三个选厂的总规模为22100t/d。其中一选厂为500t/d,二选厂为6600t/d,三选厂为15000t/d。
(1)矿石性质:该矿处理的矿体赋存于花岗斑岩及其接触的安山玢岩中,形成规模巨大,形状简单,产状和品位稳定的细脉浸染型钼矿床。
矿体与围岩无明显界线,二者呈渐变关系,北西端为燕门凹断层切割,界线明显,断层上盘为矿体,下盘为围岩。矿石钼品位中部富,向两侧逐渐变贫。伴生有益组分有铜、硫等,其平均品位为:Mo 0.098%,Cu 0.028%,S(FeS2) 2.813%。矿石类型主要为角页岩化安山玢岩及黑云母化安山玢岩占70%以上,花岗斑岩占20%,以及3%的石英岩和凝灰质板岩。矿区主要为角岩结构及斑状结构,有用矿物为辉钼矿,黄铁矿呈网脉状浸染状构造。
矿石的矿物组成:金属矿物主要为辉钼矿、钼华、黄铁矿、褐铁矿、其次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁铁矿、赤铁帮。非金属矿物主要为长石、石英、绢云母、白云母、其次为方解石、绿泥石等。
矿石主要为硫化矿石,氧化矿仅占总储量的1.5%。
矿石密度为2.7t/m3,松散密度为1.6t/m3,普氏硬度f=12~14。
(2)工艺流程:以金堆城二选厂为例,原设计能力为5000t/d,破碎流程为三段开路,破碎粒度从1000mm破碎到25~0mm。
各段破碎粒度为:粗碎1000~250mm,中碎250~70mm,细碎70~25mm。
破碎、磨矿、浮选流程见下两图:
1981年为提高钼精矿品位,在金堆城一选厂作过工业试验,采取增加再磨段数及浸出工艺,精矿品位从46%提高到54%左右。磨矿细度从小于0.074mm95%磨细到小于0.037mm90%以上。为进一步降低钼精矿中Pb、Cu、CaO等杂质的含量,采用侵出工艺,用盐酸在50~80℃,pH=1,液固比为3:1的条件下浸出,得出较满意的结果。浮选精矿含杂质及浸出后含杂质情况见对照下表: 钼精矿浸出前后对比表
项目 | Mo,% | Pb,% | CaO,% | Cu,% | Fe,% |
浮选 | 53.88 | 0.174 | 0.540 | 0.168 | 1.139 |
浸出 | 54.68 | 0.032 | 0.048 | 0.114 | 1.072 |
1986年初在金堆城三选厂进行了从二、三选矿厂钼精矿尾矿中回收低品位铜的工业试验。选铜采用一粗、一扫、三精的工艺流程,取得铜精矿品位为16%,作业回收率达70%的较好指标。半年时间回收了约150吨铜金属。金堆城一、二、三选厂工艺指标、选矿厂单位消耗指标、二选厂主要设备分别见下表:
1980年在国际市场钼短缺的情况下,二选厂为增加生产能力,改开路破碎为闭路破碎,破碎最终粒度定为15~0mm,增加了2100×6000mm的大型振动筛两台,1500×2200mm电振给料机两台,同时磨浮也增加了ф3600×4000mm格子型球磨机一台,ф3000mm双螺旋分级机一台,ф2100×3000mm再磨机一台,CHF-X14型浮选机10槽,ф6000mm浓缩机两台,生产能力定为6600t/d。目前闭路系统尚未投入运行。上述为提高处理量所增加的设备,未包括在上第四表中。