgO锰烧结矿(1980年起)。

以上措施的主要作用在于改善炉况顺行和改善炉内成渣条件,以促进锰的还原。

3、提高炉缸温度。锰在高炉内全部靠直接还原,消耗热量大,需要维持充足的炉温和充沛的热量。

提高炉渣CaO/SiO2和MgO,可以提高炉渣溶化温度,有利于提高炉缸温度。

提高风温。60年代初厂风温为745~931℃,1965年起,风温提高到年平均1000℃。

采用富氧鼓风。富氧鼓风能有效地提高炉缸温度.降低炉顶温度,1982年起利用转炉余气补充少量富氧。

从整个措施来看,提高CaO/SiO2和MgO,需要增加一定的渣量,但降低渣中MnO又臧少渣量,同时,由于锰回收率的提高又可降低渣铁比。倒如1979年4季度开始采取低MnO操作,其入炉矿的含Mn量与1979年和1982年大致相当,其渣量比较如表3。

可见降低渣中MnO,起到了减步渣量和降低炉渣中含锰量的双重作用。目前,通过降低MnO,使锰在渣中的化学损失降低到了10%左右。

表3  不周氧化锰时的渣量比较

年份

矿石含Mn(%)

CaO/SiO2

MgO(%)

MnO(%)

渣铁比(Kg/t)

1978

22.53

1.41

6.42

8.20

2389

1982

25.90

1.48

9.41

4.65

1965

(二)降低炉顶损失

锰在炉顶的损失,主要表现为机械吹损。降低炉顶损失的措施主要是:

1、锰矿水洗过筛,减少入炉粉末;

2、锰烧结矿槽下过筛,减少入炉料的含粉率。

通过这些措施,1984年.炉尘灰出量降到150kg/t,使炉顶损失降到4%以下。

(三)减少渣中机械损失

渣中机械损失,是将已还原出来的锰与铁一起混夹在炉渣中的损失。减步这部分损失的主要措施如下:

1、在铁口渣沟中设回收坑,创造渣中锰铁的沉降条件;

2、在渣场设置回收坑,回收渣缸中的锰铁;

3、人工手检炉前干渣的锰铁。

通过这些措施,使渣中机械损失降到了0.4%的水平。

三、结束语

(一)提高锰的回收率,是高炉冶炼锰铁的核心问题。回收率每提高l%,可以降低焦比27.7kg/t,降低矿比44.6kg/t,增产1.57%,降低成本25.53元/t。并可提高产品质量。

(二)锰的损失主要是以MnO形式进入渣中的化学损失,其次是炉顶损失和渣中机械损失。

(三)降低渣中Mn0是提高回收率的主攻方向,采用高CaO/SiO2、MgO渣操作,是降低渣中Mn0的有效措施。新余钢厂渣中Mn0降至4~5%的水平,在国内外属领先地位。

(四)在锰矿贫化,渣量大的情况下,新余钢厂回收率达到85%,在国内领先。渣量越大,越要降低渣中Mn0。下一步的努力方向应将MnO控制在3.5~4.5%,使其平均值控制在4%左右,使该项损失控制在10%以内。

标签: 锰铁
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