刘岭
铁矿
选矿厂于1978年建成投产,现年处理能力达30万t,到1996年
选矿尾矿排放总量已达400万t。原设计尾矿库服务年限为12年,自1990年开始尾矿库超期服役。为了减轻库容小的压力,充分利用资源,提高企业经济效益,选矿厂进行了尾矿综合利用的工业试验,取得了良好的效果。 刘岭
铁矿所处理的矿石为鞍山式贫磁铁矿。尾矿中主要含有
石英、普通角闪石、铁闪石、褐铁矿、黏土、
云母等。尾矿的多元素分析及矿物组成,分别见表1、表1,尾矿的的粒度组成见表3。 表1 尾矿多元素分析 (%)
成分 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O3 | S | 灼减 |
质量分数 | 14.20 | 48.64 | 12.34 | 6.24 | 4.82 | 4.12 | 3.64 | 0.23 | 0.31 | 3.00 |
表2 尾矿矿物组成 (%)
矿物名称 | 磁铁矿 | 褐铁矿 | 石英 | 角闪石 | 铁闪石 | 石榴石 | 碳酸盐 | 磷酸盐 | 其他 |
质量分数 | 2.70 | 16.0 | 15.6 | 29.4 | 8.1 | 4.0 | 2~4 | 3.0 | 少量 |
表3 尾矿粒度组成
粒度/mm | 产率/% | 品位/% | 占有率/% |
+1.00 | 4.01 | 11.28 | 3.10 |
-1.00+0.495 | 9.31 | 12.41 | 7.91 |
-0.495+0.295 | 10.46 | 13.76 | 9.86 |
-0.295+0.147 | 14.47 | 13.76 | 13.64 |
-0.147+0.074 | 17.78 | 14.04 | 17.10 |
-0.074+0.043 | 17.96 | 15.01 | 18.46 |
-0.043 | 26.01 | 16.80 | 29.93 |
合 计 | 100.00 | 14.60 | 100.00 |
根据小型试验结果,结合现场生产流程,确定的尾矿综合回收的工艺流程为:将原流程的尾矿经0.5mm的筛子进行检查筛分,+0.5mm的物料脱水后另行存放,-0.5mm的矿浆由泵输送到φ2m、高4m的立式浓密箱脱水,溢流清水到高位水槽进行厂房为磁选冲洗水;底流浓度控制在22%~25%,自流到分矿箱,给入9台φ1000mm的
螺旋选矿机,螺旋选矿机分3组为星形布置。选别后,含铁物料脱水风干后为产品,送
水泥厂,尾矿泵至尾矿坝。 生产结果表明,用螺旋选矿机能从尾矿中获得TFe含量大于22%的含铁物料,含铁物料的平均回收率为11.21%,全铁的综合回收率达到84.62%,可使近30%的尾矿得到利用;最终尾矿产率只有43.52%,减少了尾矿排放,增加了尾矿库的服务年限。生产所得的含铁物料脱水风干后可代替60%~65%的黏土用于硅酸盐水泥生料酸料,能节省铁粉(TFe=50%)用量40%,同时减化了配料工艺,降低了磨料能耗。