高炉冶炼锰铁尽管与冶炼生铁有许多共同点.但更有其自身的特点。最大的不同点是锰比铁难还原。锰的回收率可以在60~90%的范围波动,而不象生铁冶炼时,铁几乎全部还原到产品中去。根据这一特点,决定了冶炼锰铁时提高锰的回收率对产量、质量、消耗和成本都有重要的多用。因此,提高锰的回收率是锰铁生产的一项重要的技术政策。
一、提高锰回收率的重要意义
(一)降低锰矿消耗
提高锰的回收率,可以大幅度地降低锰矿消耗,节约贵重的锰矿资源,这是高炉冶炼锰铁的一大特点。在不用金属附加物的情况下,高炉冶炼生铁的矿比取决于入炉锰矿的平均品位,而锰铁的矿比则取决于入炉的平均含锰量和锰的回收率。计算公式如下:
(1)
式中Q矿-矿比,kg/t
650-标准锰铁的锰量,kg/t
Mn-炉矿平均含锰量,%
ηMn-锰的回收率,%
1990年新余钢铁厂入炉平均古锰26.92%.锰的回收率平均为85.53%.而60年代初平均回收率为65%。按(1)式计算,由于锰回收率的提高,单位产品可降低锰矿消耗892kg/t,相当于每提高锰回收率1%.可降低锰矿消耗44.6kg/t;按年产17万t产量计,则可节约锰矿15.16万t。
(二)降低焦比
提高锰的回收率,可以大幅度地降低入炉焦比,这是锰铁高炉区别于生铁高炉的又一特点。在不用金属附加物时,生铁焦比仅取决于焦炭负荷和矿石品位;而锰铁焦比则要取决于焦炭负荷、矿石品位和锰的回收率。其计算公式如下:
(2)
式中k-入炉焦比,kg/t
Q-焦炭负荷,t/t
1990年新余钢厂高炉平均负荷为1.607t/t,其它条件同前,按(2)式计算.1990年入炉焦比为1758kg/t;如按60年代初平均锰回收率为65%计算,其焦比为2312kg/t,仅回收率提高一项就使焦比降低了554kg/t,相当于在现有原料条件下,每提高回收率1%.降低焦比27.7kg/t。
(三)提高产量
高炉产量的计算公式如下:
(3)
将(2)式代入可得锰铁高炉产量计算式:
(4)
式中Qy-年产量,t/y
365-日历作业天数,d/y
V-高炉有效容积,m3
I-冶炼强度,t/m3·d
η-休风率,%
1990年高炉休风率为1.72%.冶炼强度为1.085t/ m3·d其它条件同前,按(3)计算,由于回收率提高比60年代初增产41294t/d,增产率31.51%。相当于每提高回收率1%,高炉增产1. 57%。
(四)提高锰铁质量
提高锰的回收率,即在相同原料条件下,提高锰铁古锰量,降低音磷量,从而提高了锰铁质量。1990年本厂锰铁平均含[Mn]=67.28%,[P]=0.454%,如果以60年代初65%的回收率计算,锰铁成分将变为[Mn]=62.35%,[P]=0.570%。
(五)增加效益
按前所述计算结果,由于回收率提高,
1990年和60年代初比较,以年产17万t锰铁计,现行锰矿平均价格为421元/t(含进口锰矿),焦斑为244元/t。其效益为:
a 年节焦降低成本总额: 17×0.654×244=2298万元
b 年节约锰矿降低成本总辆: 15.16×421=6382万元
两项合计,降低消耗共计降低成本8682万元/a,相当于每提高1%的回收率,降低成本25.53元/t,由于回收率的提高,克服了原材料提价因素对企业经营效益的影响,使企业站稳了脚跟。
我国锰矿资源中,贫杂锰矿多,富矿少,随着钢铁工业的发展,锰矿供需矛盾突出,高炉用矿逐年贫化。提高锰的回收率,可以大幅度地节约锰矿消耗,可在一定程度上和锰矿供需矛盾。
二、提高锰回收率的主要措施
为了提高锰的回收率,必须弄清高炉冶炼锰铁时,锰在铁、渣和炉尘中的分配情况,查明锰在高炉生产过程中流失的去向,以便采取技术对策(表1)。
表1 1964年8月21-31日1#炉锰的平衡
收入量 | 铁中量 | 渣中量 | 炉顶损失 | 其他 | 合计 | |
化学损失 | 机械损失 | |||||
823.115t | 593.691 | 138.096 | 6.391 | 54.248 | 30.689 | 823.115 |
100% | 72.124 | 16.80 | 0.776 | 6.59 | 3.71 | 100 |
表l说明,以Mn形式流失于渣中的化学损失占入炉总锰量的16.80%,占流失总量的60.27%,其次为炉顶损失。这为制定提高锰回收率的措施指明了方向。
(一)降低渣中MnO
锰在渣中的化学损失可用下式计算:
(5)
式中Mn失-锰在渣中的化学损失,kg/t
O渣-渣量,kg/t
55和71-分别为Mn和MnO的分子量
从上式可以看出,锰在渣中的化学损失与渣量和渣中MnO均成正比。矿石越贫、渣量越大,越要降低渣中MnO。主要措施:
1、改进选渣制度。目前本厂渣中MnO降到4~5%的水平,在国内外属领先地位。各个时期炉渣CaO/SiO2、MgO、MnO变化见表2。
表2 炉渣CaO/SiO2、MgO、MnO变化
时 期 | CaO/SiO2 | MgO(%) | MnO(%) |
1960-1969年 | 1.18~1.34 | 1.91~5.46 | 12.31~17.83 |
1969-1979年 | 1.34~1.41 | 6.24~7.12 | 8.20~9.76 |
1980-1990年 | 1.40~1.52 | 8.56~9.97 | 4.04~5.31 |
2、改进炉料结构。采用生石灰作溶剂(1973年起),生产高CaO/SiO2、高MgO锰烧结矿(1980年起)。
以上措施的主要作用在于改善炉况顺行和改善炉内成渣条件,以促进锰的还原。
3、提高炉缸温度。锰在高炉内全部靠直接还原,消耗热量大,需要维持充足的炉温和充沛的热量。
提高炉渣CaO/SiO2和MgO,可以提高炉渣溶化温度,有利于提高炉缸温度。
提高风温。60年代初厂风温为745~931℃,1965年起,风温提高到年平均1000℃。
采用富氧鼓风。富氧鼓风能有效地提高炉缸温度.降低炉顶温度,1982年起利用转炉余气补充少量富氧。
从整个措施来看,提高CaO/SiO2和MgO,需要增加一定的渣量,但降低渣中MnO又臧少渣量,同时,由于锰回收率的提高又可降低渣铁比。倒如1979年4季度开始采取低MnO操作,其入炉矿的含Mn量与1979年和1982年大致相当,其渣量比较如表3。
可见降低渣中MnO,起到了减步渣量和降低炉渣中含锰量的双重作用。目前,通过降低MnO,使锰在渣中的化学损失降低到了10%左右。
表3 不周氧化锰时的渣量比较
年份 | 矿石含Mn(%) | CaO/SiO2 | MgO(%) | MnO(%) | 渣铁比(Kg/t) |
1978 | 22.53 | 1.41 | 6.42 | 8.20 | 2389 |
1982 | 25.90 | 1.48 | 9.41 | 4.65 | 1965 |
(二)降低炉顶损失
锰在炉顶的损失,主要表现为机械吹损。降低炉顶损失的措施主要是:
1、锰矿水洗过筛,减少入炉粉末;
2、锰烧结矿槽下过筛,减少入炉料的含粉率。
通过这些措施,1984年.炉尘灰出量降到150kg/t,使炉顶损失降到4%以下。
(三)减少渣中机械损失
渣中机械损失,是将已还原出来的锰与铁一起混夹在炉渣中的损失。减步这部分损失的主要措施如下:
1、在铁口渣沟中设回收坑,创造渣中锰铁的沉降条件;
2、在渣场设置回收坑,回收渣缸中的锰铁;
3、人工手检炉前干渣的锰铁。
通过这些措施,使渣中机械损失降到了0.4%的水平。
三、结束语
(一)提高锰的回收率,是高炉冶炼锰铁的核心问题。回收率每提高l%,可以降低焦比27.7kg/t,降低矿比44.6kg/t,增产1.57%,降低成本25.53元/t。并可提高产品质量。
(二)锰的损失主要是以MnO形式进入渣中的化学损失,其次是炉顶损失和渣中机械损失。
(三)降低渣中Mn0是提高回收率的主攻方向,采用高CaO/SiO2、MgO渣操作,是降低渣中Mn0的有效措施。新余钢厂渣中Mn0降至4~5%的水平,在国内外属领先地位。
(四)在锰矿贫化,渣量大的情况下,新余钢厂回收率达到85%,在国内领先。渣量越大,越要降低渣中Mn0。下一步的努力方向应将MnO控制在3.5~4.5%,使其平均值控制在4%左右,使该项损失控制在10%以内。