2 原因分析 该球磨机采用鼓形给料器与泥勺给料器联合给料,其给料部采用12条M36联接螺栓与进料器相连。在拆检进料器过程中,发现进料器与中空轴形成的空腔中有矿浆,且进料器外表与中空轴内表面磨蚀严重,两者之间的装配尺寸处ØA、ØB间隙较大(如图1、2所示)。ØA、ØB之间的60°的密封锥面也由于矿浆的冲蚀而遭到严重的破坏,不能起到密封和支撑作用。
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3 断裂螺栓的处理 通常取出断裂螺栓的方法有焊接加力柄、在断裂螺栓上钻小孔、攻反丝及在螺栓孔处钻大孔、重新攻丝等方法。根据现场情况分析,认为采用焊接加力柄或攻反丝两种方法都不可能取出断裂的螺栓;而如果采用改大孔重新攻丝的方法,则由于现场条件所限只能人工攻丝。M36螺栓孔由人工攻丝难度大、速度慢、工期长,这就会严重影响生产。为此,采用了在断裂螺栓处划线、找正,找出螺栓的中心,利用30摇臂钻床在断裂螺栓上钻Ø26mm的孔,然后再用M30丝锥攻丝的方法,成功地取出了12条断裂螺栓。 在操作过程中,螺栓中心的划线、找正与确定至关重要。因为M30螺栓孔其丝顶尺寸为Ø26.211mm,当采用Ø26mm钻头钻孔时周边只有0.1055mm的间隙,如果稍有偏斜则螺栓孔螺纹就会被破坏。而如果采用Ø25mm钻头则会因攻丝余量过大而导致操作困难。 采用此方法每条螺栓耗时约为30~40min,速度比较快,也能保证检修质量。
4 预防措施 从以上原因分析中可以看出,造成螺栓断裂的根本原因在于进料器与中空轴配合尺寸处存在问题。因此为了保证设备的正常运转,延长中空轴的使用寿命,防止螺栓断裂事故的发生,在更换进料器时应注意以下几点: (1)保证ØA、ØB装配时的间隙不能过大。 (2)保证进料器与中空轴密封锥面贴紧后,中空轴与进料器联接端面的间隙C留有0.5~1.5mm的间隙,以便在中空轴密封锥面出现磨损、变形后可以通过螺栓的紧固使进料器轴向移动,加强两者之间的密封。 (3)对于中空轴已经磨损,但尚不到报废程度仍继续使用的球磨机,可以在更换进料器后,在B部位的间隙处填塞铅油麻丝或膨胀橡胶条以堵塞矿浆通道。有条件的也可以通过现场挂胶,在中空轴内表面挂胶恢复装配尺寸公差。