normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">将选矿厂的浮选精矿给人直径
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 焙烧炉是-个外部尺寸为2640×5490毫米的圆筒体,其内衬有75毫米厚的绝缘砖和225毫米厚的耐火砖。沸腾层面的炉体内经为2030毫米,沸腾层高为1270毫米。炉底结构与选矿厂的结构相似。焙烧过程中,沸腾层温度为
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 炉子的运转稳定。十年内仅停炉三次。停炉的目的是进行检查和炉衬的小修理。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在焙烧炉刚开始工作时所焙烧的精矿粒度为60%-325网目。后来选矿厂安装了辅助磨矿机,使磨矿细度达到87%-325网目。降低精矿粒度使粉尘产率由40%增到50%,结果引起除尘器排料管堵塞。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 处理细粒精矿时,沸腾层中的热量储备比处理粗粒精矿时少。这种情况在停炉时特别明显。细粒精矿层的降温速度比粗粒精矿层快得多。在焙烧粗粒精矿时,降低层温的时间要持续36小时。然后才能使炉子开始工作,而不需要辅助烘炉。焙烧细粒物料时,停止降温的时间超过12小时。这样就需进行辅助烘炉以使炉子更好地运转。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在选矿厂进行氰化之前,对精矿进行焙烧就能提高金的回收率。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 加拿大企业于1949年投产了-座沸腾焙烧炉。焙烧用的混合浮选精矿含Au
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 该沸腾焙烧炉也是《道尔》公司设计的。焙烧炉为-个直径
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 焙烧炉外壳的上部砌有115毫米厚耐火砖。用水泵将含78~80%固体的浮选精矿矿浆直接从浓缩机中给入炉的上部(通过中间矿浆槽)。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 焙烧炉每昼夜可处理精矿75吨。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 焙烧温度为
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">在氰化之前对浮选精矿进行沸腾焙烧,金回收率可从80%提高到90.2%。
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normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 经过几次试验室试验后,于1955年开始对浮选精矿采用两段焙烧。结果就能较完全地排除砷。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 两段焙烧的设备联系图见图2。1949年安装的I号焙烧炉后改为两段焙烧。沸腾层区的直接(因又砌了耐火砖)缩小到