赤峰金鑫矿业鸡冠山钼矿始建于2005年4月,为单-钼矿。矿山采用地下开采方案,平铜开拓系统,浅孔留矿法开采。当时设计采选规模为1000 t/d,采矿目的矿物为地下原生高品位钼矿,其他的低品位矿石废弃。2007年,中钢集团对该矿山进行股权收购,考虑到已探明地质储量为6728万t,储量较大,但矿石地质品位仅为0.072%,品位较低。为综合利用资源,决定加大开发力度。经统一规划,决定扩建原有采、选,采矿由地下开采改为露天开采,矿山规模由原来的1000t/d扩建到10000t/d.选矿厂在扩建过程中,由于要求的进度较紧,在未进行选矿试验的情况下,按原来的1000t/d的选矿厂工艺流程进行了设计和施工。后来,为了节能降耗又重新补做了实验,对原来的工艺流程进行了优化,即由原来的阶段磨矿改为了一段磨矿,在产品质量和回收率不变的情况下,简化了选矿工艺流程,提高了选矿厂的经济效益。
一、矿石性质
赤峰金鑫矿业鸡冠山钼矿为隐伏矿体,矿体主要赋存在白垩纪火山岩-粗面质角砾凝灰岩、石英粗面岩和流纹岩中。矿床成因类型为次火山热液细粒浸染型钼矿床。矿石自然类型主要为粗面质角砾凝灰岩和细粒辉绿岩型钼矿石。
矿石中金属硫化物主要为黄铁矿、辉钼矿、黄铜矿、闪锌矿和方铅矿;金属氧化物主要为磁铁矿和半假象赤铁矿;脉石矿物主要为石英,其次为绢云母和白云母、角闪石及少量长石、方解石和绿泥石。
矿体中钼矿化比较均匀,品位变化不大。工业矿体铝品位介于0.06%~0.117%之间。辉钼矿嵌布粒度范围为0.0035-1.0mm,嵌布粒度属中细粒。矿石中其他金属矿物呈不规则粗、中、细粒状嵌布在脉石中。
矿石中氧化钼占有率,根据离地表深浅变化较大,变化幅度由上到下约为8%~30%。
二、选矿厂原有工艺流程
赤峰金鑫矿业选矿厂原有规模为1000t/d,选矿破碎工艺为两段-闭路,磨选为阶段磨矿阶段选别,工艺流程见图1。
图1 原有1000t/d选矿工艺流程图
矿石入选品位为0.08%左右,由于原有企业采用首采富矿方案,且采矿方法为地下开采,氧化钼含量较低,约为8%~9%。矿石经选矿厂处理后,精矿品位为42%~45%,选矿回收率为82%。
中钢集团对该矿山进行股权收购后,为了综合利用资源,加大开发力度,实现规模效益,经统一规划,决定对原有采选进行扩建,采矿由地下开采改为露夭开采,矿山规模由原来的1000t/d扩建到10000t/d。选矿厂相应移地重建,建设规模为10000t/d,分为两个系列,选矿厂在设计过程中,沿用了原有的选矿工艺流程,只是将原有的粗磨的两段连续磨矿改为了一段磨矿,选厂建设依照设计进行建设,并于2008年10月建成。建成后的选矿厂工艺流程,如图2所示。
图2 原设计10000t/d选矿厂工艺流程图
三、选矿试验
考虑到工艺流程的可靠性,2007年8月,矿方委托北京矿冶研究总院对该矿体矿石进行了选矿试验。矿样取自小选矿厂球磨给料皮带,为地下采矿所得,矿样钼化学物相分析见表1。
表1 原矿钼化学物相分析表
相别 | 硫化钼 | 氧化钼 | 合计 |
含量/% | 0.086 | 0.0078 | 0.0938 |
占有率/% | 91.68 | 8.32 | 100.00 |
实验室进行了磨矿细度、石灰用量、抑制剂、捕收剂种类(煤油、SCL、PJ、MC、异丙黄、异丁黄)及用量试验。
(一)磨矿细度试验
通过对矿石磨矿至-200目占52%、63%、74%、85%的粗选试验。试验结果显示,随着磨矿细度的增加,精矿钼品位呈下降趋势,回收率则呈上升趋势。当磨矿细度超过-200目占68%后,尾矿钼品位下降趋缓,钼回收率增加幅度变小。同时,进行了不同磨矿细度下的浮选闭路试验,实验证明,磨矿细度为-200目占68%时,试验效果较好。
(二)捕收剂种类试验
通过对煤油、SCL、PJ、MC、异丙黄、异丁黄这几种捕收剂的试验,实验证明:MC捕收剂具有较好的选择和捕收性能。
(三)实验室小型闭路试验
采用一段磨矿和一粗二扫三次精选的浮选工艺流程,闭路浮选流程及药剂制度见图3。
通过选别获得的选矿指标为:精矿产率0.17%,精矿品位46.15%,钼回收率84.11%,考虑到再选别的工程中,氧化钼不能得到有效的选别,折合硫化钼回收率约为91.22%(0.17×46.15÷0.086)。
图3 钼浮选工艺闭路试验流程及药剂制度
四、选矿厂改造实施方案及实践
选矿试验完成后,万吨选矿厂主体土建及安装工程已经完成,考虑到选矿试验流程短、磨矿细度粗、药剂成本较低,选矿产品品位及回收率均较好,决定在试验研究的基础上,对安装完成的选矿厂工艺流程进行改造。
主要改造内容为:①取消第二段球磨机及分级作业;②取消第二段磨矿后的所有浮选作业;③将原流程的粗精选(SF-4浮选机3台)、粗精扫选I (SF-4浮选机3台)和粗精扫选11 (SF-4浮选机3台)改为四段精选(3-3-2-1台)。
改造后的工艺流程如图4所示。
图4 10000t/d选矿厂改选后工艺流程
改造后,选矿厂于2009年3月正式生产。综合2009年改造后的选矿生产技术指标见表2。
表2 改造后选矿厂生产技术指标
项目 | 处理量/t/a | 原矿品位/% | 氧化钼钼品位/% | 硫化钼钼品位/% |
指标 | 10000 | 0.065 | 0.015 | 0.05 |
项目 | 精矿品位/% | 钼总回收率/% | 硫化钼钼回收率/% | |
指标 | 43 | 66.19 | 89.26 |
由表2中可以看出,原矿石氧化率较高,这主要是因为采矿采用了露天采矿方法,先期进行的上部矿石开采,氧化率高,钼总回收率较低,但硫化钼中钼的回收率基本达到了试验指标。随着开采深度的降低,氧化率会随之降低,钼总回收率会得到提高。
五、选矿厂改造前后效益分析
通过试验研究和选矿厂改造,选矿厂减少了第二段磨矿和后续的浮选设施,缩短了工艺流程,节省了动力、钢球、药剂、人员和管理成本。
(一)动力消耗
选矿厂改造后,原来的二段磨矿(MQY2130球磨机2台)及分级设备(两组旋流器配15kW渣浆泵4台)和后续的浮选设施(SF-2.8浮选机14台)得到了闲置。这些设备如果运行,其总运行额定功率=210×2+15×2+11×14=604kW,折合日用电量=604×0.8×24=11596.8度,当地电价为0.55元/度,则日节电6378元,单位矿石节电0.64元。
(二)钢球费用
按原有选矿厂的实践,第二段磨矿钢球耗量折合每吨原矿为0.08kg,按目前市场价格,每吨钢球价格为8700元计算,改造后每吨原矿可节省钢球费用为0.696元。
(三)药剂费用
原有和改造后流程的药剂制度发生了改变,具体计算见表30由表3可以看出,改造后每吨矿石可节约药剂费用5.95-4.01=1.94元。
(四)人工及管理费用
选矿厂改造后,可减少用工人数4人/班,按2500元/人计算,每天可节约费用4×3×2500/30=1000元,单位矿石节省人工费0.1元。
综合计算,选矿厂改造后,每吨原矿可以节约成本=0.64+0.696+1.94+0.1=3.376元。选矿厂能力为330万t/a,则年可节约费用1114万元。
表3 原有和改造后流程的药剂制度比较
改造前后对比 | 药剂名称 | 单耗/kg/t | 单价/元/kg | 金额/元/t |
改造前 | 水玻璃 | 3 | 0.78 | 2.34 |
煤油 | 0.35 | 8.2 | 2.87 | |
2JHJ | 0.085 | 8.2 | 0.70 | |
石灰 | 0.15 | 0.31 | 0.05 | |
合计 | 5.96 | |||
改造后 | 水玻璃 | 1.32 | 0.78 | 1.03 |
煤油 | 0.08 | 19.5 | 1.56 | |
2JHJ | 0.06 | 8.2 | 0.49 | |
石灰 | 3 | 0.31 | 0.93 | |
合计 | 4.01 |
六、结语
(一)赤峰金鑫矿业选矿厂处理的矿石为单一钼矿,通过实验研究,采用新的药剂制度,在不改原有技术指标的情况下,简化了工艺流程。
(二)选矿厂沿用实验工艺流程和药剂制度改造后,技术指标基本达到研究预期效果。
(三)选矿厂的改造实践证明,采用新的流程,不但简化缩短了工艺流程,而且节省了动力、钢球、药剂、人员和管理成本,年可节约成本千余万元。