新型除钴剂AnBm从湿法炼锌硫酸溶液中去钴

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-14 阅读:611

    湿法冶工艺中,是危害锌电积的最主要的杂质之一。电积过程中,氢在钴上的过电位较小,钴的存在会促使氢放电,并使阴极电位正移,过电位减小。随着电积的进行,沉积物会变得越来越疏松多孔,阴极锌返溶,电流效率降低,锌的电能消耗增加,剥锌困难,锌产量降低。所以,锌电积前一定要将钴除到较低浓度。目前,湿法炼锌中主要的除钴方法有活性锌粉法、黄药除钴法、溶剂萃取法、β-萘酚法等。本试验借鉴处理重属废水的方法,在大量试验基础上,利用一种新型廉价的除钴剂AnBm,使除钴过程容易操作,而且不会给流程引入新的有害杂质,无废气排出,除钴效果良好。

    一、试验部分

    (一)试验原料

    试验溶液取自云南某锌冶炼厂净液分厂,为除后液,成分如表1;Fe3标准溶液:1 g/L,由分析纯硫酸高配制;Co2标准溶液:5 g/L,由分析纯硫酸钴配制;浓硫酸:分析纯,17.93mol/L;除钴剂AnBm,99%。

表1  硫酸锌溶液的主要成分  mg/L

Zn

Co

Ni

Fe

Cu

Cd

1.36×105

26.35

16.26

1.14

0.12

0.26

    (二)试验方法

    试验在采用单因素试验法。将100mL工作液倒入250mL高型烧杯中,水浴加热,机械搅拌。除钴液过滤,测定滤液中钴、铁、锌质量浓度,计算各元素脱除率。

    试验设备:HH-2型数显恒温水浴锅,控温精度±1℃;JJ-1型电动搅拌器;精密pH试纸和雷磁pHsj-3F实验室pH计SHB-III A型循环水式多用真空泵。

    溶液中Co2的测定采用亚硝基-R盐分光光度法(722型分光光度计);Zn,Fe的测定采用火焰原子吸收光谱标准曲线法(岛津AA6300原子吸收分光光度仪)。

    二、试验原理

    除钴剂AnBm中含有黄原酸基团,能与溶液中的钴离子生成沉淀,而黄原酸的三价钴盐的溶度积是二价钴盐的10万分之一,所以要使钴除到较低浓度,应加入氧化剂将二价钴氧化成三价钴。试验采用先加氧化剂再加除钴剂的方法去除溶液中的钴。

    三、结果及讨论

    采用单因素试验法考察氧化剂加入量、反应时间、反应温度、除钴剂AnBm加入量、除钴终点pH对钴脱除率的影响。

    (一)氧化剂加入量对钴脱除率的影响

    氧化剂为由分析纯硫酸铁配制的溶液。分别取不同体积的1g/LFe3标准溶液,用除镉、铜后的硫酸锌溶液定容到100mL,其他条件:除钴剂0.32g,温度75±1℃,反应时间1h,溶液pH4.45。试验结果如图1所示。

图1氧化剂Fe3质量浓度对钻、铁脱除率的影响

    从图1看出:随Fe3加入量的增加,钴脱除率快速增大;当Fe3加入量达到42mg/L时,也就是Fe3加入量为Co2完全氧化成Co3所需理论量的1.7倍时,钴脱除率达97.5%,脱钴后液钴质量浓度降到0.7mg/L以下;同时,作为氧化剂的铁也被沉淀,沉淀率近100%,溶液中没有新杂质引入。

    (二)除钴剂加入量对钴脱除率的影响

    固定其他试验条件:加Fe3质量浓度至42mg/L,温度75±1℃,时间1h,溶液pH4.35,定容体积100mL,除钴剂加入量对钴脱除率的影响试验结果如图2所示。

图2  除钴剂加入量对钴脱除率的影响

    从图2看出,随脱钴剂加入量的增加,钴脱除率升高;除钴剂质量浓度为2.4 g/L时,钴脱除率达97%以上,脱钴后液钴质量浓度降至0.7mg/L以下,完全达到电积锌的要求。

    (三)反应温度对钴脱除率的影响

    脱钴剂加入量0.24g, Fe3加入至质量浓度42mg/L,反应时间1h,溶液pH 4.47,定容体积100mL,在不同水浴温度下考察温度对钻脱除率的影响。试验结果如图3所示。

图3  温度对钴脱除率的影响

    从图3看出,随温度升高,钴脱除率快速升高;当温度达80℃时,钴脱除率达97%以上,沉钴后液钴质量浓度低至0.8mg/L;再升高温度,钴脱除率变化不明显,未出现钴反溶现象。

    (四)反应时间对钴脱除率的影响

    脱钴剂加入质量0.24g,Fe3加入量至质量浓度42mg/L,溶液pH4.37,定容体积100 mL,

温度75±1℃,反应时间对钴脱除率的影响试验结果如图4所示。

图4  反应时间对钴脱除率的影响

    从图4看出,反应时间对钴脱除率影响很大:反应前30min随反应进行,钴沉降率快速提高;反应30min后,钴沉淀率提高缓慢;反应60 min时,溶液中钴质量浓度已降至0.64 mg/L,钴脱除率达97.4%,反应基本完全。

    (五)溶液pH对钴脱除率的影响

    脱钴剂加入质量0.24g,Fe3质量浓度至42mg/L,定容体积100 mL,温度75±1℃,反应时间1h。考察不同酸度对钴脱除率的影响,试验结果如图5所示。

图5   溶液pH对钴脱除率的影响

    从图5看出:溶液酸度较高时钴脱除效率很低:pH在4.1~5之间时除钴效果最好。pH太高会降低钴沉淀效果,因为在高pH条件下,Fe3和Zn2易水解,直接降低除钴剂的效果。湿法炼锌厂硫酸锌中性浸出液的pH为4.5~5.2,基本在试验最佳范围内。

    四、结论

    (一)除钴剂AnBm成本低廉,为市售普通商品,原料易得。

    (二)操作条件容易控制,除钴效率高于锌粉法。最佳条件下(氧化剂加入量42mg/L,脱钴剂加入量2.4g/L,反应时间50~60min;温度70~80℃,pH 4.1~5.0之间),钴脱除效率达97%以上,溶液中钴质量浓度降至0.7mg/L以下,完全达到电积锌的要求。

    (三)生产设备简单,可以利用现有设备进行生产。

标签: 湿法
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